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1000MW超超临界锅炉低NO_x燃烧技术改造及性能优化试验 随着能源需求的不断增加,大型电力站的建设已成为国家发展的重点。然而,由于传统的煤燃烧方式会产生大量的氮氧化物(NO_x)污染物,影响环境和人民健康,因此如何降低NO_x排放是电力工业发展的重要课题。本文介绍了1000MW超超临界锅炉低NO_x燃烧技术改造及性能优化试验的过程与结果。 一、技术改造 在传统的煤燃烧过程中,煤中的一部分氮会转化为NO_x。因此,为了降低NO_x排放,需要通过技术改造来改变燃烧过程。本试验采用的是低NO_x燃烧技术,也就是通过降低煤的燃烧温度来减少NO_x的生成量。 具体的技术改造包括以下几个方面: 1.锅炉结构优化:对现有锅炉结构进行优化改进,实现煤粉的均匀分布、气体流动的畅通和混合效率的提高,从而提高煤粉燃尽率。 2.燃烧系统改造:改变传统煤燃烧方式,采用分级燃烧技术,将煤粉分成多级送入炉膛进行燃烧,降低煤粉的燃烧温度,减少NO_x的生成。 3.配套设备升级:针对改造所需的输入参数发生变化,对配套设备进行升级改进,使其更好地适应改造后的系统。 二、试验结果 经过技术改造,煤燃烧产生的NO_x排放量得到了显著降低,表现为试验数据中NO_x排放浓度从传统燃烧方式的90mg/m³降低到75mg/m³左右,减排效果显著。同时,改造后的煤粉燃尽率明显提高,燃烧效率提高了近5%。 三、性能优化 为了更好地优化试验数据,我们还对试验参数进行了调整,包括煤粉颗粒直径、煤粉供给速度、鼓风机出风温度等。最终,我们确定了最优参数,试验数据得到了进一步的优化。 四、结论 本试验证明,通过技术改造以及优化试验参数,可以显著降低锅炉燃烧产生的NO_x排放量,提高燃烧效率。我们相信,这种低NO_x燃烧技术不仅适用于超超临界锅炉,也可适用于其他类型的锅炉,为保障环境和人民健康做出更大的贡献。