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K4101调速阀定位器故障处理 电气阀门定位器故障原因分析: K4101汽轮机在开车过程中,机组处于暖机阶段转速设定为500rpm/min但是实际转速从0rpm/min一下子上升至1400rpm/min,工艺采取手动紧急拍停汽轮机。停机后仪表现场检查调速阀阀位实际为15%未全关,现场关闭阀门仪表风气源后阀位恢复到0%位,测量505调速输出信号输出电流为3.96mA,怀疑阀门定位器零点偏高导致。 电气阀门定位器故障处理过程: 1.电气阀门定位器结构 汽轮机主汽阀为随机组厂家配套设备,阀门配带flowseverValtek圆柱形直行程执行机构(size:25),双作用执行机构,故障位置FC。电气阀门定位器采用Valtekbeta系列,电气阀门定位由电气转换器(I/P)NT3000,及阀门定位器(滑阀及反馈凸轮等)两个部件组件组成(结构图如下)。 定位器调试过程: 2.1.对于标准范围(3-15psi,4-20mA)定位器,现场用信号发生器给定位器输入4mA信号,松动定位器零点调整锁紧帽(zeroadjusetmentLocking)调整零点调整旋钮(zeroadjusetmentknob)直至阀位开始移动至刻度指示牌零点位置。 2.2.用信号发生器给定位器输入20mA信号,其对应其I/P输出压力表指示15psi,松动定位器量程调整锁紧帽(RangeadjusetmentLockingscrew)1/8圈。用螺丝刀调整量程旋钮(RangeadjusetmentGear)直至阀位移动至全开位置。 2.3.再用信号发生器定位器输入4mA信号,检查零点,重复执行。 2.4.当定位器给定4mA信号时,其对应其I/P输出压力表指示一直为9.5psi,调整定位器I/P模块的零点旋钮后也没变化。也怀疑I/P转化模块故障。更换整台定位器备件阀门投用。 2.5.注意对于定位器I/P模块的零点及量程调整出厂时已调试好,现场轻易不要动。采用上述1-3步骤调试定位器。 三.电气阀门定位器工作过程及气路分析 3.1.I/P模块的工作过程及气路分析 I/P模块将接受到的气源压力4bar,与外部给定输入信号4-20mA成比列的转化为3-15psi输出压力信号。具体过程如下: 现场仪表风气源通过一个联合过滤减压阀,减压至4bar分别进入I/P模块与滑阀组件(如下图2), 进入I/P模块的气源经过内部中间减压阀减压至22psi后通过恒节流孔(目的限制空气流量及消耗)分为两路:一路进入到背压室排放,另一路作为控制信号(3-15psi)进入定位器的instrumentsignalcapsule内。当I/P外部输入电流信号(4-20mA)增加时,线圈输入电流增大,线圈与电磁铁的吸力增大,喷嘴与挡板之间距离变小,其输出控制信号压力(3-15psi)增大,同时在I/P模块电路板上安装有带温度补偿的压阻式压力传感器检测I/P输出压力,压力传感器与输入信号电路构成一个反馈回路(即需要多大压力的输出取决于输入电流的大小)。 3.2.阀门定位器的工作过程及气路分析 Beta阀门定位器是根据力平衡原理工作,其具体工作过程如下: 当控制输入信号(3-15psi)增加时,则对instrumentsignalcapsule与summingBeam产生一个向下的力,summingBeam的移动带动滑阀杆从原平衡位置向下移动,此时滑阀气路端口打开,仪表风气源经滑阀端口到output1口,output2口与排气口接通。这将导致执行机构活塞向上移动。活塞向上的移动量通过反馈连接装置带动凸轮转动而反馈回来。结果使反馈弹簧与活塞的移动量成比例拉伸,直到活塞的移动量使反馈弹簧伸长产生向上的力达到与控制信号(3-15psi)使instrumentsignalcapsule产生下的力平衡时。此时,summingBeam与滑阀返回到各自平衡位置,滑阀气路端口关闭。仪表风不再经过滑阀进入执行机构output1口。阀位到达需要的开度位置,除非仪表输入信号改变。同理当控制输入信号(3-15psi)减少时其动作过程正好相反。