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液压支架弹簧导杆优化设计 液压支架弹簧导杆优化设计 摘要 本文针对传统液压支架在使用过程中出现的一些缺陷,提出一种优化设计方案,旨在提高液压支架的使用寿命和使用效率。本研究主要通过对传统液压支架弹簧导杆的结构进行改良,并进行模拟分析,最终得出一套科学合理的设计方案。实验结果表明,本方案能够很好地解决传统液压支架存在的弹簧失效、气阻严重等问题,具有良好的实用性和推广价值。 关键词:液压支架;弹簧导杆;结构优化;模拟分析 Abstract Thispaperaimstoproposeanoptimizeddesignschemefortraditionalhydraulicsupporttoimproveitsservicelifeandefficiency.Thestructureofthespringguiderodofthetraditionalhydraulicsupportwasimproved,andthensimulatinganalysiswascarriedout.Theexperimentresultsshowthattheproposeddesignschemecaneffectivelysolvetheproblemsofspringfailureandseriousgasresistanceinthetraditionalhydraulicsupport,withgoodpracticalityandpromotionvalue. Keywords:hydraulicsupport;springguiderod;structureoptimization;simulationanalysis 一、引言 液压支架是煤矿井下开采的重要设备之一,其主要作用是支撑煤矿壁体,保证煤矿井下工作环境的安全稳定。传统的液压支架结构简单,使用方便,但由于其弹簧导杆结构不合理,弹簧易受损失,空气滞留严重,导致液压支架使用寿命短,效率低下。因此,本文旨在针对传统液压支架存在的问题,进行结构设计的优化,以期提高液压支架的使用效率,并延长其使用寿命。 二、问题分析 传统液压支架的弹簧导杆是支撑液压支架的关键部件之一。弹簧导杆的优劣直接影响到液压支架的使用寿命和效率。但传统液压支架中,由于弹簧导杆结构的不合理性,一些问题常常出现,如: 1.弹簧失效:液压支架在长期工作过程中,根据条件不同,需要不断调整和支撑,导致弹簧在工作中多次变形,最终会使弹簧失去原有的力量,影响支架的工作效果。 2.气阻严重:由于传统弹簧导杆结构内存在空气,液压流经时空气不能被有效地排出,从而产生气阻,影响液压支架的支撑效果。 因此,为了提高液压支架的使用效率,并延长其使用寿命,需要对液压支架弹簧导杆的结构进行优化。 三、优化设计 本文针对传统液压支架的弹簧导杆存在的问题,通过对传统弹簧导杆进行分析、测试和改进,得出了一组新的液压支架弹簧导杆设计方案。 3.1原结构分析 传统液压支架弹簧导杆主要由导管、弹簧、导芯等组成,其结构示意图如下: 如图所示,传统液压支架弹簧导杆由导管a、导芯b、弹簧c、活塞d、止口e、外壳f等组成。液体从导管a进入弹簧d的空腔,完成液体切换和工作量的调节。 3.2改进方案 针对传统液压支架弹簧导杆的弹簧失效和气阻严重等问题,本文提出一种改进的设计方案,其主要特点是在传统导管a和导芯b之间增加了一个排气孔,使空气能够迅速地排出导杆内部,减小气阻,同时使用弹簧材质更优异的高温弹簧替代传统弹簧。 具体而言,将传统液压支架弹簧导杆中的导管a改为与弹簧c一致的形状,即两端都是圆形,中间部分为长方形,改进后的液压支架弹簧导杆结构图如下: 如图所示,改进后液压支架弹簧导杆由导管a、高温弹簧c、导芯b、活塞d、止口e、外壳f等组成。弹簧与导芯之间的空隙通过新增的排气孔连接到导管内,空气能够顺利排出,减小气阻,支架的工作效率得以提高。 同时,改进后的导管材质为高强度合金材质,能够有效地提高导管的强度和耐磨性,延长导管的使用寿命。 3.3模拟分析 为了验证改进方案的可行性,本文运用ANSYSFluent软件对传统和改进后液压支架的流体分析进行了模拟。 在模拟过程中,设定了液压支架的工作参数和工作过程,通过对传统和改进后液压支架的工作性能进行分析比较,得出了改进后的液压支架性能比传统液压支架有明显的提升,气阻降低、弹簧失效等问题有所改善。 四、结论 为了解决传统液压支架存在的弹簧失效、气阻严重等问题,本文提出了一种优化设计方案,即在传统导管和导芯之间增加了一个排气孔,同时使用弹簧材质更优异的高温弹簧替代传统弹簧。 通过对改进后的液压支架进行模拟分析,发现其性能比传统液压支架有明显的提升,气阻降低、弹簧失效等问题得到了有效的改善,液压支架的使用效率和寿命得到了