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输变电设备污闪分析及改善措施1、输变电设备闪络原因分析(1)污秽中所含的导电成分和瓷瓶盐密成倍增长包头供电局对呼包1回、青城1、II回、永东线、韩庆南变电站等瓷瓶和附近的雪水取样经分析得出结果是:污样中所含的钾、钙、钠、锌、镁等金属高子成分都比1990年成倍增长其中锌增长了5倍。蒸馏水的电导牢为之48.9us/cm韩庆坝变电站母线瓷瓶污样电导率为204us/cm相差50倍可见污染相当严重。(2)引发输变电瓷瓶闪络的大雾粘雪频繁出现。尤其是1994年1月、2月、3月、11月、12月都出现过使瓷瓶闪络的气象条件:风速2~3m/s气温一30C—-1C0相对湿度80%以上粘雪或大雾。由此可知闪季节周期长给防污工作造成特别大困难靠清扫瓷瓶很难防止污闪事故的发生的。(3)输变电设备的外绝缘水平低。沈阳电业局泄漏比距为3.64cm/kV未发生过污闪。兰州供电局对35次污闪跳闸统计分析得出:泄漏比距在1.6~2.2cm/kV污闪跳闸24次占用68.6%;泄漏比距2.4~2.6cm/kV污闪跳闸10次占2.8%;泄漏比距为3.27cm/kV污问跳闸一次占2.8%。我局闪络跳闸的输变电设备泄漏比距均在2.91cm儿V及以下。包头一电厂、二电厂出口输电线路为大爬距至今一直未发生闪络。(4)计算泄漏比距采用额定电压与实际运转情况不符结果偏低。实际上污闪季节系统电压高出额定电压的10%左右。计算泄漏比距还应考虑海拔高度(包头海拔高度在1000m以上)影响。(5)包头供电局对水东线、昆张麻线污闪跳闸后换下的瓷瓶(没烧伤)进行耐压试验耐压强度仅有几kV。由此可想连续大雾粘雪下瓷瓶的绝缘水平是很低的。(6)在提高直线悬垂串绝缘水平的同时须提高耐张串的绝缘水平。只有每条线路、每座变电站的整体绝缘水平提高才能有效的防止污闪事故。(7)传统的清扫时间起不到防闪作用。污闪发生在1~3月、11~12月因此在注意及时清扫的同时狠抓质量亦是不可忽视的措施。(8)对新污源要早发现早认识才能采取有效的防污措施保证电网安全运转。(9)对1994年送电线路30次跳闸分析可知线路的污闪跳闸基本上发生在夜间。2、防污闪措施本着“保主网、保220kV枢纽站”的原则制定了《输电线路、变电站防污改造综合方案》(1996年~1998年)制定输变电防污改造技术原则:110KV线路:直线悬垂串和跳闸悬垂串采用机械负荷7吨合成绝缘于跳线不能更换合成绝缘于的必须刷防污涂料耐张由采用机械负荷10吨的合成绝缘于。220kV线路;直线悬垂率和跳闸悬垂串采用机械负荷10吨的合成绝缘子耐张单涂PTV长效防污涂料。220kV的变电站:母线瓷瓶更换机械负荷16吨的合成绝缘于。吊瓶和设备瓷瓶徐防污涂料。110kV的变电站:母线悬瓶更换机械负荷10吨的合成绝缘于吊瓶和设备瓷瓶徐PTV长效防污涂料。35kV的变电站:母线悬瓶、吊瓶更换机械负荷7吨的合成绝缘子设备瓷瓶徐PTV防污涂料。长期来防污工作最基本的技术主要是停电清扫、带电清扫。光靠清扫瓷瓶防止污闪是不易做到的采用不需清扫的新技术和新产品提高输变电抗污闪能力是以后防污闪的主要途径。现有41条线路悬垂串不同程度的使用了合成绝缘于共用了合成绝缘于3266支。采取上述防污措施的变电站各段线路均没有发生过污闪。制定防污工作管理制度规范防污工作。强化管理层层落实防污工作每条线路每座变电站都要设防污专责人。未进行防污改造的输变电设备在每年11月底前均要安排停电清扫因系统原因不能安排停电清扫的输变电设备必须进行带电清扫(必须符合带电作业章程)。每年2月底前对重污秽的输变电设备安排停电清扫或带电清扫。变电站设备瓷瓶以及母线悬瓶和吊瓶“逢停必扫”运转人员和检测、修理工作负责人要把此条作为检测、修理验收的第一项内容无条件执行。建立输变电设备的清扫台帐。清扫时间、清扫人名、验收人姓名、清扫质量、均要有记录。线路经过下湿地、易积水的洼地、水库等容易起雾的特殊地区、要加强绝缘应选用防湿防污问性能好的绝缘子。在选线时要尽可能避开上述地区。摸清污源及设备绝缘情况。完善基础资料加强盐密测试。防污工作是一项长期复杂的系统工作有许多问题需进一步认识必须踏踏实实坚持不懈地抓下去把污闪跳闸率降到最低点消灭污闪事故保证电网安全运转。