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第31卷第8期大气田巡礼·1·崖城13‐1气田高温低压大位移井钻完井工艺管申李磊鹿传世方满宗黄熠中海石油(中国)有限公司湛江分公司管申等.崖城13‐1气田高温低压大位移井钻完井工艺.天然气工业201131(8):16‐21.摘要为满足气田开发的需要从2009年12月到2010年10月中海石油(中国)湛江分公司进行了崖城13‐1气田4口调整井的钻完井作业实施这批调整井存在以下技术难点:①井深大、水平位移大、裸眼段长;②井底温度高;③储层孔隙压力低;④地质情况较复杂;⑤海上模块钻机甲板面积狭小。为此基于4口大位移调整井的实际钻完井作业情况结合相关理论研究和软件计算深入分析和总结了崖城13‐1气田高温低压大位移井钻完井的技术特点与经验教训主要研究与应用成果包括:井身结构设计、井眼轨迹控制、井眼稳定及井眼清洁、钻井液体系优选、高温低压作业措施、防磨降阻技术方案、下套管作业、钻头优选选及连续油管诱喷等钻完井工艺。结论认为:该套钻完井工艺具有坚实的理论基础经过现场作业的检验并取得了良好的应用效果是国内外开发高温低压油气田中的一个成功案例对后续类似油气田的开发具有借鉴意义。关键词崖城13‐1气田高温低压大位移井钻井完井工艺:10.3787/..1000‐0976.2011.08.004DOIjissn崖城13‐1气田由于生产多年储层段孔隙压力系井碬311.15井段长度为3200.41。上述特点mmm数下降较多产能也逐步下降;而下游用户的用气需求给模块钻机设备作业带来了巨大的挑战其中钻井过量还在不断的增加。经研究认为:该气田尚有一定的程中顶驱持续输出扭矩高达51.5~57.0·大钩kNm调整挖潜能力据此于2009年底进行了9、10、载荷高达300。此外还存在诸多技术难题:长裸眼段AAt12和15井等4口高温低压大位移调整井的钻可能导致井壁失稳套管磨损问题突出井眼清洁及固ASahA完井作业。相控制难度大油基钻井液要符合环保要求、岩屑处理该批调整井中10、15井为新钻井;9井于难度大海上模块钻机甲板面积狭小、下套管难度大等。