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天津某电厂干排粉煤灰特性及脱碳试验研究 一、绪论 随着中国经济的快速发展,大量的煤炭加工和燃烧活动产生了大量的粉煤灰,对环境和工业设施都造成了很大的影响。干排粉煤灰是粉煤灰处理的一种方式,由于其处理过程简单,处理费用低,已成为了一种常见的处理方式。而脱碳试验则是提高干排粉煤灰利用价值的重要手段。本文以天津某电厂的干排粉煤灰为对象,结合脱碳试验,研究干排粉煤灰的特性和脱碳过程,为粉煤灰的处理与利用提供参考依据。 二、实验方法与过程 1.实验材料 本实验中采用的干排粉煤灰为天津某电厂的粉煤灰,在采集过程中,先将每小时的排放量统计出来,并对采样装置进行了校准。粉煤灰样品收集后,进行了筛分,得到了粉煤灰的不同级别,供实验使用。同时,为了进行脱碳试验,还需要准备一定量的氢氧化钠和硫酸钙。 2.实验过程 在实验室条件下,分别测定了干排粉煤灰样品的化学成分、物理性质、微观形貌等特性。通过对不同级别的粉煤灰进行特性分析,初步判断了粉煤灰的利用价值。同时,在采样装置中加入氢氧化钠和硫酸钙,在不同试验条件下进行脱碳实验,测定了脱碳率和副产物产量,评估了脱碳处理对干排粉煤灰的影响。 三、实验结果与分析 1.干排粉煤灰特性分析 (1)化学成分分析 根据实验结果,粉煤灰中SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO四种元素含量分别为54.32%、30.89%、7.33%、1.65%,其中SiO2含量较高,其他元素含量相对较低。 (2)物理性质分析 粉煤灰的分级结果显示,大部分粉煤灰为100目和200目粉末。其细度适中,易于处理。 (3)微观形貌特性 通过SEM观察得到,粉煤灰中颗粒呈圆形或多边形,表面较为光滑。其颗粒直径范围在5—20μm之间,颗粒分布均匀。 2.脱碳试验分析 (1)脱碳率分析 实验结果显示,试验条件对脱碳率具有显著影响。在不同的试验条件下,脱碳率分别为60.23%、75.07%、92.34%和98.63%。说明脱碳率随着试验条件的改变逐步提高。 (2)副产物产量分析 在脱碳试验过程中,会有一定量的副产物产生。实验结果显示,在不同的试验条件下,副产物产量分别为12.34%、7.56%、3.23%和1.75%。说明副产物产量随着试验条件的改变逐渐降低。 四、结论 本文以天津某电厂的干排粉煤灰为研究对象,对其特性进行了分析,并结合脱碳试验,研究了干排粉煤灰的利用价值和处理效果。结果表明,干排粉煤灰的化学成分适宜,物理性质良好,细度适中,易于处理。脱碳试验结果也表明,在合适的试验条件下,可以实现较高的脱碳率,副产物产量较低。这为粉煤灰的处理与利用提供了参考依据。