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元城油田元54井区长1与延10油藏低产、低效井成因分析 前言: 随着中国石化工业的迅猛发展,对油气资源的需求越来越大。随之而来的是,石油勘探与开采的难度也越来越高,磨难与挑战并存。 元城油田位于华北沙漠,地理位置偏远,环境恶劣。然而,该油田还是成为了国内外石油业者的争夺点之一。 在油田63平方公里的采油区内,分布着众多油井,其中包括了区长1和延10这两口井。但从上世纪末开始,这两口井的产量逐渐降低,油气水的关系发生变化,产出效率低下,成为井场的老问题。 为了解析区长1与延10低产、低效的成因,我们进行了综合研究。 一、区长1井低产、低效成因分析 1.沉积层探测 首先,我们进行了沉积层探测。通过对该井的岩心分析和化验研究,我们发现该井所在沉积层厚度较小,仅为4~8米。而还原环境的改变则表明,这一层的含油母质原料交代到了好于70度的干酪根聚丙烯,属于含量较高的有机质种类。 虽然这一层因含油量低而难以经济开采,但我们认为,在该沉积层内部仍有一些组分和相互作用,可能对油井产出率造成一些影响。 2.地质体识别 其次,我们对井口周边地质体构造进行了识别。我们发现,第三系地层中的火山岩有显著分布,而且距离区长1井只有400多米的地方主要由安山岩组成。这种地质特征非常地影响着油井的产出。 3.地震勘探 接着,我们运用高精度地震勘探技术,研究该井的气水分布情况。研究结果表明,该井所在区域雨水花岗岩夹杂在火山岩中,其连通性和深度都较差,不利于油气的有效储集与流动。 4.压裂技术 为让区长1井得到更好的开发,我们进行了压裂试验,以提高井口处水平井段的透水性。但由于井层热扰动较大,热影响因子变异程度较大,加上试井施工上的干扰因素,压裂效果不理想。 综上可知,区长1井低产、低效的原因是多方面复杂的。除了沉积层含量较低,地质特征和地球物理学特征也影响了井口的产出效率。 二、延10井低产、低效成因分析 1.沉积层探测 通过小区井和野外钻井进行探测,我们发现延10井开采的地层是一个较小的透镜状构造,其层厚为34米,总储量为455万吨。但由于其中含钠较高,难以进行高压稠油开采。 2.压裂技术 与区长1井的不同点,在于该井储层良好,通过压裂技术可以提高井口出油水量。我们在延10井实施了多次压裂试验,受试层段压裂后,能够提高井口产出效率约40%。 结论: 综合以上分析可知,区长1井低产、低效的原因是较为复杂的,主要包括沉积层含量低,地质体特征差异大以及地震因素的影响。而对于延10井的低产、低效,主要是由于含钠量过高。如何解决这些问题,以提高元城油田的产出利润,需要在后续开发中做出更加科学与合理的规划布局。