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大冶铁矿选矿车间破碎工区队QC小组提高入磨粒度合格率一、小组概况小组名称二、选题理由车间要求三、现状调查1、工序介绍:2002年7月至2003年6月生产统计表表二从上表可以看出,入磨粒度合格率与球磨台时有线 性相关关系,入磨粒度合格率越高,球磨台时产量 越高,反之,入磨粒度合格率越低,球磨台时产量 越低。3、我们对影响入磨粒度合格率的各种因素进行了调查分析:2002年7月——2003年6月间影响入磨粒度的原因统计表表三给料不均 四、确定目标及可行性依据 入磨粒度合格率由-20mm粒度75.28%提高到-18mm粒度达85%以上 1、我们QC小组成员均由工段管理人员及专 业技能较高的班组骨干组成,具有较高的理论 知识和解决现场技术难题能力。五、原因分析目标确定后,我们对下矿口跑粗的诸多因素从 “人员”、“环境”、“设备”、“方法”、 “材料”五个方面入手,进行认真分析,并绘 制了“因果图”。下矿口跑粗六、要因确认要因确认表表四通过上述分析,得出三个要因:七、制订对策对策表表五八、对策实施实施一:对筛孔进行重新设计实施二:规范排矿口检测标准九、效果检查1、2004年12月份,我们完成了以上实施过程,经过 12个月的实际运行和巩固,取得明显效果。 活 动 前2、按照考核标准球磨台时为65吨/小时计算,活 动后球磨台时为71.55吨/小时,2005年元月至2005 年12月间,破碎工段共进选原矿达1971301吨,2005 年矿对选矿车间制定的电单耗为39.59Kw.h/t, 2005年选矿车间实际电单耗为36.47Kw.h/t。处理 每吨矿石的成本按60元计算,电费0.5元/度。(一)年节约生产成本=活动期球磨共处理矿石量/球磨台时× (活动期球磨台时-矿考核值)×处理每吨矿石成本 =1971301/71.55×(71.55-65)×60 =1082.77(万元)(二)节约电耗成本=处理原矿量×(电耗考核值-实际电耗发 生值)×电费/度 =1971301×(39.59-36.47)Kw•h/t×0.5元/度 =307.52万元十、巩固措施1、加强对筛板的检查和维护,提高 设备作业率和完好率。十一、下一步打算由于今年矿和车间加重了对成本考核,各项指标都有 攀升,按照车间新经济责任制规定,因此,我们将以 “优化破碎工序操作,提高破碎机作业率”为课题,开 展下一轮PDCA循环。演讲完毕,谢谢听讲!