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污水处理厂旋流沉砂池的改造 摘要:针对某污水处理厂旋流沉砂池除砂量少、运行故障率高的问 题,对其进行了技术改造,取消旋流器,增设导流板、中水射流管、 吸砂喇叭口、放空系统,将分选区底部改为斜底,改变提砂气源, 改造后除砂效率得到提高,污水处理厂的整体环境得到改善。 在污水收集过程中,常因管道破损或不文明施工等人为因素造成大 量的砂进入污水处理厂,过量的砂会造成管道堵塞、设备磨损以及 减少处理构筑物的有效容积,所以提高沉砂池的除砂效率对污水处 理的整体运行具有重要意义。 某污水处理厂采用旋流沉砂工艺,但实际运行时由于设计、安装和 运行管理方面的原因,没有达到预期的效果,除砂效率低,导致砂 粒堵塞管道并在后续氧化沟内累积,给正常生产带来了很多不便。 1改造前运行情况 1.1系统概况 某污水处理厂建设规模近期为6×104m3/d,主体工艺为A2/O氧 化沟工艺。设旋流沉砂池工艺,由两座旋流沉砂池并联组成,并配 有相应的提砂设备和砂水分离器。 旋流沉砂池为圆形混凝土结构,主体结构包括分选区、集砂区和进 出水渠道,分选区不设坡度,水流360°直进直出,并形成下部进 水、上部出水的水流形态。分选区直径为4.88m,深度为2.4m;集 砂区直径为1.52m,深度为2.32m;进水渠沿15°倾角进入分选 区底部,宽为1.2m,深为1.42m;出水渠与分选区上部水平连接, 宽为1.2m,深为1.108m(如图1所示)。 每座沉砂池配有一套鼓风机系统,用于空气冲洗和提砂;桨板安装 在池中心驱动转轴的转盘上面,形成沉砂池的旋流器,旋流器以一 定的转速转动,维持沉砂池内的旋转水流状态。螺旋式砂水分离器 将沉砂池排出的砂水混合液进行砂水分离。 1.2存在的问题及原因分析 原旋流沉砂池系统由两套提砂、搅拌设备24h交替不间断运行, 运行四年来主要存在以下问题: ①除砂效率低。沉砂池排出的砂经砂水分离器后卸至盛砂车,稳 定运行中平均除砂量仅为0.65kg/d。原因可能有沉砂过程中砂粒 易堆积在砂斗盖板上;螺旋桨的转速不够,无法形成有效的涡流; 提砂管易堵塞无法提砂。 ②对后续构筑物造成严重影响。由于沉砂池几乎没有起到去除砂 粒的作用,大量无机砂粒进入了后续构筑物———氧化沟,降低了 氧化沟内活性污泥的比例,MLVSS/MLSS值平均为30.18%;砂粒 在氧化沟中淤积,大量减少氧化沟的有效容积。 ③运行噪音大。旋流沉砂池的提砂系统以罗茨风机作为气源,罗 茨风机工作时噪音较大(该段噪音实测值均超过85dB),影响运 行环境。 ④提砂管易阻塞,导致沉砂池频繁检修。两座旋流沉砂池平均每 月检修一次,每次检修耗时约2~3d,严重影响生产运行的正 常开展。检修时造成污水横流,不仅影响厂区的整体环境,也严重 影响了工作人员的身体健康。 2技术改造 对旋流沉砂池进行的改造如图2、3所示。 ①去掉搅拌桨板,增加导流板(见图4)。原搅拌桨板为径向叶 轮,功率为1.5kW,转速为38r/min。因叶轮形成径向水流且转 速不够,要带动池体内的污水做旋流运动十分困难,也难以达到沉 砂和分离有机物的效果,故取消了原搅拌设备。在分砂区对称设置 导流板,其中进水渠与出水渠之间弓形隔板下方的两块导流板C1、 C2靠近池心一侧的高度为0.78m,另一侧为0.68m,宽分别为 1.15m和1.47m,弓形隔板上方设有一块导流板b高为1.0m, 宽为1.7m;其余6块导流板a靠近池心一侧的高度为1.57m, 另一侧高度为1.31m,宽为1.15m。池体内的污水在运动过程中与 导流板接触碰撞,增加了砂粒与有机物分离的几率,也使得水流在 斜板背面形成多个小型涡流,更加有利于砂粒沉降。 ②增设喇叭口(见图5)。原设计的提砂管管头距砂斗底部只有 0.1m,运行过程中发现此距离容易造成管头堵塞而阻碍提砂功能 实现,将提砂管管头与砂斗的距离增至0.3m,并且在管头设置了 喇叭口,可提升管头的吸砂能力,减缓提砂管的堵塞。 ③将分选区平台改为斜坡。在实际运行当中发现砂粒易沉积在分 选区平台上,故将平台调为12.5°±2.5°斜坡,以便于沉降的 砂粒汇入砂斗。 ④增加中水射流管。沿分砂区池壁设置一圈DN100管道,从厂区 中水系统引水,制作内壁射流器,辅助池体内污水进行旋流运动。 ⑤增加放空系统。在每座沉砂池底部设置放空管,以解决沉砂池 淤积堵塞问题。 ⑥改变提砂气源。污水厂采用氧化沟工艺,修建有专门的鼓风机 房,拆除故障率高、运行检修困难的罗茨风机系统,从鼓风机房引 DN75气管至沉砂池作为提砂气源,风压可在40~70kPa范围 内调整,可保证提