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全油基钻井液沉降性研究与应用摘要:针对全油基钻井液静止时间长,容易出现沉降,影响井下作业安全的问题,研制了一种油基钻井液,它具有良好的流变性、电稳定性和悬浮性,并在HZ21-1-18井成功应用。应用结果表明,全油基钻井液配方能适应现场钻井和测试9天的要求,有效地保护油气层和保证了作业安全。关键词:全油基钻井液;沉降性;现场应用1全油基钻井液体系特点简介根据不同的地质特点、储层的保护及井身结构,并考虑到现场施工及维护等方面的综合因素,我公司开发出新型全油基钻井液体系,从而达到满足于各种复杂情况下对钻井液的要求。良好的温度稳定性;良好的流变性稳定性;高的动塑比;高的电稳定性;良好的抗侵污效果;处理剂加量低;良好的剪切稀释效果。全油基钻井液体系具有非常好的适应性,不同的密度条件下,通过改变处理剂的加量,能够获得性能优异的全油基钻井液体系。全油基钻井液体系40~180℃温度下具有较好的适应性,密度范围可以达到0.92~2.30g/cm3,并通过调整处理剂的加量获得优异的性能,是一套新型优异的全油基钻井液体系;该体系具有动塑比和电稳定性高,高温高压失水小,处理剂加量低,适用性广等特点。2处理剂及作用(1)5#白油:油基钻井液基液,作为连续相;(2)HIEMUL主乳化剂:油基钻井液乳化剂,形成油包水乳液;功能:a、可形成稳定的油包水乳状液;b、可降低滤失速率;c、提高油基钻井液的热稳定性;(3)HICOAT辅乳化剂:辅助乳液稳定,与HIEMUL主乳化剂配套使用;功能:a、提高油水乳化钻井液的油湿性;b、提高体系电稳定性:c、改变乳化钻井液流变参数;(4)HIRHEO-A提切剂:提高和调节油基钻井液的粘度;功能:a、可对任何油基钻井液增粘;b、改善钻进与完井过程中的井眼清洁性;加强油基封隔液和管内填充液内部网架结构,防止加重材料沉降。(5)JHS增粘剂:提高和调节油基钻井液的粘度;功能:a、提高乳化钻井液和纯油基钻井液悬浮能力;b、抑制斜井和大位移井段的固相沉降;c、调整油基泥浆性能以便储存。(6)HIFLO降滤失剂:降低和控制油基钻井液的滤失;功能:a、减小HTHP滤失速率;b、提高油包水乳化钻井液稳定性。(7)MOSEAL膨胀堵漏剂:膨胀封堵,降低滤失。(8)重晶石、碳酸钙:调节油基钻井液的密度。3全油基钻井液体系性能评价5#茂名白油配方:5#茂名白油+3.0%HIEMUL主乳化剂+1.0%HICOAT辅乳化剂+3%HIRHEO-A提切剂+2.%CaO+3.0%JHS高温增粘剂+2.0%HIFLO降滤失剂++2%MOSEAL膨胀堵漏剂+2%MOLPF+2%MOLSF+300目碳酸钙加重。依据密度需要加入300目碳酸钙(下述性能密度为1.10g/cm3)。实验条件:150℃老化16h后,65℃测试相关性能。(1)乳化剂配比实验。实验结果表明,随着乳化剂配比的变化,体系的流变性也随之变化。因此,乳化剂配比选择3.0%主乳化剂HIEMUL和1.0%辅乳化剂HICOAT为最佳配比。(2)乳化剂加量变化实验。在基本配方中,在确定了主乳化剂和辅乳化剂的加量变化后,按此配比评价乳化剂总加量对体系性能的影响。实验结果表明,随着乳化剂加量的增加,体系的粘度也随之增大。从数据可以看出,乳化剂总量控制在4.0%时,体系的性能即能满足要求,推荐体系的乳化剂总加量为4.0%。(3)提切剂加量变化实验。在基本配方中,在确定了主乳化剂和辅乳化剂的加量变化后,评价了提切剂加量对体系性能的影响。实验结果表明,随着提切剂加量的增加,体系的粘度也随之增大。从数据可以看出,提切剂量控制在3.0%时,体系的性能即能满足要求。(4)储备碱加量变化实验。在基本配方中,在确定了主乳化剂、辅乳化剂和提切剂的加量变化后,评价了储备碱的加量变化对体系性能的影响。实验结果表明,随着LIM储备碱加量的增加,体系的粘度变化不大。从数据可以看出,储备碱总量控制在2.0%时,体系的性能即能满足要求。(5)高温增粘剂加量变化实验。在基本配方中,评价了高温增粘剂加量对体系性能的影响。实验结果表明,随着高温增粘剂JHS加量的增加,体系的粘度也随之增大,切力越来越大。从数据可以看出,高温增粘剂总量控制在2.0%时,体系的性能即能满足要求。(6)降失水剂加量变化实验。在基本配方中,评价了体系降失水剂加量变化对体系的影响。实验结果表明,随着降失水剂的增大,体系的动切力也逐渐增大,高温高压失水逐渐变小,增大到3%时达到稳定。(7)密度变化实验。在基本配方中,评价了体系在不同密度条件下的性能。实验结果表明,随着密度的增大,体系的粘度也逐渐增大,高温高压失水变化较小。(8)抑制性能评价。取露头土,粉碎为6-10目,加入到钻井液中,热滚老化后,采用40目筛回收钻屑,烘干后,计算滚动回收率。泥浆中加入海水清污,评价全油基