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真空检漏在电厂中的应用 随着社会的发展,市场化的逐渐形成,发电厂在重视机组运行运行的前提下,现在正越来越重视机组运行的经济性,稳定性。因为它不仅关系到电厂的经济效益,还关系到电厂的生存。而影响电厂经济性的原因有很多,诸如高加投入率、给水温度、凝汽器真空等,其中凝汽器真空是很重要的一项,因为凝汽器真空的高低不仅涉及机组的经济性,还涉及机组的安全性。 凝汽器在现代大型电站凝汽机组热力循环中起着冷源作用,主要任务是一是将汽轮机排气凝结成水,而且这种凝结水的品质纯净,最适合作为锅炉给水用,二是在汽轮机排气口建立与维持一定的真空度,使进入汽轮机的蒸汽在汽轮机内能膨胀到远低于大气压的压力,使蒸汽所含的热量尽可能多的转变成机械功,以提高汽轮机的工作效率。所以汽轮机的真空度的高低对机组运行有很大的关系。 凝汽器真空受多方面影响,如设计制造,系统搭配,安装检修、运行调整等等,但主要原因一般有四条:1、漏入的空气量增多;2、凝汽器热交换效率下降;3、循环水量不足或进水温度偏高。4、抽气系统效率下降。 低真空的危害 1对经济性的影响:当机组真空很低时,会降负荷,甚至停机,因此提高机组真空,已成为电厂节能降耗、经济活动分析的热点。汽轮机运行时凝汽器真空的恶化,对汽轮机的经济性影响甚大,如果汽轮机在最有利的真空下运行,其经济性最高,若真空偏离设计设计值幅度过大,此时汽轮机若仍带原负荷,势必得改变进汽量,进汽量的变化,势必得改变汽机的进汽量,进汽量的变化,也改变了机组的汽耗率、热耗率。当凝汽器真空降低时,有其在夏季循环水温度高的情况下,有的真空较差的厂,必须开两台射水泵和循环泵。 据测算,一台100MW以上机组,真空每提高1kPa,发电煤耗将降低2g/kw·h左右(另有资料表明,当凝汽器真空下降1%,则影响机组输出功率减少约0.7-1%), (陡河200MW)凝汽器真空度平均提高0.9%左右,可降低煤耗1.81g/kw.h。 (丰镇电厂#1机200MW哈汽)从厂里降低真空的值来看,3月份改进后排气压力降低下降了2.25kPa,(从哈汽制造厂提供的真空变化对热耗及出力修正曲线来看,200MW机组真空变化980Pa(0.01ata),可影响热耗0.7%,影响出力0.8%-0.9%。计算热耗可下降135kj/kw.h,发电标煤可降低5g/kw.h,每小时节标煤1吨,该方式下运行按3000小时计。年节标煤3000吨。节煤量计算公式: q×103 b=(g/kw·h) μgd·μg·29308 式中:q-降低热耗(kj/kw·h),μgd-管道效率(设计值0.99),μg锅炉效率(设计值0.923)。 按12月份真空值,排汽压力下降3.92kPa(0.04ata),热耗可降低235kj/kw.h,相同进汽量情况下,出力可增加6800kw,扣除一台循环泵耗功1000千瓦,净效益5300kw,发电煤耗按360g/kw.h计,每小时节煤2.088吨,该方式全年按3000小时于运行,年节标煤6264吨,两项合计年节标煤9千余吨。 (洛河电厂300MW,上汽产N300-165/550/550)凝汽器真空每提高1kPa,汽轮机汽耗就减少1.5%-2.5%。以国产300MW机组为例,多开一台射水泵,每年就要多耗电140万kwh,(各厂情况不同)消耗惊人。(国产300MW)真空下降980.6Pa,热耗大约增加60kj/kwh,每小时多耗标煤200kg,汽轮机轴功率降低1000-2000kw。 (邢台电厂)汽轮机的空气泄漏速度大的危害:汽轮机空气泄漏速度大可谓是“百害而无一利),主要表现在五个方面。一、因凝汽器内的压力是凝汽器内蒸汽和空气的混合物之和,空气进入凝汽器后,使凝汽器压力升高,引起排气压力和排气温度升高,导致真空度降低,降低了经济性。二、凝汽器内漏入的空气量必然增加了凝汽器内的空气压力,也就增加了凝汽器内凝结水的含氧量的增加,加快了回热系统低压管道和低压加热器的腐蚀速度,缩短了设备的使用寿命。同时也增加了除氧器的负担。三、空气积聚在凝汽器铜管的周围,增加了传热阻力,降低了凝汽器的传热效果,使传热端差增大。通常200MW机组每升高1℃,影响供电煤耗率升高0.95g/kw.h,年多耗标煤1400吨,最佳凝汽器端差是5-7℃。四、蒸汽凝结在凝汽器内蒸汽分压力下凝结。凝汽器内压力是蒸汽和空气的分压力之和,因空气分压力增大,必然是蒸汽分压力降低,导致凝结水的过冷度增加,通常200MW机组过冷度增加1℃,影响供电煤耗率升高0.1g/kwh,年多耗标煤量140吨。最佳过冷度为1.5℃。五、增加了抽气器、射水泵、循环泵的负担和耗电量。 凝结水含氧量的增加:1、凝结水过冷造成溶氧升高(不细讲,水滴由上至下流动,淹没铜管)2、空气侵入造成溶氧升高,假定设计合理的凝汽器在过冷度为零时,空气