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降低总装制冷差工程不良率制作程序简介公司质量方针制冷差:主要表现为做电后箱体内温度下降不明显,达不到检测标准要求,现合肥冰箱事业部统一的做电26分钟用红外测温仪进行检测的检测标准如下:四、现状调查40台/天六、原因分析通过关联图找到六个末端因素:根据小组分工,对六个末端因素运用现场测量、现场实验和现场调查方法制定了要因确认计划表(如下表):根据以上分析,确定不制冷/制冷差的要因如下:八、制定对策九、对策实施(1)九、对策实施(2)九、对策实施(3)十、效果检查(现场指标)十、效果检查(市场指标)现场仅总装A线不制冷制冷差不良由每天的10.9台降低到4.33台,每天降低7.57台,通过小组核算,每天需要开系统修复不制冷制冷差缺陷的约占3/4,根据合肥冰箱事业部铜银焊条用量BOM得出维修一台冰箱银焊点物耗为:870.17/1000)*0.495*4=1.72元,铜焊点物耗为:0.18*0.47*4=0.34元,制冷剂按照每台50g计算,每台物耗为:(13.92/1000)*50=0.696元工艺管单价为0.55元,干燥过滤器单价为3.3元,其他损耗及人工成本不计,则从7月份至12月份共5个月,每个月按照25天生产计算,现场物耗可节省费用:6*25*7.57*0.75*(1.72+0.34+0.696+3.3+0.55)=5625.66元市场退换机按照每月降低5台计算,每台2400元,则从8月份开始至12月份共可节省费用:5*4*2400=48000元工程不良降低后,每天可多生产冰箱约50台,则按照每台20元利润计算,则4个月共获取利润:50*20*25*4=100000本次活动使小组成员得到了锻炼,提高了分析问题、解决问题的能力,用团队力量攻破技术难关,增强了大家的凝聚力。同时提高了对产品质量的认识,培养了大家的质量意识,我们对活动前后的状态进行了自我评价,并作出了雷达图:十一、巩固措施通过本次QC活动,小组不仅降低了事业部冰箱生产过程中系统类不良的缺陷占比,提高了产品质量,取得了一定的经济效益,而且小组成员在活动中都得到了锻炼,提高了质量意识,并且对QC方法有了更深刻的认识。掌握了运用QC手法分析问题,解决问题的能力。营造了全员主动创新的氛围,管理人员深入现场为操作工提供了干不错和不干错的方法。今后本小组将不断运用PDCA方法,对生产环节中出现的问题不断进行改进,积极向困难挑战,下一步我们小组将对市场退换机前80问题“冷藏结冰”研究改善。END