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—PAGE\*MERGEFORMAT4— 机械加工含油废水怎么处理 采纳“隔油+气浮+生物接触氧化”工艺处理机械加工含油废水,浮油可通过浮油回收机予以回收,乳化油破乳后经涡凹气浮(CAF)去除,溶解性有机物采纳生物接触氧化法去除后达标排放。处理后排水的70%经深度处理后可回用。 概述 某机械制造含油废水采纳了“隔油+气浮+生物接触氧化”处理工艺,并要求在废水处理站建设的同时,对所排废水中的废油进行回收,废水的70%经深度处理后回用于生产过程。现对该工程介绍如下: 1废水的水质、水量及标准 1.1废水的水质、水量 该厂外排废水中主要含石油类。由于厂区生产废水与生活污水未分流,废水中仍含有肯定的生活污水。废水中主要污染指标为COD、BOD及石油类。设计进水水质指标为:CODcr400mg/L,BOD5180mg/L,SS150mg/L,石油类250mg/L,pH7.16。 依据厂方供应的数据,旱季全厂日平均排水量约为2000m3,暴雨时全厂最大排水量曾达2000m3/h。因厂方排水管道仍为雨污合流制,考虑到初期雨水的处理及暴雨时全厂雨水的排解,本次设计处理力量分为三部分: 第一部分,考虑暴雨时全厂排水的沉砂、隔油及压力外排,故废水处理的沉砂、隔油及压力外排段设计处理力量为2000m3/h; 其次部分,后续气浮及生化段处理力量为150m3/h; 第三部分,废水处理的出水70%回用于柴油机调试及冲厕等之用,故深度处理的设计力量为105m3/h。 1.2排放及回用水质标准 排放水水质指标为:CODcr≤100mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤70mg/L,石油类≤5.0mg/L,pH=6~9。回用水指标为:CODcr≤50mg/L,BOD5≤10mg/L,SS≤10mg/L,NH3-N≤1.0mg/L,pH=6.5~9,色度不超过30。 2废水处理工艺 机械工厂废水中主要污染物是油,依据油在废水中存在形态的不同,分别采纳不同的工序予以去除。 2.1浮油的去除 浮油经隔油池分别后由浮油回收机回收。该机依靠一条亲油疏水的环形集油拖,通过机械驱动,以肯定的速度在油水液面上作连续不断的回转,将油从含油污水中粘附上来,经挤压滚把油挤落到油箱中,然后经油泵送至脱水罐中脱水,浮油外售。每天可回收浮油400kg,外售合计600元。 2.2乳化油的去除 废水中含有的乳化油采纳破乳后气浮去除。气浮采纳CAF涡凹气浮。较之溶气气浮,具有结构简洁,操作便利,电耗较低的优点,同样150m3/h的处理力量,CAF的总功率为2.94kW,而溶气气浮的总功率在20kW以上。 2.3溶解性有机物的去除 对废水中残存的溶解性油及其它有机物,最终采纳生化法进行处理,由于原水的COD浓度不高,选择运行稳定,操作简洁的生物接触氧化工艺,设计停留时间为4h,反应器内置组合填料,采纳鼓风曝气。出水经斜管沉淀池进行固液分别后,上清液达标外排。 3回用水的处理 3.1回用水点及要求 回用水主要供试机车间的试机用水,全厂办公及科技大楼、宾馆的冲厕水、消防用水、绿化、洗车及清扫用水等。厂区用水点较多,用水量也不匀称。为确保匀称、稳定的供水,设计采纳变频装置,即依据回用水管中水压的变化同步转变回用水泵的频率以保证回用水管中的水压不变,从而保证各个用水点的水流稳定。科技大楼上增设一座100m3的中水池,回用水经二次提升供大楼及宾馆的冲厕和消防之用。 3.2回用水处理工艺 深度处理采纳压力滤器+生物碳联合处理工艺。压力滤器中填料为石英砂与无烟煤双层滤料,在去除悬浮物的同时,对油亦有较高的去除率,实际运行结果表明,在进水含油量低于10mg/L的状况下,其出水含油量始终稳定在1.0mg/L左右。生物碳罐中填料为颗粒活性炭,并在其底部通入空气,经过滤后的废水通过活性炭的吸附及其表面生长繁殖的微生物的生化降解作用进一步降低回用水中的COD及有机物,最终出水油均低于0.5mg/L。 4处理效果与技术经济指标 4.1处理效果 该废水处理工程于2000年11月投入试运行,2000年12月通过了验收监测。各处理单元的进、出水水质实测结果见表1。 4.2技术经济指标 废水及回用水处理的技术经济指标见表2。 5小结 ①运行结果表明,采纳“隔油+气浮+生物接触氧化工艺”处理机械工厂含油废水是可行的,既回收了大量的废油,同时70%外排水经深度处理后可回用,达到了节省水资源的效果。 ②流程对废水中主要污染物去除效果显著:油去除率99%,平均出水1.78mg/L(回用水为0.4mg/L);COD去除率87.7%,平均出水58.0mg/L(回用水为38.1mg/L);SS去除率83%,平均出水28.0mg/L(回用水为3.0mg/L)。 ③经实际运行,每天平均可回收废油约400kg,价值600元,回用水14