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—PAGE\*MERGEFORMAT19— 含酚废水处理臭氧催化氧化技术 1、现状和存在的问题公司污水处理单元一系统2022年建成投用,设计负荷80m3/h,系统设有预处理系统、解酸化+一级生化SBR系统、二级生化处理BAF系统和后处理系统,主要用于处理主工艺粗煤气预处理过程中产生的含酚含氨废水,产水达到国家一级排放标准,并作为浊循环系统补水。工艺路线如图1所示。污一系统自投用以来产水色度、COD和SS超标严峻,不但影响了后系统的运行稳定,同时富余产水因色度高无法通过回用水单元进行回收,造成零排放体系无法形成闭环。产水如表1所示。产水色度高导致浊循环系统部分指标如正磷、余氯无法正常分析、视觉效果差,COD、SS高导致浊循环水系统浓缩倍数无法提升,阻垢剂、杀菌剂、剥离剂等药剂投加量增加,气化岛换热器堵塞频繁,因此污一产水提质改造势在必行。2、污一系统产水超标缘由分析2.1系统来水指标特别正常生化系统微生物对碳氮磷元素的需求比为m(C):m(T):m(P)=100:5:1。元素比例失衡不但会降低污泥处理效率,还会造成微生物菌群崩溃。2022年水解酸化池出水碳氮磷的平均比例为m(C):m(T):m(P)=100:10:0.05,氨氮比例严峻超标,同时污一系统原设计进水氨氮为215mg/L,目前因前系统来水氨氮含量高且波动大,造成系统产水超标严峻,如图2所示。2.2预处理单元运行效果差2.2.1气浮系统停用溶气式气浮对COD的去除率一般在30%~50%,对SS的去除率在80%以上。目前污一气浮因溶气系统故障系统停用,同时水解酸化池运行效果差,导致SBR池进水SS和COD高,可生化性差。2.2.2水解酸化池转化率低生化污水处理工艺进水BOD/COD比一般掌握在0.3以上。目前水解酸化池进、出水BOD/COD比在0.14~0.26,进出水BOD/COD无明显变化,分析值如表2所示。2.3SBR系统运行不稳定2.3.1SBR池污泥负荷波动大本工程SBR系统采纳COD污泥负荷为0.16d-1,NH3-N负荷为0.0095d-1,而实际运行过程中生化系统氨氮负荷波动较大,以SBR-C池为例2022年每月氨氮平均负荷为0.12d-1。2.3.2溶解氧调整不准时依据运行阅历,SBR池溶解氧一般掌握在2~4mg/L,曝气不足则会造成硝化反应过程不完全,系统出产水超标,丝状菌滋生污泥膨胀;溶解氧过高则会加速微生物氧化,造成MLVSS/MLSS比降低。目前SBR池因曝气管堵塞、老化、脱落严峻,系统内曝气不均,形成局部溶解氧不足和偏高。2.3.3污泥沉降比大幅度下降污泥沉降比一般掌握在25%~30%可以达到良好的处理效果。7月1日前SBR-C池SV30波动较大维持在35%~50%,系统处于污泥过剩状态,后因系统受到冲击污泥大量死亡,沉降比急剧下降,降至10%左右,如图3所示。2.3.4污泥体积指数下降依据运行阅历SVI一般掌握在80~120mL/g,在前期运行过程中,因气浮系统长期停用导致大量无机悬浮物带入后系统,污泥脱水系统处理力量不足,大量老化污泥回流,导致SBR池污泥指数偏低。7月3日达到历史最低点23.6mL/g,系统已无法正常运行。如图4所示。2.3.5污泥活性下降有机污泥浓度比代表了污泥的反应活性,本项目有机污泥浓度比MLVSS/MLSS为0.6~0.8,而实际运行过程中以SBR-C池为例比值均低于0.6,如表3所示。2.4斜管沉淀池和机加池运行效果差2.4.1斜管沉淀池斜管沉淀池因自身工艺缺陷,系统排泥不畅,填料内堵塞大量污泥,污泥长时间滞留易发生反硝化反应,产水携带大量浮泥,造成SS、COD波动大,甚至超过进水含量,如表4所示。2.4.2机加池机加池原设计通过投加200目活性碳粉和絮凝剂对BAF产水的色度、悬浮物和COD进一步去除,但因来水水质差、机加池排泥效果差,导致机加池进出水水质无明显变化,如表5所示。2.5BAF运行效果差曝气生物滤池工艺单元即BAF,利用填料载体培育微生物,对SBR池产水中难降解有机物进一步去除,降低产水色度和COD,但经过多年的运行调试BAF仍无法挂膜,进出水指标无变化。3、污一产水提质措施3.1排放水池增设活性炭脱色罐污一系统产水COD、SS和色度长期超标,对此在系统末端增加活性炭过滤脱色罐,脱色罐正常运行期间进出水水质如图5所示。经过一年的运行系统产水水质有所改善,但仍无法满意浊循环补水需求。3.2机加池投加脱色剂鉴于机加池投加活性炭粉导致产水指标波动大、悬浮物超标的现状,经过试验在机加池投加强氧化性脱色剂,氧化来水中COD去除色度,并协同PAM絮凝作用降低产水SS。经过实践产水指标如图6所示。COD和SS去除效率较高,但产水色度仍无法满意浊循环系统补水指标。3.3增加臭氧催化氧化单元随着系统运行负