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计算机测量与控制.2006.14(4) ·474·ComputerMeasurement&Control警 文章编号:1671—4598I2006)04一O474一O3中圈分类号:TP273文献标识码:B PLC在除尘控制系统中的研究与应用 王树东,曹爱红,潘峥嵘 (兰州理工大学电信工程学院,甘肃兰州730050) 摘婪:针对目前除尘系统中普遍存在的成本高、效率低、运行不稳定等问题进行了详细的研究分析,提出了一套基于自适应PID方 法实现多数自整定的方法;为了便于工艺流程和设备状态的分析、操作决策、故障诊断、避免操作管理人员的疲劳、实现驾驶舱式的控 制管理,采用了将具有高可靠性和稳定性的PLC与功能强大的组态软件WINCC相结合的方法,把计算机技术和现代控制技术应用于除 尘器;实际应用表明这套系统克服了现有除尘控制系统的弊端,从而具有较好的工程应用前景。 关键词:除尘;PLC自动控制;PID控制器;WINCC组态控制 ResearchandApplicationofPLCinDust-removingSystem WangShudong,CaoAihong,PanZhengrong (DepartmentofElectricalandInformationEngineering, LanzhouUniversityofScience~Teehnology,Lanzhou730050,China) AbstractFortheubiquitousshortcomingsofhighcost,lowefficiencyandunstablerunningofthedust—removingsystematpresent, thepaperputsforwardanideaofrealizingtheparameterautomaticadjustmentusingtheself—adaptivePIDmethod.Forconvenientlyanaly— zing,operatingdecision-making,andfaultdiagnosis,avoidingthefatigueofoperators,andreatizingthecontrolpatternofthedrivingcab— in,itcombinesthePLCequipmentwiththepowerfullyfunctionalWINCCconfigurationsoftware。andsuccessfullyappliesthecomputertech— nologyandthemoderncontroltechnologyintothedustremover.Practiceshowsthatthecontrolsystemofthedust—removinghasresolved thepresentproblems,andthereforepossessesbetterprospectinengineeringapplications. Keywordstdust—removing)PLCautomaticcontrollPIDcontrollerlWINCCconfigurationcontrol 0引言定。整个设计思想如下文所述。 随着高炉强化冶炼和大型化,如果不采取行之有效的烟气1除尘控制系统的设计 捕集及净化措施,那么,所带来的环境污染将会日趋严重据1.1工艺流程描述 统计每冶炼1t铁水出铁场可产生烟尘2.5kg,一氧化碳2除尘系统的工艺流程是:一个较大功率的风机工作于吸尘 kg。出铁厂出铁时,操作区含尘9~81mg/m,一氧化碳60管道的一端,该管道和布袋除尘器是相连的,在另一端除尘气 ~213mg/m2,二氧化硫98~185mg/m,辐射强度高,车间体被吸入管道中,在除尘器中被除尘布袋过滤,粉尘等微小颗 环境温度达40~60℃[1]因此,出铁厂烟尘若不治理,会严粒不能透过布袋而被吸附到除尘过滤介质上。除尘装置中的通 重污染环境,造成劳动卫生条件恶劣,威胁人体健康。风能力被减弱,管道中的压力将会减少,同时电磁阀按照一定 目前我国拟定将除尘标准从200mg/m。降到50mg/m。,的周期开启,发生振动,使布袋上的粉尘落到下面。这样设备 国外除尘标准已经达到20—30mg/m。,可见国内外有较大差的通风能力叉得到恢复,烟气在管道的入口继续被吸到管道 距。中。净化后的气体从烟囱排人大气。除尘器随着粉尘的积累, 除尘在烟尘治理方面发挥了重要作用,国内外曾先后投入压差逐渐增大,当压差增至设定值时,除尘仓逐仓进行清灰, 大量人力物力进行研究开发,取得了一定的成果。但是在实际然后逐仓进行卸灰,定期用车运走。 应用中由于运