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3132#沉降过滤式离心脱水机 工艺评定 3132#沉降过滤式离心脱水机技术特征 名称单位LWZ1400*2000A处理物料-0.5㎜煤泥处理量(按干煤计)t/h40~50入料浓度%20~40产品水分(入料中-0.045㎜粒级含量小于40%)%14~24转鼓转速r/min500;600主动电机(IP44)型号Y315L2-4功率kw200转速r/min1480r/min主轴承润滑系统/差速器润滑系统电动机型号Y90S-4/Y100L1-4 (左出线)功率kw1.1/2.2转速r/min1400/1400外形尺寸(长*宽*高)㎜6060*3456*1890工作原理 LWZ(A)型离心机是一种连续处理物料的固液分离设备。设备对入料的处理分为两段:沉降段和过滤段。两段都是通过转鼓高速旋转产生的离心力进行固液分离。在沉降段,转鼓没有筛缝,离心力作用下,煤浆迅速分层,固体颗粒迅速沉降贴到转鼓内壁上,水和微细颗粒在上,从转鼓大端的溢流口排出,即为一段离心液;沉降的固体颗粒再由螺旋输送到过滤段,这段的转鼓有筛逢,同样在离心力作用下,水透过筛逢排出转鼓外,即为二段离心液(过滤液)。最终的脱水产物由转鼓排料口排出。评定指标 评定该离心机工艺效果采用脱水效率和固体回收率为综合评定指标,并以产品水分为辅助评定指标。 脱水效率按下式计算: ηt=(a-b)(c-a)100/a(c-b)(100-a)*100 式中:ηt------脱水效率,有效数字取到小数点后第一位; a----入料重量浓度,% b----离心液重量浓度,% c----脱水产品的重量浓度,%。 重量浓度,根据实测结果用下式计算: C(%)=Q/Q′ 式中:C------固体重量浓度,%; Q----在空气干燥状态下的固体含量,克; Q,----固体和水的总质量,克。 固体回收率按下式计算: η=Cc*(Ca-Cb)/Ca*(Cc-Cb) 式中:η------固体回收率, Ca----入料重量浓度,% Cb----离心液重量浓度,% Cc----脱水产品的重量浓度,%。 产品水分采用全水分(Mt) 辅助评定指标产品水分为脱水产品全水分(Mt) 采制样试验及记录 采样、制样、试验等工作按国家标准GB474-77《煤样缩制方法》、GB211-79《煤中全水分的测定方法》、MT/Z7-79《选煤厂脱水设备工艺效果评定方法》执行。 采样条件:正常开车,连续加煤4小时以上; 采样时间:2011年8月24日8:00-11:00,每30分钟采一个子样。 试验结果及分析 小筛分试验结果表一 名称 级别㎜3132入料3132离心液3132出料数量数量数量gr,%Aad%gr,%Aad%gr,%Aad%+40(+0.425mm)59.511.908.5699.019.8026.861.012.205.4240-60(0.425mm-0.250mm)106.521.308.3674.514.9022.66101.520.306.9860-100(0.250mm-0.150mm)325.065.0010.60318.063.6015.54230.046.0010.7100-200(0.150mm-0.075mm)0.50.1011.061.00.2014.6810.52.1012.02200-325(0.075mm-0.045mm)2.50.5012.843.00.6014.0067.513.5012.78-325(-0.045mm)6.01.2013.644.50.9013.7629.55.9018.18合计500.0100.09.93500.0100.018.80500.0100.010.05煤样总灰分%10.2619.110.20煤样总重量%500500500浓度g/l25863 工艺效果报告表 表二 型号规格用途浓度及灰分脱水效率ηt%固体回收率 η%产品水分Mt%入料离心液脱水产品a%Aad%b%Aad%c%Aad%1234567891011LWZ1400*2000A煤泥脱水34.1710.2612.6319.182.5210.2066.2574.4317.48 1)从表二可知该台离心机脱水效率为66.25%,离心液中所含固体颗粒为12.63%,脱水后煤泥水分为17.48%。 2)脱水产物水分低为17.48%,它的液体混杂率仅为8.18%,即占入料91.82%的液体已随离心液排出。 3)在离心机入料中大于0.045mm粒级产率为98.8%的条件下,固体产率达74.43%。 结论:工艺效果已达到设计要求。 煤质科 2011年8月26日