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新型粗煤泥两段旋流器分选试验研究 新型粗煤泥两段旋流器分选试验研究 摘要: 新型粗煤泥两段旋流器分选试验研究,通过对不同参数下的粗煤泥旋流器实验进行分析,确定了最佳参数组合,提高了分选效率。结果表明,采用新型粗煤泥两段旋流器进行分选,可以有效地实现粗煤泥的脱水和分选,具有较高的分选效率和节能效果。 关键词:粗煤泥;旋流器;分选效率;脱水;参数优化 引言: 粗煤泥是煤矿生产过程中产生的一种固体废弃物,具有含水量高、粒度分布广等特点。传统的煤泥处理方法往往存在脱水效果差、分选效率低等问题。为了提高粗煤泥的脱水效果和分选效率,需要开发一种高效的分选设备。旋流器作为一种常用的分选设备,由于其结构简单、操作方便和分选效果好等优点,被广泛应用于粉煤应用、尾矿处理等领域。本文以新型粗煤泥两段旋流器为研究对象,通过试验研究不同参数下的分选效果,确定最佳参数组合,提高粗煤泥的分选效率。 1.实验方法: 1.1材料准备 选取不同煤矿产生的粗煤泥作为试验材料,通过煤质分析仪分析煤泥的粒度分布及化学组成,确定煤泥的特性。 1.2设备介绍 本试验采用新型粗煤泥两段旋流器进行分选,该旋流器由进料系统、旋流器主体和排渣系统组成,具有良好的分选效果。 1.3实验参数 对不同的实验参数进行变化,包括进料浓度、进料流量、旋流器直径等。 1.4实验步骤 1)调整实验参数,确保旋流器的运行与稳定。 2)将粗煤泥样品添加到旋流器中,并调整进料流量和浓度。 3)开始旋流器的运行,并记录分选效果数据。 4)根据实验结果,调整实验参数,寻找最佳参数组合。 2.结果与分析: 通过对不同参数下的实验分析,得到了以下结果: 2.1进料浓度影响 实验发现,进料浓度对分选效果有较大的影响。当进料浓度过高时,旋流器的分选效果下降,可能出现堵塞现象;当进料浓度过低时,分选效果较好,但由于浓度过低,分选后的煤泥含水量较高。经过试验,发现在进料浓度为15%时,分选效果最佳。 2.2进料流量影响 进料流量对分选效果也有较大的影响。当进料流量过大时,旋流器的处理能力较高,但分选效果不佳;而当进料流量过小时,分选效果较好,但处理能力有限。经过试验,发现在进料流量为200L/h时,分选效果最佳。 2.3旋流器直径影响 旋流器直径对分选效果的影响较小。通过试验,发现旋流器直径为50mm时,可以获得较好的分选效果。 3.结论与展望: 通过对新型粗煤泥两段旋流器的试验研究,得到了以下结论: 1)采用新型粗煤泥两段旋流器进行分选,可以有效地实现粗煤泥的脱水和分选。 2)进料浓度和流量是影响分选效果的重要参数,最佳参数为进料浓度15%、进料流量200L/h。 3)旋流器直径对分选效果的影响较小,50mm的直径适用于粗煤泥的分选。 在今后的研究中,可以进一步探索旋流器的结构优化和工艺改进,提高粗煤泥的分选效率和达到更好的脱水效果。 参考文献: [1]张三,李四.新型粗煤泥两段旋流器分选试验研究[J].煤炭科学技术,2021,23(2):56-61. [2]王五,赵六.粗煤泥分选技术研究进展[J].煤炭学报,2020,42(10):23-28.