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—PAGE\*MERGEFORMAT17— 高酸重质原油加工废水处理工艺 高酸重质原油属于环烷中间基类原油,密度大、黏度大、残炭高、酸值高、乳化重、脱盐困难,加工时需要添加大量的破乳剂。惠州某公司加工高酸重质原油产生的废水成分简单,COD为3500~4500mg/L、氨氮为80mg/L、总氮为100~120mg/L,难生物降解有机酸类占有机污染物总量的60.26%。这类含油污水乳状液油水难以分层,水中含油量大,导致污水处理场生化系统的水面易产生大量泡沫,污水回用设施运转不正常,处理效果降低,处理难度变大。排放污水中含油量超标,严峻污染了环境,还造成了大量油品的损失。惠州某公司原高酸重质原油加工污水处理设施流程为:调整罐—油水分别器—涡凹气浮—溶气气浮—A/O生化池—MBR—臭氧活性炭,此工艺处理后的出水COD(二级生化MBR出水)仍为260mg/L左右,无法达到GB31570—2022《石油炼制工业污染物排放标准》的排放标准要求(COD≤50mg/L),需调和部分达标含油污水(COD≤30mg/L)才能达标排放。另外,工艺中需消耗大量的活性炭,增加了处理成本,造成了二次污染。为解决高酸重质原油加工污水处理设施存在的问题,本讨论依据污水水质特点对污水处理设施进行了改造,在处理工艺中增加了生物曝气滤池(RBF)、水解酸化罐和臭氧催化氧化工艺,停用了原工艺中的活性炭吸附工艺,改造后的污水处理设施出水COD为40mg/L左右,达到污水排放标准要求,解决了出水长期无法达标的现状。1、高酸重质原油加工污水水质特点1.1原油性质惠州某公司加工的原油主要来自蓬莱19-3油田,密度大、酸值高、胶质含量高,属于环烷中间基油质,油质分析结果见表1。1.2污水水质特点高酸重质原油加工废水主要由电脱盐排水、原油罐切水排水、循环水排污水、烷基化排水、除盐水站酸碱中和水等组成。与其他原油加工产生的废水相比,具有废水中表面活性剂含量高(使用破乳剂导致)、油质量浓度高、盐质量浓度高、环烷酸质量浓度高的特点,污水水质分析见表2。污水GC-MS谱图解析结果见表3。2、改进措施及处理效果2.1原处理工艺存在的问题2.1.1原工艺流程原处理工艺流程见图1。由图1可知,含盐污水经隔油池后进入调整罐,在罐内设有浮动环流收油器,实现污水的第一次除油;调整罐出水经泵提升至油水分别器,实现悬浮物及大部分浮油去除后,自流至涡凹气浮,通过与投加的聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)反应去除部分乳化油、悬浮物;污水再自流至溶气气浮,进入气浮前投加PAC和PAM,在气浮池中分散油和悬浮物与微气泡结合形成气浮体,通过刮渣的方式去除;气浮出水进入A/O生化池,生化池在好氧、厌氧、兼性微生物的作用下,完成炭化、硝化、反硝化反应,将污水中的有机污染物、氨氮去除;生化出水进入MBR膜池,经MBR膜泥水分别后提升至臭氧氧化塔和活性炭塔,通过臭氧进一步氧化污水中的污染物,之后通过活性炭塔吸附,废水流入监控池后加次氯酸钠外排或回用。2.1.2原污水处理工艺存在的问题经分析,导致原处理工艺出水无法直接达到排放或回用水质标准的缘由,主要有以下几个方面:(1)原油脱水使用的破乳剂,使污水乳化严峻,油水难以分别,生化系统进水的B/C很小,对污水处理的生化系统影响较大;(2)污水中高浓度环烷酸导致曝气池水面产生大量的泡沫,污泥沉降比降低,处理后的废水携带大量悬浮污泥进入MBR,污泥掩盖在生物膜的表面,阻碍氧的传递和生化作用的进行,导致MBR处理效率下降;(3)污水处理系统进水量变化大,超过了调整罐的承受力量,缓冲力量差,不易稳定运行;(4)一般臭氧氧化塔处理效果欠佳。2.2改造后污水处理工艺及效果2.2.1污水处理工艺改进措施依据原工艺存在的问题及缘由分析,对污水处理工艺进行了如下改造。(1)在溶气气浮后新建1套RBF(处理水量为200m3/h),气浮出水经泵提升至内循环RBF,池内装有大比表面的高效生物填料,有效去除了大部分有机酸、醛酮类有机物、胶质沥青质和动植物油。(2)将气浮单元的混凝剂由PAC改为聚合氯化铝铁(PAFC),利用铁盐与环烷酸生成环烷酸铁沉淀使其大部分在气浮单元去除。(3)将均质罐T-102A/B、事故罐T-101D改造成水解酸化罐(处理水量为300m3/h),RBF出水经水解酸化罐分解部分酯类有机物,并将杂环类化合物开环断链,挥发性脂肪酸(VFA)大幅上升,为后续A/O生化工艺制造有利条件,提高污水的可生化性。(4)一般臭氧氧化、活性炭吸附塔改进为臭氧催化氧化工艺,提高了臭氧利用率,同时提高了有机物的矿化度。改造后的污水处理工艺流程见图2。2.2.2改造后的主要构筑物和设备参数(1)调整水罐。2座,碳钢内衬防腐涂层,每座直径20m,高17.82m,容积约5000m3。(2)