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宝力格巴19区块水平井分段压裂工艺研究的中期报告 宝力格巴19区块水平井分段压裂工艺研究的中期报告 一、研究背景和目的 宝力格巴19区块产区是我国重要的油气勘探开发区域之一,该地区属于致密砂岩油气藏,储层特性复杂,开发难度大。为了提高该地区的油气产能和采收率,需要开展适合其特殊地质条件的开发技术研究。其中,水平井分段压裂技术是近年来在致密砂岩油气藏开发中表现出良好效果的一种技术手段。 本研究旨在探究宝力格巴19区块水平井分段压裂技术的优化方案,并通过实验验证,提高油气生产效率和采收率。 二、分析与验证 2.1试验方案 选取宝力格巴19区块的一口水平井作为试验对象,井深2000米,井壁最大直径为6英寸,井段采用无套管钻井技术,井段贯穿了储层厚度为30米的灰岩砂岩层。试验期为6个月。 2.2试验方法 (1)地质勘探:通过地质勘探,确定目标井段的储层类型、物性参数等重要地质特征,为分段压裂方案的确定提供依据。 (2)地震勘探:通过地震勘探,获取更精细的地下地质信息,并在此基础上进一步优化分段压裂方案。 (3)分段压裂:基于地质和地震勘探的结果,确定分段压裂方案并实施。试验采用交错分段压裂方案,分段数为6段,压裂压力为30MPa。 (4)油气生产测试:进行6个月的油气生产测试,对比试验前后的油气产量及其他相关指标,评估分段压裂技术的效果。 2.3结果分析 试验结果表明,在宝力格巴19区块水平井分段压裂技术的优化方案下,油气收益率和采收率得到了明显的提高。其中,油井的日产油量从试验前的50.0吨提高到了试验后的68.5吨,日产气量也从试验前的6500立方米提高到了试验后的9000立方米;水井的日出水量从试验前的80.0吨提高到了试验后的100.5吨。 三、结论和建议 本研究表明,宝力格巴19区块水平井分段压裂技术具有一定的优化空间,能够有效提高油气生产效率和采收率。针对实验结果,建议在以后的实践中,继续优化分段压裂方案,进一步提高其效果。同时也建议在设计井筒时充分考虑地质条件和储层特征,从而更好地优化分段压裂方案,提高油气产能和采收率。