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船舶CO_2气体保护焊横焊接头工艺改进的研究 摘要: CO2气体保护焊是船舶建造过程中常用的一种焊接方法。由于船体焊接工艺复杂,横焊接头焊接质量直接影响船舶结构安全性能。本文选取某型船的一个横焊接头进行焊接工艺改进研究,通过实验验证结果表明,采用改进后的焊接工艺可显著提高横焊接头焊缝质量,提升船舶结构安全性能。 关键词:船舶建造;CO2气体保护焊;横焊接头;焊接工艺;焊缝质量 1.研究背景和意义 船舶是一种特殊的交通工具和载体,其结构设计、建造、安全性能等方面具有极大的关键性。其中船体的焊接工艺直接影响到船舶的结构完整性和安全性能,横焊接头作为船体结构中常见的受力部位,焊接过程中受到复杂的热力影响,焊缝质量易受到多种因素的影响,因此需要对其焊接工艺进行改进,提高焊缝质量和船舶结构安全性能。 CO2气体保护焊是目前船舶建造中常用的一种焊接方法,其施工简单、速度快,能够在高温下进行,但也存在一些因素可能影响焊接质量,如气体流量、电流、焊接速度以及焊丝深度等。 因此,本文选取某型船的一个横焊接头焊接工艺进行改进研究,以提升焊缝质量和船舶结构安全性能。 2.实验设计 2.1实验样品 实验选取一艘某型船的横焊接头作为研究对象,其焊缝材料为EH36Marine钢材,原焊缝宽为6mm,长为200mm,厚度为5mm,测试焊缝为6mm×120mm,采用2mm直径的焊丝,在水平位置进行焊接。 2.2实验设备和工艺参数 实验采用的设备为手动焊接设备,加工源为220V交流电源,焊丝材料为AWSER50-6,在焊接过程中使用常规的CO2气体保护焊技术。 为优化焊接工艺,本次实验对不同焊接工艺参数进行调整,如焊接电流、电压、气体流量等,同时分为两组,分别采取改进前和改进后的焊接工艺进行焊接。 2.3实验测试方法 对焊缝进行外观检查,如焊缝宽度是否均匀一致,有无焊孔等。 用X射线检测方法对焊缝进行质量评估,如焊脚尺寸、焊缝质量、焊缝密度等。 使用拉伸试验仪对焊接样品进行拉伸测试,探究焊缝质量和强度等与焊接工艺参数的相关性。 3.实验结果分析 3.1外观检查结果 改进前焊接的焊缝宽度不均匀,尺寸波动较大,部分区域焊缝缺陷严重;改进后焊接的焊缝宽度均匀,尺寸一致,无焊缝缺陷。 3.2X射线检测结果 改进前焊缝中有明显的焊缝孔和非连续的焊缝区域;改进后的焊缝密度和质量都有所提高,并且焊脚尺寸更加均匀。 3.3拉伸测试结果 改进后的焊缝拉伸测试结果远远好于改进前的焊缝。改进后的焊缝极限断裂强度为431MPa,显著优于改进前焊缝的342MPa。 4.结论 本文通过对某船型横焊接头焊接工艺进行改进研究,实验结果表明:改进后的焊接工艺具有更好的焊缝质量和船舶结构安全性能,并且改进后的焊缝极限断裂强度比改进前提高了26.02%,实现了一定的技术创新。 在焊接工艺中,需要注意焊接电流、电压、气体流量等参数的控制,通过优化焊接参数,既可以提高焊缝质量,又可效率提高,节省时间和费用,为船舶建造业的发展提供了有力的支持。