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浅谈风动潜孔锤冲击回转钻进在高精度、大口径的深孔中的应用摘要:梅州市xx铜业公司玉水硫铜矿-28水平联接巷新增堵水墙工程设计采用牙轮回转钻进成孔,实践证明,牙轮回转钻进施工效率非常缓慢,不能满足工期要求,采用风动潜孔锤冲击回转钻进,施工效率大大提高,钻孔垂直度也能满足设计要求。关键词:风动潜孔锤冲击回转钻进,钻孔弯曲1.工程概况梅州市xx铜业公司玉水硫铜矿-28水平联接巷新增堵水墙工程,为在已密封的满水巷道中修建混凝土堵水墙。设计采用从地面钻孔至巷道内,再往巷道内灌注混凝土,然后压浆的施工方法。-28水平联接巷由主巷和副巷组成,断面规格约2.3m×2.5m(宽×高)。分别在主巷和副巷正中的地表各布置钻孔5个,孔间距为2.0m,共10个钻孔,钻孔口径Ф273mm,孔深156.0m。钻孔所在地质条件较为复杂,断层、裂隙发育,地层由上至下依次为①红色粘土,厚2~12m;②深灰色坚硬辉绿岩,夹3~4层1~5m厚的软弱夹层,厚85~95m;③灰白色坚硬石英砂岩,夹2~3层2~4m厚的软弱夹层,厚45~50m。2.钻孔施工方案及施工工艺的选择(1)施工方案:由于场地地质条件复杂,断层、裂隙发育,岩层软硬相间,钻孔极易弯曲。高精度、大口径的深孔施工是该工程的首要难题。为了节约工期和施工成本,经研究决定钻孔施工分两级进行。先用Ф136mm口径的钻头施工Ф140mm口径的导向孔命中巷道,再用Ф265mm口径的带导向头的钻头进行Ф273mm口径钻孔的扩孔。(2)施工工艺:原设计采用牙轮回转钻进施工钻孔,实践证明,牙轮回转钻进在坚硬岩层中进尺十分缓慢,前40m,平均每天进尺4m,而且越往下施工越缓慢。施工效率无法满足工期要求。后改用风动潜孔锤冲击回转钻进,施工效率大大提高,前100m,平均进尺速度可达8m/h。正常情况下,两天可施工一个导向孔,三天可完成一个扩孔。施工效率能满足工期要求。选用设备:钻机—DS-600液压回转钻机(带动力头);冲击器—DH-260(导向孔用DH-130);空压机—XRHS506(排气量:30m3/min,工作压力:2.2Mpa);钻头—Ф136mm、Ф265mm球齿形全面钻进式合金钻头Ф136mm3.钻孔弯曲的预防措施由于场地地质条件复杂,岩层破碎,多软弱夹层,钻孔极易弯曲。前期施工了8个导向孔都偏离了巷道。既造成了经济损失又耽误了工期。通过细致分析钻孔弯曲原因,采取有针对性的钻孔弯曲预防措施,取得很好的效果。具体措施如下:(1)开孔前垫平钻机,用经纬仪校正钻机动力头和钻杆的垂直度,并在钻进过程中经常进行校核。(2)下正孔口套管,且套管底设在完整微风化岩层2m以下,这一步极为关键。孔口套管不仅有护壁作用,还有导正钻孔的作用。根据测斜资料显示,钻孔前50m弯曲强度偏大的主要原因是孔口套管安放不直。安放套管时采用经纬仪、锤线反复校正后,用冲击器将套管缓慢振压入孔内。导管安放后抽干孔内水,用锤线和手电筒进行复核,若发现套管倾斜,拔出套管重新安放。一定保证套管100%的竖直。(3)使用扶正器钻进,扶正器直径为Ф138mm,长度4~12m(长度根据测斜资料选用),减少钻具的偏倒空间。(4)加强测斜,并根据测斜资料调整下一步钻进的技术措施。一般每钻进40m测斜一次,在断层、裂隙发育的破碎层段及有软弱夹层位置,必须测斜。若方位角偏向巷道(或向着预期的方向发展)采用长的扶正器;若方位角偏离巷道(或背向预期的方向发展),则选用短的扶正器,或不用扶正器。测斜仪采用武汉基深勘察仪器研究所出产的CX-5测斜仪,其顶角精度为1分,方位角精度为1度。经实践证明该测斜仪精度和准确性相当好,满足高精度钻孔的测斜要求。其优点:精度高,准确性好,轻便快捷,无需使用测斜管,测斜成果可由程序自动计算,并能自动绘制钻孔地下位置图;缺点:其探头因碰撞,零点值很易改变,需经常校核。(5)偏离巷道中心线布孔。根据前期8个偏离巷道的钻孔的测斜资料,发现主巷钻孔向南偏,副巷钻孔向北偏。根据这一规律,将主巷开孔孔位北移0.8~1.2m,副巷开孔孔位南移1.2~2.4m。偏离巷道中心线布设的钻孔按照预期的弯曲规律,均命中巷道。4.扩孔出现的问题及处理措施(1)空压机排气量不够的解决措施。随着扩孔的加深,排渣的环状空间越来越大,排渣越来越困难,岩渣不能随钻随排,孔底岩渣沉积过多,严重影响钻进效率。解决办法:在空压机的排风口用高压风管连接1个或2个1m3的高压气罐(采用2个气罐时,气罐之间采用并联的方式连接)。需要排渣时,停止钻进,关闭钻杆的进气阀,待气罐的压力表达到2.2Mpa时,打开钻杆进气阀,高压风通过钻杆冲入孔底带出岩渣。一般连续排渣2~3次就可将孔底沉渣排除干净。为了避免岩渣沉积过厚,引起埋钻事故,一般每钻1.5~2.0m,需排渣2~3次。(2)高水压下冲击器不能冲击