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此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防 1前言 习水电厂4×135MW机组发电机,是上海汽轮发电机无限公司生产的QFS50-300MW系列双水内冷汽轮发电机,型号QFS-135-2,分别于2001年9月、20xx年1月、20xx年7月、20xx年10月并网运转。4号机曾发生过发电机漏水故障停机事件,停机后检查漏水缘由为定子压圈冷却水管因堵塞而过热爆管所至。过后在机组的检修中,发现其他3台机组的定子压圈冷却水管也存在不同程度的堵塞现象,及时进行疏通处理,避免了同类故障的反复发生。 24号发电机漏水故障现象及检查处理 20xx年7月21日14:30,4号发电机检漏仪报警,就地检查发现发电机本体有水喷出,调节降低发电机内冷水压力无效,申请故障停机检查处理(停运前机组负荷80MW,功率要素0.95摆布,发电机线圈温度、铁芯温度及空冷、水冷系统各参数正常)。停机后揭开发电机端盖检查,漏水缘由为发电机励端定子压圈冷却水管爆管所至。 检查情况如下: ⑴冷却水管的漏点在定子内层压圈的内环处,距发电机顶部50~600。 ⑵冷却水管在漏点附近有多处轻微鼓包、漆皮脱落现象。 ⑶对冷却水管通紧缩空气检查,从进水端接入紧缩空气,漏点处有紧缩空气漏出,而从出水端接入紧缩空气,漏点处无紧缩空气漏出。反映出冷却水管出水端到漏点(下半圈)存在堵塞。 ⑷在走漏冷却水管的进出水端拐角处开口检查,进水端管内无杂物,铜管内壁为本色,出水端管内有黑色松软沉积物。 ⑸检查压圈各支路冷却水管的进出水端口,均为规则的四方孔,未发现异物堵塞。反映出发电机定子内冷水系统上的滤网工作正常。 ⑹对压圈的另7个支路的冷却水管通紧缩空气检查,未发现漏点和堵塞。 爆管缘由分析及处理: 根据上述检查分析,爆管的缘由,应为该支路的下半圈冷却水管因沉积物堵塞致冷却水中缀,而上半圈冷却水管仍有水浸泡着,冷却水管在堵塞与非堵塞的交汇段传热恶化,过热而爆管。 因走漏的冷却水管镶嵌在内层压圈上,抽转子和拆开端部引出线及支架才能处理。咨询厂家,停用走漏的这根冷却水管对定子主绝缘影响不大,根据厂家意见,采用在漏管进出水端堵管的办法隔离漏点,并做水压试验合格。处理后,在相同有、无功负荷下,全面检查定子铁芯、线圈温度及冷却系统参数均在安全限额内,与故障停机前比较无异常变化,135MW工况下,全部定子铁芯温度最高点H测点为85℃,靠励端压圈的定子铁芯温度最高点I测点为76℃,(从励端至汽端方向,端部铁芯温度测点布置顺序为L→K→J→I→Q→W,H测点在中部)。从铁芯温度反映,铁芯是安全的。 3定子压圈冷却水管堵塞故障的检查和疏通方法 针对4号发电机定子压圈冷却水管走漏后检查发现的问题,在其他机组的检修中,对发电机定子压圈各支路冷却水管逐一通入紧缩空气进行检查,发现其他3台发电机定子压圈冷却水管的个别支路也存在不同程度的堵塞现象。 受管路系统设计布置限制,检查各支路冷却水管的畅通情况,需拆开进(出)水总管的连接法兰,从进(出)水总管与各支路的连接端面逐一通入紧缩空气检查才能判定。因定子压圈冷却水管为方形内孔,孔小且折转弯头较多,对堵塞的冷却水管,如按常规用钢丝疏通很困难,我们采用了以下的方法和步骤进行疏通: ⑴拆开压圈冷却水出水总管的连接法兰,使出口敞开;拆开压圈冷却水进水总管的连接法兰,用铜棒制构成凌锥形堵头,将未堵塞支路的冷却水管全部封堵。 ⑵在试压泵出口接上与压圈冷却水进水总管法兰配对的专用法兰,将试压泵通过该法兰与压圈冷却水进水总管连接。 ⑶用试压泵缓慢升压,被堵塞冷却水管内的堵塞物在液压作用下压向出口端,从敞开的出口端排出。 ⑷用试压泵缓慢升压过程中,留意控制压力不得超过冷却水管出厂时的水压试验压力,防止超压破坏;当试压泵出口压力突然下降、敞开的出口端有水流出时,被堵塞的冷却水管即被冲通。 ⑸用试压泵冲通后,接入0.3~0.5MPa的紧缩空气进行正、反向吹洗,再通入清洁的除盐水冲洗。紧缩空气吹洗和除盐水冲洗反复交替进行,直到出水口流出的水清洁无杂质。 ⑹拆除堵头,恢复系统。 4定子压圈冷却水管堵塞的缘由分析及预防 综合各台机组检查发现的堵塞现象,结合机组的历史运转情况,分析认为构成堵塞的缘由有以下: ⑴直接缘由。20xx年8月22日对3号发电机检查时,发现励端内层压圈两根冷却水管存在堵塞,堵塞压圈冷却水管的绝缘漆有脱落、过热现象,用试压泵疏通后,对冲出的沉积物取样分析,其中:可燃物2.8%,氧化铜66.5%,三氧化二铁23.19%。 从堵塞物的构成分析,系统存在腐蚀现象。本厂发电机内冷水箱补充水源为本机凝结水或除盐水,为控制内冷水导电率,发电机内冷水箱补水或置换