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采油二厂七东1区T71328注水井调剖施工总结四川海盾石新技术开发有限公司2023年12月06日目录一、施工目的二、施工工艺规定三、施工准备四、现场施工情况五、施工质量控制六、施工安全环保控制一、施工目的本次调剖,拟对主力吸水层进行笼统调剖,调整水流优势通道,扩大注入水波及体积。二、施工工艺规定1施工方式1)现场采用油管笼统注入方式进行调剖施工;2)调剖结束后,为做到与聚合物驱无缝衔接规定直接转入聚合物驱。假如系统尚不具有聚合物驱的注入条件,建议关井等待,严禁注水。2现场施工设备1)原材料准备,运送至施工现场的用料要有防雨、防水浸设施;2)由四川海盾石油技术开发有限公司负责调驱施工配注设备的准备,设备清单见表2-1。表2-1配注设备清单名称型号规格数量注入泵(带变频控制)6m3/h,25MPa1台供液泵5.5kw1台储水罐20m31具配液灌(带搅拌)10m32具连接管汇及附件1套值班室、资料室、宿舍2.2工艺流程工艺流程图见图2-1。图2-1注聚站注调剖剂工艺流程图3化学剂配制工艺调剖剂配制:清洁配液罐后,加水至规定量,启动搅拌器,先加凝胶段塞主剂(聚合物),待完全溶解后依次加入添加剂,搅拌均匀;再加入高强缓膨颗粒;用两个配液罐轮流配液3、段塞施工排量与压力调驱施工的排量与压力见表1和2。表1T71328调剖压力设计表井号破裂压力(MPa)注入压力上限(MPa)目前注入压力(MPa)调剖压力上升目的(MPa)T7132812-1410.82.673.0-4.0表2T71328调剖段塞设计表注入阶段用量(m3)注入速度(m3/d)段塞配方第一阶段200800.3~0.5%聚合物第二阶段45060弱凝胶(0.25~3%聚+0.25~0.3%Q+0.015%F1+0.02%F2+0.013A)第三阶段2023600.10~0.25%缓膨颗粒+弱凝胶(0.25~0.35%聚+0.25~0.35%Q+0.01%F1+0.0125%F2+0.0075%A)第四阶段600600.15~0.3%缓膨颗粒+中强凝胶(0.3~0.4%聚+0.3~0.4%Q+0.015%F1+0.0175%F2+0.01%A)顶替20600.15%聚合物合计3270三、现场施工情况1)按调驱施工流程图接好地面管线后,试压25MPa,管线不刺不漏为合格;2)进行注水指示曲线测试:在注入压力不超过11.7MPa下分别以30m3/d、40m3/d、50m3/d、60m3/d、70m3/d、80m3/d速度注水(注入压力稳定5h后方可更换下一注入速度),1h记录一次压力。流量计、压力表完好、准确;3)按段塞设计(附表5-1、表5-2)注入。试井时记录好各阶段压力变化;4)施工中必须对的使用汽、电、泵,严格按操作规程执行;5)施工全过程严禁跑、冒、滴、漏现象发生,严禁化学品污染环境;6)注入排量在较大范围内可根据需要调整;注入流程具有准确计量、控制及在线监测流量功能;7)注完后,关井候凝5天;8)关好井口阀门,清洁井场,做好环保工作。四、施工中质量控制施工中施工质量的控制对贯彻施工设计至关重要,为保证现场施工的质量,制订了完善的质量控制预案,同时加强现场监控措施,贯彻质量控制责任,保证了本井组工作的顺利实行。1、聚合物驱调剖过程中,天天上午、下午两次上报单井注入油压,单井施工详表上报方法仍参照新疆油田公司“化学驱过程调剖”管理办法进行;2、聚合物驱调剖过程中,天天单井压力上升幅度大于1MPa时,停注化学药剂,施工单位即刻以相同排量转注系统水,同时上报设计与监督单位;3、现场单井开始调剖施工或对配方进行调整时,必须上报获准后方可实行。五、施工安全环保控制现场施工中按照《压裂、挤液安全操作规定》有关内容执行。现场用电按SY5727-95《井下作业井场用电安全规定》执行。(1)施工前对施工人员进行安全和环保教育,增强安全和环保意识;施工中加强现场控制,贯彻好专职的安全员对施工安全进行督导,同时建立严格的奖惩措施,保证安全规定的贯彻。(2)对公司现场施工人员进行岗位培训,组织岗位练兵,保证施工人员纯熟操作现场设备,同时相应知应会的制度、规程进行测试,保证上岗人员符合上岗规定,严格贯彻上岗制度;(3)建立完备的现场配制工作液安全预案,并根据现场配液的特点制订了防止H2S中毒的应急预案;(4)严格执行操作规程,定期检查安全阀及保持回流管线的畅通,建立巡回检查制度,安全责任明确;(5)制定了现场施工环保方案,有效的防止了跑、冒、滴、漏现象发生;对化学品包装物进行了回收解决,减少了环境污染;六、总结1、按照协议和方案的规定完毕了该井的作业,安全生产无事故;2、调剖增注结束时,施工前压力由2.5升至施工后压力4.8Mpa;2、井口压降曲线有明显改善图6-1T71328井施工后井口压降曲线