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电吸附技术在循环冷却水节水的中试研究 (李永辉山东中望恒力环境技术有限公司) 摘要:采用电吸附除盐技术,对循环冷却水排污水进行除盐效果中试研究.试验表明电吸附技术除盐率达到76%,产水率为76%,对氯离子.钙离子都有良好的除处效果. 关键词:电吸附循环冷却水回用水除盐 前言 我国属于缺水国家。城市用水中工业用水约占总用水量的60%以上,工业冷却水用量占整个工业用水量的70~80%①。因而提高工业冷却水的重复利用率,减少新水的补水量和排污量将是工业循环冷却水处理的首选目标②。蔡世军等③总结分析了循环冷却水节水技术,提出了循环冷却水旁滤节水和排污水的回用等节水途径。循环冷却水中含有大量的盐分,除盐技术是循环冷却水排污水回用的关键。 为解决循环冷却水排污水除盐问题,实现节水目标,采用电吸附技术进行循环冷却水排污水回用中试试验,以验证该技术在循环冷却水排污水除盐回用的可行性。 1技术原理 电吸附是电子在带电电极表面发生的诱导电势吸附④,电吸附原理见图1,原水从一端进入由两电极板相隔而成的空间,从另一端流出。原水在阴、阳极之间流动时受到电场的作用,水中带电粒子分别向电性相反的电极迁移,被该电极吸附并储存在双电层内。同时,随着电极吸附带电粒子的增多,带电粒子在电极表面富集浓缩,从而使水中的溶解盐类、胶体颗粒及其带电物质滞留在电极表面,最终实现盐与水的分离,获得净化/淡化的出水。 电极材料(负极) 电极材料(正极) 进水 出水 不着图1电吸附除盐原理 图一电吸附技术原理示意图 2试验内容 2.1试验所用设备 表一 电吸附模块EMK-44431组卧式清水泵CHL2-302台保安过滤器JMKb-5-A2台精度10μm砂滤器FLECK1台 2.2来水水源及水质 试验所用水为某气体厂循环冷却水排污水。 表二 项目单位电吸附进水电导率μS/cm2610浊度NTU11.3碱度mg/L160硬度mg/L1244钙离子mg/L366.4镁离子mg/L78.7pH---8.35氯化物mg/L238.6总磷mg/L5.7 2.3试验条件 规模:处理量0.5m3/h 运行方式:连续运行7天 设备占地面积:20m2 用电负荷:10kW/380V 预设试验技术指标 能耗≤1.5kWh/T 得水率≥75% 出水水质达到表三 项目单位电吸附出水电导率μS/cm≤800浊度NTU≤3碱度mg/L≤300硬度mg/L≤450钙离子mg/L≤150镁离子mg/L--pH---6~9氯化物mg/L≤50总磷mg/L— 2.5工艺流程 来水→多介质过滤器→原水池→电吸附模块→净水池 工艺流程分为三个步骤:工作流程,再生流程,排污流程。 如图2所示: 图2工艺流程 工作流程:储存在原水池中的原水通过提升泵打入保安过滤器,大于5μm的残留固体悬浮物或沉淀物在此道工序被截流,水再被送入电吸附(EST)模块。水中溶解性的盐类被吸附,水质被净化。 再生流程:就是模块的反冲洗过程,用原水冲洗经过短接静置的模块,使电极再生。反冲洗后的水被送入中间水池,进入中水池的水等待下一个周期排污用。 排污过程:排污过程其本质和再生一样,是模块的一个反冲洗程序,但水源有区别,排污过程用的是中间水池的水,即再生之后的浓水,这是一个有效的节水过程。因为经过再生之后的浓水尚未达到饱和,所以用再生后产生的浓水再次冲洗模块,就节省了冲洗过程中的用水量,提高了产水率。 3结果及讨论 3.1电导率去除效果 电导率反映了水中含盐量的多少,在相同条件下电导率与含盐量成正比关系,电导率易于测量,试验主要以电导率的去除效果来代表除盐效果。试验期间电导率的去除效果见下图。 图三取样化验电导率的去除效果以化验结果作为标准,试验期间,原水电导率在2500~3200μS/cm,原水平均电导率为2822μS/cm,产水平均电导率670μS/cm,电导率平均去除率为76.3%,去除效果非常稳定。 3.2氯化物去除效果 氯离子是循环冷却水考察的重要指标,氯离子是腐蚀因子对钢铁特别是不锈钢材质设备产生腐蚀。氯离子的去除效果直接决定了回用水的质量。本次试验对氯离子的去除效果见下图。 图四取样化验氯化物的去除效果试验期间,原水氯离子浓度在200~260mg/L,氯离子浓度相对比较稳定,原水平均氯离子浓度为229mg/L,产水平均氯离子33mg/L,氯离子平均去除率为85.5%,从化验结果和实际运行看,氯离子去除效果略高于其他离子的去除。 3.3总硬度去除效果 总硬度是回用水的重要指标,总硬度过高会导致循环冷却水设备结垢。使循环冷却水浓缩倍数的提高受到限制,节水效果会受到影响。本次试验对总硬度的去除效果见下图。 图五取样化验总硬度的去除效果试验期间,原水总硬度在900~1200mg/L,原水平均总硬度为106