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项目三 空调风机变频PID控制主编李方园项目三空调风机变频PID控制3.1.1项目背景及要求空调风机3.1.2控制优势图3.1中央空调工作示意图3.1.3控制要求图3.2空调风机温度控制3.2 PID控制与变频器3.2.1 变频器内置PID原理图3.3变频器内置PID控制原理图3.4通用变频器PID控制原理图3.2.2 中央空调变频风机的几种控制方式图3.6中央空调送风机的静压控制2.变频风机的恒温PID控制方式3.变频风机的多段速变风量控制方式图3.8变频风机的多段速控制3.2.3 温度传感器及其相关仪表的与选型1.热电偶如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生热电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势随着测量端温度升高而增加,热电势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电偶导体材质的长度、直径无关2.热电阻图3.10热电阻原理3.温度传感器相关仪表图3.11国产XMZ60X系列智能仪表表3.1国产XMZ60X系列智能仪表输入信号表3.2国产XMZ60X系列智能仪表输出信号图3.12XMZ601接线示意3.3 技能训练一:A700变频PID控制线路设计3.3.1 A700变频器PID操作表3.3三菱A700变频器常用的PID相关参数。3.3.2 A700变频器PID构成与动作a)误差信号输入2、PID动作过程 图3.14所示为PID调节参数Pr.129、Pr.130和Pr.134设定之后的动作过程,称之为P动作、I动作和D动作的三者之和。 3、PID的自动切换 为了加快PID控制运行时开始阶段的系统上升过程,可以仅在启动时以通常模式上升。Pr.127可以设置自动切换频率,从起动到Pr.127以通常运行运行,待频率达到该设定值后,才转为PID控制。如图3.15所示为PID自动切换控制。当然,从图中也可以看出,Pr.127的设定值仅在PID运行时有效,其他阶段无效。4、PID信号输出功能 在很多控制案例中,需要输出PID控制过程的各种状态,尤其是PID目标值、PID测定值和PID偏差值。A700变频器提供了这些信号直接输出到CA和AM端子,具体设定参数如表3.4所示。 表3.4PID信号输出功能 5、PID的正负作用 在PID作用中,存在两种类型,即负作用与正作用。负作用是当偏差信号(即目标值-测量值)为正时,增加频率输出,如果偏差为负,则频率输出降低。正作用的动作顺序刚好相反,具体如图3.16所示。温度控制为例,在冬天的暖气控制时为负作用,如图3.17所示;在夏天的冷气控制时为正作用,如图3.18所示。温度偏差与变频器输出频率之间的关系如表3.5所示。 表3.5正负作用与偏差3.4 技能训练二:变频器A700的节能计算3.4.1 节能监视器1、变频器能通过节能监视器(即Pr.52、Pr.54、Pr.158=“50”)进行监视的项目如表3.6所示。表3.6节能监视器一2、变频器能通过节能监视器(即Pr.52=“51”)进行监视的项目如表3.7所示。表3.7节能监视器二3.4.2 节能瞬时、节能平均和节能累计值2、节能平均值监视器(③节能平均值,④节能率平均值,⑤节能费平均值)如图3.19所示为节能平均值的计算与Y92输出信号。3、节能累计监视器(⑥节能量,⑦节能量费用,⑧年度省电量,⑨年度节能量费用)4、工频运行时的功率估计(如图3.20)图3.20消耗功率与对额定的转速比3.4.3 年度省电量和节能费用举例说明:3.4.4 实际工程中风机和泵类负载的节能计算1、不同流量控制方法的耗电量表3.8是对100KW的离心水泵的流量通过三种流量控制方法即变频器控制、输入阀门控制和输出阀门得出的实际耗电量。表3.8水泵100KW三种流量控制方法的耗电实测比较2、节能计算以一台BDC300-400/D3S型离心泵为例额定流量1025m3/h,扬程278m;配备YLBT500-4型电动机,额定功率1060kW。泵在阀门调节和转速调节时的流量-负载曲线如图3.所示。根据运行要求,水泵连续24小时运行,其中每天11小时运行在90%负荷,13小时运行在50%负荷;全年运行时间在300天。则每年的节电量为:W1=1060×11×(100%-69%)×300=1084380kW·h W2=1060×13×(95%-20%)×300=3100500kW·h W=W1+W2=1084380+3100500=4184880kW·h 每度电按0.5元计算,则每年可节约电费209万元。由此可见,高压变频调速技术在变负荷设备中应用,其节电效果是相当显著的。 图3.21离心泵BDC300-400/D3S的流量负载曲线(2)根据风机、泵类平方转矩负载关系式:P/P