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AAA井作业施工设计 一、施工目的 二、基础数据 三、技术难点分析 四、施工前准备 五、施工工序 六、工艺技术质量要求 七、安全、环保、井控及油气层保护要求 八、资料录取要求 AAA井作业施工设计 一、施工目的 1、施工目的: (1)通过磨铣钻作业,处理掉裸眼完井的10级滑套芯子(球座、∮38.1低密度合金球)、钻通流动浮箍、底部圆堵,恢复实现初始沟通渗流导流目的. (1)进一步实施加深钻进,努力实现钻进2507m,具体钻进深度,依据现场施工情况而定,然后,悬挂27/8″TBG防砂筛管或悬挂27/8″TBG砾石筛管,悬挂位置及悬挂长度再依据钻进深度而定,最终实现最大化沟通渗流导流目的。 二、基础数据 1、钻井数据(见表1) 表1AAA井钻井基本数据表 井别/井型生产井/水平井开钻日期2013。8.3完钻日期2012.9。17完钻层位完钻井深斜深:2977m地面海拔136。93m补心海拔142.03m完井方法裸眼封隔器+滑套人工井底补心距5。1m井型水平井构造位置井位坐标X:Y:最大井斜93.7度井深2977m闭合方位角0总闭合距948.24井身结构钻头尺寸×深度 mm×m套管尺寸×深度 mm×m水泥返深 m试泵情况393。7*265273*264。35地面试压17Mpa228.6/215。9*2341177.8*9。17*2240。38780试压24.5MPa152。4*2877说明(1)本井造斜点井深为1382m;(2)177.8技术套管鞋:2240。88m; (3)A点:测深2202。84m,垂深2188。70m;B点:测深2943。43m,垂深2199。86m; (4)水平段段长:540.393m。 2工具管串的完井情况 本井采用41/2"套外裸眼封隔器+滑套进行十段分层压裂,设计在7"技术套管2090米处悬挂41/2"压裂管串.实际操作中因管柱中途遇阻导致悬挂器提前坐封(1497。2米),造成水平段大段的空井筒(只有2266。0米—2304。0米压裂管串进入水平段油层),根据实际情况只有两个水平层段具备压裂施工条件。 注第十级滑套喷砂器的球座尺寸是2.625",其他每级的球座尺寸依次减少0。125" 级数顶封位置底封位置喷砂口位置球座尺寸钢球尺寸深度m深度mmmm底部循环端口2340.61230423242334。631.75井内留有钢球38.12226623042294.041。2753218922662238。444。454210621892139。247.6255203221062072。050。86196920321992.053。9757191419691946。657.158181619141852。060.3259176318161779.463。510168617631746.066.675尾管悬挂封隔器1497。0米4目前技术状况 2013年5月8日冲砂遇阻(憋泵),位置:1748。44米,下泵遇阻,位置1518。32米, 上提至1500m处投产。 三、技术难点分析 1、本井为水平井磨铣钻冲作业,施工技术上是一种新的尝试,本身就存在一定的施工技术风险性。目前,国泰大修钻具为G105/S135钻具,无法满足此井作业需求,只能采用组合油管实施该项施工作业:27/8"UPTBG×27/8”TBG 2、磨铣钻作业施工,要在41/2"(内径∮97.18mm)压裂管串内施工。施工管串、螺杆钻具及钻磨铣工具,要穿过裸眼封隔器(中心管内通径95。25mm),通过磨铣钻处理掉滑套芯子(外径94.488mm),磨铣钻碎屑上返时,要通过不同的环空界面,通过7″套管(内径∮159。42mm)环空时,铁屑上返速度较慢,铁屑极易回落造成卡钻,给磨铣钻冲施工作业带来一定技术困难. 3、通过MI能源公司提供的相关资料分析看,目前,压裂管串内仍存有大量的油层回吐的压裂砂(陶粒)、泥浆,磨铣钻冲施工前,必须实施大排量反循环冲洗,所需泵车性能高(至少700型以上),为达到冲砂目的,要配置胍胶携砂液,由于水平井作业,环空界面的不同,在浓度配比上要求技术高。为实现更好地达到冲砂效果,若本井不含有天然气组份,可考虑动用压风车,配合泵车实施反气举作业,在天然气含量组份不清的情况下,存在一定安全技术风险性。 4、磨铣工具加工复杂,尺寸小,需要大倒角,磨铣钻时,还必须保护好封隔器中心管,十段滑套芯子上面含有1个低密度合金球,,这些都会给磨铣钻带来一定处理难度,另外,由于水平井摩擦阻力大(6~12t),钻压不好掌控,磨铣技术存在一定的技术难度性。 5、球座磨铣钻掉完,裸眼钻进时,裸眼井段较长,目前分析看,已经坍塌,钻进时极易发生卡钻、憋泵、漏失等现象。在防卡、防塌、防堵、防漏技术要求极高。另外,井底温度较高.因此提