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大庆油田长垣低渗透油层活性水降压增注技术试验 长垣是大庆油田的一个低渗透油层区块,由于油层的特殊性质以及开采压力的限制,使得油井产能下降严重。为了提高油井产能和延长油田的生产寿命,研究人员提出了活性水降压增注技术,试图通过降低油层的剩余压力以及提高产能来改善油井的开采效果。本文将详细介绍大庆油田长垣低渗透油层活性水降压增注技术试验的设计、实验过程和结果分析,并对未来的研究方向进行探讨。 一、试验设计 1.油井选择:在长垣油田选取了一口低渗透油井作为试验井,该井具有典型的长垣油层特征,包括低渗透性、高含水率和低产能等。 2.活性水降压增注技术:本试验采用了活性水降压增注技术,即通过注入活性水来降低油层剩余压力,以提高油井产能。具体的增注工艺包括活性水混合剂的配置、注入量的确定和增注压力的控制等。 3.设备安装:在试验井进行增注前,需要在井口安装相应的测量仪器和控制设备,以实时监测和控制增注过程中的各项参数。 二、试验过程 1.活性水配置:根据油层的特性和试验要求,按照一定比例混合石油烃类溶剂、乳化剂和酸性溶液,制备出具有活性的注水液。 2.注入试验:将配置好的活性注水液通过注入设备注入井口,并逐渐增加注入压力,观察油井产能和井底压力的变化情况。根据实际情况进行增注压力的调整,最终确定最佳的增注压力。 3.数据采集:在试验过程中,通过实时仪表和传感器采集并记录井底压力、管柱压力、注入量、产油量等数据,并进行数据分析和统计。 三、试验结果分析 1.油井产能改善:经过活性水的增注处理后,油井产能明显提高,产油量增加了约30%,表明活性水降压增注技术在长垣油田具有一定的应用潜力。 2.剩余压力降低:通过试验数据的分析,在注入活性水后,油层的剩余压力显著降低,这可能是由于活性水的渗透性和分散性导致的,说明活性水具有一定的压裂作用。 3.耐压性测试:在试验过程中,对活性水进行了耐压性测试,结果表明活性水具有一定的抗压能力,能够满足增注过程中的压力要求。 四、未来的研究方向 1.活性水成分优化:未来可以进一步研究活性水的成分优化,通过改变活性水的配方来提高其渗透性和分散性,从而进一步降低油层的剩余压力。 2.增注工艺改进:研究人员可以改进活性水降压增注技术的工艺,包括注入量的控制、注入压力的调整和注入速度的优化等,希望能够进一步提高增注效果。 3.活性水与其他增注技术的结合:活性水降压增注技术可以与其他增注技术相结合,如压裂技术和酸化技术等,以进一步提高油井的开采效果。 综上所述,大庆油田长垣低渗透油层活性水降压增注技术试验具有一定的实际意义和应用潜力。通过试验结果的分析和未来的研究展望,可以为该油田的后续开发和油井产能的提升提供一定的参考和指导。