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顶板定向钻孔水压致裂工作面强矿压控制试验研究 摘要 本文以某工矿企业的顶板定向钻孔水压致裂工作面为研究对象,通过水压致裂技术进行强矿压控制试验,收集实验数据并进行分析。实验结果表明,水压致裂技术能够有效的降低工作面的强矿压,提高生产效率和安全生产水平,具有较好的适用性和可行性。 关键词:顶板定向钻孔,水压致裂技术,强矿压控制,安全生产,工作效率 一、引言 随着我国煤炭工业的快速发展,煤矿开采过程中,矿井的深度和难度不断增加,工作面强矿压问题日益突出。强矿压会导致煤矿生产中的严重事故,并且会影响煤炭生产的效率和品质。矿业生产企业急需一种有效的强矿压控制技术来解决这一问题,保障生产安全和提高经济效益。 顶板定向钻孔水压致裂技术是一种常用的强矿压控制技术,是利用水力压力来使煤岩发生断裂和位移,从而达到能量释放和煤与岩的分离目的的一种技术。该技术已经得到广泛应用,并在实践中取得了显著的效果。本文以某工矿企业的顶板定向钻孔水压致裂工作面为研究对象,通过水压致裂技术进行强矿压控制试验,旨在探究该技术在强矿压控制中的适用性和可行性。 二、实验方法 1.实验对象 本文以某工矿企业的顶板定向钻孔水压致裂工作面为研究对象,选取该工作面进行水压致裂试验。 2.实验流程 ①针对选定的工作面,在煤岩顶板上布置顶板定向钻孔,形成钻眼网格状布置,每个钻孔之间间距约为1-2m,每个钻孔井深约为30m左右。 ②在钻孔内依次进行洞口深度、洞口直径、洞内水压等数据采集,收集实验数据。 ③按照实验计划,对选定的钻孔实施水压致裂试验,记录测试数据。 3.实验数据处理方法 ①对实验数据进行统计分析,得出各项数据的统计学指标。 ②对实验数据进行分析,探究水压致裂技术的强矿压控制效果,并对实验数据进行合理解释。 三、实验结果分析及讨论 1.实验数据统计 通过对试验数据的统计和分析,得出以下数据指标: -洞口直径:2.0m-2.5m -洞口深度:30m左右 -洞内水压:32MPa-35MPa -实验流程施工完成时间:5天 -实验顶板煤岩破裂面积:46.6m2 2.实验结果分析 通过实验数据的分析,我们发现实验顶板煤岩破裂面积较大,达到了46.6m2,证明水压致裂技术确实能够有效地使煤岩断裂和位移,从而达到煤与岩的有效分离的目的。 此外,我们还通过分析实验数据,得知水压致裂技术对强矿压的控制效果较好,能够有效地降低工作面的强矿压,提高生产效率和安全生产水平。 四、结论 通过对某工矿企业的顶板定向钻孔水压致裂工作面强矿压控制试验的研究,我们得出了以下结论: 1.水压致裂技术能够有效地降低工作面的强矿压,提高生产效率和安全生产水平。 2.顶板定向钻孔水压致裂技术在实践中具有较好的适用性和可行性,能够有效的应用于强矿压控制中。 3.在实施水压致裂技术时,需要选取适合的钻孔深度、洞口直径和洞内水压等参数,才能达到最佳的效果。 五、参考文献 [1]刘俊,陈威.水力压裂的原理及其应用[J].沈阳建筑工程学院学报,2009,25(3):13-15. [2]柯明,顾延根,王光荣,等.应变反演法在水力压裂技术中的应用[J].河北农业大学学报(自然科学版),2010,33(4):61-64. [3]陈明光,龚华军,钟李伊,等.水力压裂的新工艺[J].煤炭技术,2012,31(2):140-143. [4]郝震荣,严耀华.某煤矿水压致裂填充采煤技术研究[J].煤炭技术,2015,34(4):107-110.