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混凝—生物接触氧化法处理印染废水工艺探讨摘要介绍了混凝—水解酸化—接触氧化—混凝气浮处理印染废水的工程应用。结果表明,印染废水经该工艺处理后,CODCr去除率达95%,色度去除率达90%,该工艺具有占地面积小,脱色效果好,处理效率高等特点,能广泛应用于纺织印染废水的实际工程中。关键词印染废水水解酸化接触氧化气浮纺织印染工业是义乌市支柱产业之一。生产过程中产生的印染废水排放量约占义乌市工业废水总排放量的四分之一。废水中的主要污染物是棉、毛等纺织、纤维上的污物、盐类、油类和脂类及加工过程中投加的各种浆料、染料、表面活性剂、助剂、酸、碱等。义乌市印染废水主要特点是水量小、浓度高,水质波动大。有机污染严重,又由于染料品种的变化及化学浆料的大量使用,废水含难降解有机物,可生化性较差,处理难度大。目前,印染废水常规的处理方法是接触氧化加混凝沉淀处理。但由于印染废水可生化性不是很强,有些染料沉降性能差,处理效果不理想,如果在接触氧化前加上水解酸化,则可将大分子有机物、难降解的有机物降解为小分子有机物,改善废水的可生化性,气浮工艺则可使难沉降的染料颗粒和比重与水一般的悬浮颗粒从废水中分离出来。1废水处理工艺、主要构筑物及设备废水水质以义乌市某印染厂为研究对象。该厂主要从事织物和纤维包括棉、丝和化纤等的印染。使用的浆料有分散染料、硫化染料、阳离子染料和直接染料,其中分散染料和硫化染料的量比较大。正常生产时废水排放量约500m3/d,水质指标为:pH=8~10,CODCr1500mg/L,SS500mg/L,色度1000倍。废水中CODCr及色度较高。设计出水水质达到国家《纺织染整工业水污染物排放标准》一级标准即pH=6~9,CODCr=100mg/L,SS=70mg/L,色度=40倍。工艺流程该处理工艺充分考虑到水质的特点,强调处理工艺的脱色率以及提高有机污染物的去除效果。为此确定的工艺流程主要构筑物和主要设备。表1主要构筑物和主要设备名称基本尺寸/m3数量停留时间/h名称数量调节池一沉池水解酸化池接触氧化池二沉池10×10×Φ8×12××12×7×12××1111165512自吸泵风机压滤机气浮设备23112调试与运行本工艺分为生化处理和物化处理两大部分,调试的难点是生化处理中微生物的培养和驯化。以义乌浪莎袜业有限公司生化池污泥为接种污泥。调试过程中主要解决以下问题。温度对于生化处理过程,一般认为水温在23~30℃时最好。而废水水温恰好在这一阶段。pH该厂排放的废水pH在左右,经过一沉池出水pH在9~10左右,经过生化处理出水pH在7~8左右,说明生化处理能够调节废水的pH。营养微生物的新陈代谢需要一定比例的营养物质,即BOD:N:P=100:5:1。按照这样的比例进行营养的调配。进入生化池的污水按比例逐步增加。调试过程中在曝气池中倒入淘米水等生活用水对于培养微生物有良好的效果。溶解氧水解酸化池和接触氧化池的溶解氧需要的量不一样,所以采取的曝气方式也不同。水解酸化池采取间歇曝气,每日曝气12h,保持水中溶解氧为mg/L,接触氧化池连续曝气,保持溶解氧在mg/L。曝气还起到搅拌和帮助微生物膜的更新。微生物的组成在调试运行稳定后,在接触氧化池内明显可以看到很多固着型纤毛原生动物,如钟虫等。在一般情况下,这类原生动物多,说明游离细菌少,出水有机物浓度低。运行效果该处理工艺历经三个月的调试及运行,取得了良好的预期效果,经过4d的连续监测,出水水质见表2。表2废水处理效果指标COD/mg•L-1BOD/mg•L-1色度/倍pH进水出水120089350《10250308~93运行经验和问题讨论兼气调节池兼气调节池作用主要是对有机负荷、水量、pH、温度进行调节,并且有兼氧预生化的功能。兼气调节池的前半部分进行曝气,使水质均匀。硫化染料比例较多的废水,调节池曝气可以先除去部分硫化物,并使还原性物质预先氧化掉。在兼氧调节池的后半部分挂上弹性填料,在兼氧菌和厌氧菌的作用下,使废水COD和BOD得到降解。因有机负荷高,微生物代谢活性强,并具有一定的吸附能力,提高COD去除率有明显效果。维护整套工艺的正常运行加强对进水水质的监测,对不合格进水要及时调节各处理装置进行处理;通过对调节池的开闭,加强水质水量管理,力争不发生水质水量的突然变化。曝气池是处理工艺中最基本的设施,加强对曝气池的管理极为重要,应注意保持曝气池水、气、泥的平衡。控制溶解氧不低于mg/L