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270kta硫磺制酸装置制酸系统优化改造实践 概述 硫磺制酸装置是一种重要的化工工艺,其主要功能是通过硫磺反应生成一定浓度的硫酸。然而在实际应用中,该装置往往存在着一些问题,如能耗高、硫磺利用率低、设备老化等。本文以一家270kta硫磺制酸装置为例,介绍针对该装置制酸系统的优化改造实践。 1.问题分析 1.1能耗高 该装置的能源消耗主要体现在两个环节,即高温旋风分离器和SO2液氧催化氧化反应段。在高温旋风分离器中,由于其需要维持高温和旋风的运转,消耗了大量的能源。在SO2液氧催化氧化反应段,需要消耗氧气制造催化剂,而催化剂使用后还需要再次制备。 1.2硫磺利用率低 目前该装置硫磺利用率仅为80%左右,这意味着大量的硫磺浪费。造成该现象的原因主要在于硫磺的“生成-消耗”过程存在着部分损失。 1.3设备老化 由于该装置已经运行了多年,其中的一些设备已经老化,导致运行效率低下和安全隐患增加。例如,锅炉型式的供热设备无法保证充分的安全性和节能性,锅炉系统的耗能率非常高。 2.优化改造 2.1能耗优化 为了降低高温旋风分离器的能耗,我们提出了两种方案。第一种方案是将“旋风+高温媒质”混合物改为“湿烟气+旋风”的形式,这样既可以满足分离的要求,又可以减少媒体消耗。第二种方案是引入较新的旋风分离器设备,在保持效益的前提下降低能耗。 为了降低SO2液氧催化氧化反应段的能耗,我们提出了更换节能催化剂的方案。新的催化剂将替代原来的溶液催化剂,大幅度降低能耗。 2.2硫磺利用率优化 为了提高装置的硫磺利用率,我们提出了以下方案。第一,需要对SO2反应后的中间体进一步安排,以减少其对硫磺的消耗。第二,对于反应残渣浓度较高的废液,我们需要采用废水回收技术,以便重新提炼其中的硫磺。 2.3设备改造 为了解决设备老化的问题,首先需要对锅炉进行改造。我们提出了将原来的锅炉改为循环流化床锅炉的方案,这样既可以保证供热质量,也可以大幅度降低能耗率和提高设备安全性。 另外,我们还需要对反应器进行检查和维护,如更换老化的设备、重新调整设备的工艺参数等。 3.改造效果 改造后的制酸系统能效得到了显著提升,能耗下降8%以上。硫磺利用率也得到了极大提高,目前已达到90%左右。此外,设备安全性和稳定性得到了提高,运行效率明显提高。改造后的系统成本投入多,可以在短期内得到回报。 结论 通过针对该装置制酸系统的优化改造实践,不仅使该装置的能效和工作效率得到了提高,而且使硫磺利用率得到了明显提高,同时设备稳定性和安全性得到了提高。因此,对于其他化工装置的改造实践也可借鉴本文的改造方案,以期取得最大的改造效果。