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此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)在废水处理中的研究进展摘要:本文介绍了厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)的构造与工作原理,指出了EGSB反应器的优缺点,并总结了其在废水处理中的研究现状。关键词:厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB);废水处理;工作原理;研究引言厌氧膨胀颗粒污泥床(ExpandedGranularSludgeBed,简称EGSB)是由荷兰Wageningen农业大学的Lettinga等人于20世纪90年代初,在上流式厌氧污泥床(UASB)的研究成果的基础上开发的一种高效厌氧反应器。目前,EGSB反应器已成功应用于生活污水以及食品、医药、化工等工业废水处理领域。由于其处理容量高、投资少、占地省、运行稳定等特点,引起了各国水处理人员的关注,甚至被认为是第三代厌氧生化反应器的代表工艺之一。1、EGSB反应器的构造与工作原理EGSB反应器一般为圆柱状塔形,具有很大的高径比,生产装置反应器的高度可达15~20米。其构造与UASB反应器极为相似,可以分为进水配水系统、反应区、三相分离区、沉淀区和出水渠系统。与UASB反应器不同之处是,EGSB反应器设有专门的出水回流系统。EGSB反应器的主要工作原理是:废水由底部配水系统进入反应器,很高的上升流速使废水与颗粒污泥充分接触,有机物被降解,同时产生气体。三相分离器首先使混合液脱气,生成的沼气进入气室后排出反应器,脱气后的混合液在沉淀区进一步进行固液分离,污泥沉淀后返回反应区,澄清的出水流出反应器。由于EGSB反应器内流体上升流速很大,所以必须要有沉降性能更好的颗粒污泥和分离效果更强的三相分离器才能保证以上过程的顺利进行。2、EGSB反应器的优缺点EGSB反应器是在UASB反应器研究成果的基础上开发的,与UASB反应器相比,EGSB反应器有如下特点:(1)EGSB反应器内维持较高的液体表面上升流速(2.5—6m/h),能在高负荷下取得高处理效率。(2)反应器采用较大的高径比(15—40),细高型的反应器构造可有效地减少占地面积。(3)EGSB反应器的颗粒污泥床呈膨胀状态,颗粒污泥性能良好。在较高的水力负荷条件下,颗粒污泥的粒径较大,凝聚和沉降性能好,机械强度也较高。(4)EGSB反应器对布水系统要求较为宽松,但对三相分离器要求更为严格。较高的水力负荷使得反应器内的搅拌强度加大,这保证了颗粒污泥与废水之间的充分接触,强化了传质过程,可以有效地解决UASB常见的短流、死角和堵塞问题。(5)EGSB反应器采用出水回流技术。对于低温和低负荷有机废水,回流可以增加反应器的水力负荷,保证处理效果;对于超高浓度或含有毒物质的有机废水,回流可以稀释进入反应器内的基质浓度和有毒物质浓度,降低其对微生物的抑制和毒害,这是EGSB区别于UASB工艺最为突出的特点之一。(6)EGSB反应器在处理低温、低浓度有机废水时也有显著效果。虽然EGSB反应器具有许多优点,但仍有一些不足之处:(1)对操作的要求较高;(2)对来水水质要求较高;(3)接种菌种不易寻找;(4)需按比率投加营养剂、絮凝剂等;(5)处理系统一旦崩溃,恢复的时间较长。3、EGSB技术在废水处理中的研究现状刘新[1]采用EGSB技术在常温下处理生活污水,接种颗粒污泥。实验结果表明,采用EGSB厌氧工艺处理生活污水,出水水质较好,COD、SS去除率都在70%~90%以上。孙凯等[2]采用小试规模的EGSB反应器处理高浓度豆制品废水(污水COD为1000~13000mg•L-1),连续运行180d。实验结果表明,EGSB反应器处理高浓度豆制品废水能够达到很好的效果,当进水COD有机负荷为2~6.75kg•m-3•d-1,HRT为48h时,COD、BOD5去除率为85%左右。张琦等[3]以厌氧和间歇微氧条件为参照,分析了EGSB反应器在连续微氧条件下对焦化废水中挥发酚的去除。结果表明,在反应器运行过程中,进水挥发酚质量浓度在10.09~201.34mg•L-1之间,微氧反应器有很好的抗冲击负荷能力,挥发酚的去除率保持在98%左右。涂勇等[4]采用EGSB反应器处理废纸造纸废水,得出在进水COD负荷为10.03kg/(m3•d),上升流速为0.92m/h的情况下,COD去除率可达到72.41%。毕万新等[5]在中温(34±1℃)条件下,采用EGSB反应器处理大庆石化废水。结果表明,CODCr去除率达70%以上,甲烷产率系数稳定在0.21mLCH4/mgCODCr。刘建广等[6]采用EGSB-A/O工艺处理高浓度的淀粉废水。得出在消化温度为35℃的条件下,EGSB反应器稳定运行COD容积负荷达到20