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高温风机振动故障分析处理一例 前言 高温风机作为高温烟气处理过程中的重要组成部分,在工业生产中发挥着重要作用。然而,在使用过程中,高温风机振动故障时有发生,给生产造成了一定的困扰。本文将结合一例高温风机振动故障的实际案例,对其进行分析和处理,并提出相应的改进措施,以期提高设备的可靠性和稳定性。 一、故障情况描述 某厂为了满足高温烟气处理的需求,采购了一台Y9-38型高温离心风机作为主要设备。该设备的轴承安装方式为前置式轴承,拆卸方式为轴承盖拆卸。 在使用过程中,风机发生了明显的振动,分析如下: 1.振动原因 首先,通过观察风机的振动情况,可以发现振动主要集中在风机出风口处。经过测量,风机叶轮两端振动量均大于0.4mm,而风机车间的振动量则较小。 由此可见,风机振动主要源自于轴承振动,而非叶轮松动或不平衡等其他故障。考虑到风机的设备寿命和安全因素,需要认真对轴承振动的原因进行分析和处理。 2.振动分析 轴承的振动主要有两个方面的因素,一是机械因素,二是润滑因素。机械因素影响轴承的振动主要包括轴承结构、轴承几何误差和装配质量等方面。而润滑因素则主要包括油品和油温等方面。 通过对轴承结构的分析发现,该风机使用的是前置式轴承,轴承的内、外圈都是实心,采用的是波纹管防尘机封方式。轴承材料为40Cr钢,内直径为65mm,外直径为120mm。按照风机制造商的要求,轴承应该涂抹抗高温的润滑脂,并使用专用设备加注润滑脂。 在润滑方面,风机使用的是380#工业润滑油。而根据实际检测情况,润滑油的温度较高,接近75℃左右。 分析发现,轴承振动的原因主要是由于轴承润滑不当导致的摩擦增大。高温下,润滑油的粘度变小,会导致润滑油无法充分润滑,从而导致轴承温度升高、摩擦系数增大,进而导致振动加剧。 3.故障处理 针对上述问题,采取了以下故障处理措施: 1.更换轴承,并采用专用润滑剂,加装油温控制设备。 2.对风机进行了润滑油的更换,并降低润滑油的使用温度,有效改善了轴承的润滑情况。 二、设备优化改进 针对上述故障情况,可以结合实际情况进行设备优化改进,以进一步提高设备的可靠性和稳定性: 1.检查设备轴承的润滑情况,选择合适的润滑方式和润滑材料,并加强轴承检查和维护。 2.改变轴承结构,采用空气冷却式轴承或压入式轴承等,能使轴承的摩擦和振动大幅度减小。 3.在风机运行过程中,加强对润滑油和油温的监控,确保润滑及油温的质量和稳定性。 4.采用振动监测设备,对设备的振动情况进行实时监控,及时发现和解决设备故障。 三、结语 高温风机振动故障对设备的安全运行和生产效率均会产生不良影响。因此,在设备运行前要认真检查和维护设备的轴承及润滑系统。同时,在设备日常使用过程中,要注意润滑油的质量和稳定性,并进行对轴承的实时监测,及时发现和解决设备故障。通过科学的维修理念和优化改进措施,能够较好地保障设备的可靠性和稳定性,提高设备的使用寿命和安全性。