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齐鲁石油化工,2016,44(4):321-325 专论与综述QILUPETROCHEMICALTECHNOLOGY 减压蒸馏装置真空度影响因素分析 冯涛 (中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博255400) 摘要:真空度为减压系统操作的关键参数,生产上通常作为减压塔及抽空器优化操作的依据。真空表作为减压系 统真空度的测量仪表,影响因素很多,其中大气压的影响往往被忽略。通过分析减压蒸馏装置真空度的影响因素,提 出改进建议。 关键词:减压塔真空度问题影响因素分析 中图分类号:TE624.2文献标识码:A文章编号:1009-9859(2016)04-0321-05 真空度是减压蒸馏的关键参数,减压塔顶、减的操作优化和节能降耗。操作调整时,如增加炉 压塔进料闪蒸段及抽真空系统均用真空度来表征管注汽量和塔底汽提蒸汽量,超出抽空器的抽空 压力。在相同减压拔出率下,塔进料闪蒸段残压能力,造成减压塔闪蒸段残压大幅上升,则可能出 越低(真空度越高),减压炉负荷和出口温度越现能耗增加而拔出率反而降低的状况。 低,减压炉炉管结焦的风险降低。在减压塔的操本文从真空度的概念和影响因素入手,深入 作中,减压塔进料温度(减压炉出口温度)和减压分析大气压对真空度的影响,指出真空度作为压 塔闪蒸段的油气分压是影响减压塔拔出率的决定力指示存在的问题,提出改进建议。 因素。减压塔闪蒸段的油气分压受减压塔顶的残 压影响最大,减顶抽真空系统的能力及塔顶至闪1减压系统真空度的影响因素分析 蒸段的压降决定了减压塔闪蒸段的总压,减压塔1.1减压操作模式和工况对真空度的影响 进料性质和吹汽量(汽提蒸汽量和炉管注汽量)减压操作模式分为干式减压蒸馏、微湿式减 决定了闪蒸段的油气分压。闪蒸段油气分压越压蒸馏、湿式减压蒸馏。根据对减压拔出率和侧 低,在炉出口温度一定的情况下,进料的气化率越线分离精度的要求,又可以分为减压深拔和不减 高,减压塔的拔出率也就越高。压深拔两种工况。采取不同的操作模式和工况, 中国石化洛阳工程公司的研究结果表明:在对真空度影响很大。采用干式减压蒸馏及不进行 2.7~4.0kPa压力下,减压塔闪蒸段压力下降减压深拔时,减顶气相负荷最小,负荷较低时开单 0.133kPa,汽化率增加0.4%~0.6%;2.7kPa压列抽空器,也可以保持较高的塔内残压,实现高真 力以下,减压塔闪蒸段压力下降0.133kPa,汽化空度;当进行减压深拔时,为防止炉管结焦,普遍 率增加0.5%~0.7%;4.0kPa压力以上,减压塔会采用微湿式和湿式减压蒸馏,炉管和塔底大量 闪蒸段压力下降0.133kPa,汽化率增加0.35%~注汽,塔顶的气相负荷大幅增加,当不凝气、油气、 0.45%。可见,压力变化对减压拔出率的影响很蒸汽量超过抽空器的抽空能力时,塔内残压就会 [2] 大[1]。大幅上升,从而造成真空度下降。 在实际生产中,通常认为真空度高就说明减1.2采用抽空器的组合不同影响真空度 顶抽真空系统运行好,真空度低就说明减顶抽真减压蒸馏装置一般设计有不同负荷的抽空 空系统运行效果差,并用真空度作为切换或增开、 收稿日期:2016-05-23;修回日期:2016-11-09。 停运抽空器的依据。 作者简介:冯涛(1976—),男,高级工程师。2008年1月毕业 影响真空度变化的因素很多,导致真空度波于中国石油大学(华东),现在中国石化齐鲁分公司胜利炼油 动的原因不容易查明,一定程度上影响减压系统厂从事常减压装置工艺管理工作。电话:0533-7571845。 齐鲁石油化工 年第卷 ·322·QILUPETROCHEMICALTECHNOLOGY201644 器,如60%和40%组合;50%和50%组合;30%、空能力时,塔顶残压上升,塔顶真空度下降。 30%和40%组合等等,可根据采用的减压操作模中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂第四常减压 式、加工负荷选取合理的抽空器组合方式,达到节装置(简称四常装置)抽空器组合方式及能量消 能的目的。当塔顶气相负荷超出投用抽空器的抽耗情况如表1。 表1四常装置抽空器组合方式及能耗 负荷,%一级抽空器二级抽空器蒸汽耗量/(t·h-1)循环水耗量/(t·h-1)含硫污水量/(t·h-1) 65EJ-101AEJ-102A9.87309.8 40EJ-101BEJ-102B5.94505.9 105EJ-101A、BEJ-102A、B15.7118015.7 从表1可以看出,增开及停开一列抽空器对料,这些填料分别存在一定的压降,若填料存在损 蒸汽、循环水消耗影响很大,同步会增加或减少含坏或结焦的情况,填料的压降会大幅升高,从而对 硫污水产生量。塔内残压造成影响,进而影响真空度。这种情况 1.3装置加工负荷及常压拔出率不同影响真空下,即使塔顶控