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330MW循环流化床锅炉低氮燃烧改造及分析 随着环保意识不断提高,氮氧化物排放已成为燃煤发电厂所面临的难题,尤其是在大气污染严重的城市,氮氧化物的排放已经引起了严重的空气污染问题。因此,采用低氮燃烧技术对现有的燃煤锅炉进行改造,实现氮氧化物的低排放成为必然选择。本文以一台330MW循环流化床锅炉为例,对其进行低氮燃烧改造,并分析其实施效果。 一、循环流化床锅炉低氮燃烧技术 循环流化床锅炉采用固态循环流化床技术,可以使用低质煤或高灰煤作为燃料,因此在节能减排方面具有显著的优势。循环流化床锅炉低氮燃烧技术主要采用一下措施: 1、改进燃烧器设计:通过对旧燃烧器设计参数进行调整,改变进风气动特性,使得煤粉在燃烧时的空气量更加完整和均匀,从而实现一定程度的氮氧化物排放降低。 2、燃烧倾角调整:调整循环流化床内煤粉的燃烧倾角,使得煤粉在燃烧时进行充分叠加,更好地与二氧化氮反应,促使二氧化氮等氮氧化物的转化率提高,进而达到低氮排放的目的。 3、燃烧过程控制:在循环流化床锅炉燃烧的过程中,在炉膛中逐步降低温度,使得氮化物逐渐转化为氮气,进而实现低氮排放。 二、循环流化床锅炉低氮燃烧改造方案 采用低氮燃烧改造技术对循环流化床锅炉进行改造,方案如下: 1、更换先进低氮燃烧器,以提高燃烧效率、提高环保指标,如NOx、SOx和灰尘等。 2、增加二次空气供应系统,以促进煤粉的完全燃烧,提高NOx脱放比率。 3、提高煤粉粒度分布均匀性,达到更优的燃烧效果。 4、改变煤粉的投入方式,使得煤粉能够更好地与空气混合燃烧,从而提高燃烧温度,降低氮氧化物排放。 三、改造效果分析 经过改造后,循环流化床锅炉的燃烧效率有很大提高,氮氧化物排放得到了有效控制,具体效果如下: 1、NOx排放降低了约45%左右,明显低于国家排放标准(200mg/m3)。 2、SOx和灰尘排放同样有所降低,超过了国家标准。 3、稳定性和整机运行效率都得到了进一步提高,降低了机组的维护成本。 综上所述,循环流化床锅炉采用低氮燃烧技术进行改造,可以有效地实现氮氧化物的低排放,达到大气污染治理的目的,并具有显著的节能减排效果。未来,随着环保要求进一步提高,低氮燃烧技术必将得到广泛的应用。