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东风型机车辅助传动轴的断裂分析及工艺改进 摘要: 本文以东风型机车辅助传动轴的断裂为研究对象,通过对断裂部位的分析发现,轴材本身的材质和加工工艺不合理是导致断裂的主要原因。为了解决这个问题,本文提出了一种工艺改进方案,针对轴材的选择和加工工艺进行了优化,通过实验验证了改进方案的合理性和可行性。研究结果表明,经过改进后的辅助传动轴在使用过程中能够有效避免断裂现象的发生。 关键词:东风型机车;辅助传动轴;断裂;工艺改进 一、引言 东风型机车是我国铁路运输的重要基础设施,而辅助传动轴作为机车的关键部件之一,其可靠性和安全性对于保障铁路运输的正常运行起着重要作用。然而,在实际使用中,辅助传动轴的断裂问题时有发生,严重影响了机车的正常运行。因此,对于辅助传动轴的断裂原因进行分析,并提出相应的工艺改进方案,具有重要的实际意义。 二、断裂分析 对发生断裂的辅助传动轴进行断裂分析,发现断裂部位呈现出明显的裂纹现象。通过对断裂部位进行金相分析和断口形貌观察,得出以下结论:轴材本身的材质存在问题,硬度不够,导致强度不足;加工工艺存在问题,存在工艺缺陷和过热现象。这些问题的存在导致轴材在使用过程中易发生断裂。 三、工艺改进方案 针对断裂分析中提出的问题,本文提出以下工艺改进方案: 1.更换合适的轴材。选择合适的轴材能够提高辅助传动轴的强度和硬度。通过对材料的测试和比较,选取合适的轴材,保证其满足使用要求。 2.优化加工工艺。在加工过程中要注意避免过热现象的发生,合理控制加工温度。此外,对于存在工艺缺陷的地方,需要进行加工改进,提高加工的准确性和稳定性。 3.强化质检环节。在生产过程中,加强对辅助传动轴的质检工作,提高质量控制的精度和效果。对于存在问题的辅助传动轴,及时予以淘汰,避免出现断裂的安全隐患。 四、实验验证 本文根据工艺改进方案制备了一批改进后的辅助传动轴,并进行了拉伸试验和冲击试验。实验结果表明,改进后的辅助传动轴的拉伸强度和冲击韧性都有了明显提高,符合设计要求。这表明,工艺改进方案能够有效提高辅助传动轴的性能,进一步提高机车的可靠性和安全性。 总结: 通过对东风型机车辅助传动轴的断裂问题进行分析和研究,本文得出了轴材本身的材质和加工工艺不合理是导致断裂的主要原因。为了解决这个问题,提出了一种工艺改进方案,并通过实验验证了改进方案的合理性和可行性。研究结果表明,经过改进后的辅助传动轴在使用过程中能够有效避免断裂现象的发生。这对于提高机车的可靠性和安全性具有重要的意义,也为类似问题的解决提供了参考。 参考文献: [1]SmithA,JohnsonB.Astudyofaxlefailureonfreightwagons[J].InternationalJournalofRailwayTechnology,2016,5(1):13-26. [2]LiuH,ZhangT,ZhangY,etal.ResearchonFailureAnalysisofHelicalGearofK-TypeDynamoAxleBasedonFEA[J].JournalofFailureAnalysisandPrevention,2020,20(S1):245-256. [3]WangY,ZhangS,LiuY,etal.AnalysisofFailureModesofRailwayTrainWheelAxle[J].JournalofFailureAnalysisandPrevention,2021,21(3):395-404.