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一l专题.模具cA。AM. 图7注射压力变化曲线图8锁模力变化曲线 簟 (7)锁模力变化曲线如图8所示 图3浇u位置远择 图8是锁模力随时间的变化曲线,最大锁模力为967T, 但这个方案违反浇口设置的最基本原则:浇口设定在较厚1000T的或型机是完全可以满足要求的。 的区域,而不应设定在较薄的区域。故有滞流现象及其它的成f8)矩形内框内侧浇口设计方案分析结果得知: 型问题发生。①这个方案会在框内四个侧壁留下浇口痕迹,需手工修 (3)翘曲变形量如图4所示整。 X&Y&Z向翘益变形方向如4图中所示,X向变形量为②浇口进料位置处需要与侧边壁厚相同的厚度,以更好地 1.5ram、Y向变形量为0.58ram、Z向变形量为1.3ram、总变减少注射压力。 形量为2.3ram。变形量无法满足质量要求。③为了平衡充填,需要偏移中间两个浇口,减少最长流动 距离的浇[El的流道尺寸。其中有三个流道直径为10ITIITI,一个 流道直径为8ram,通过人为干预使流动平衡,其它浇口尺寸 的大,卜是一样的。 ;竺兰:==__!!=!:二兰I一⋯⋯④使用1000T的成型机可以满足该产品的成型要求。 ⋯~? ⑤外框壁厚太厚,内框部位先行凝固导致保压回路被切 一 断,致使制件得不到有效保压而发生严重缩水凹陷。 I⑥翘曲变形量较大,其中收缩不均为主要因素。 图4翘曲变形i 2.2使用潜伏浇口设计方案 (1j选择浇口位置如图9所示 (4)充填压力如图5所示 充填/保压切换时所需的注射压力稍低,为70.61MPa。 (5)熔合线位置如图6所示 图6中的蓝线表示熔台线位置,熔合线较为明显处以圈所 示,可见熔合线数量较多。 熔合线、焉 一囝9浇口位置 《 一-l,一: 上述选择浇口位置的区域直接潜在顶针侧边上,不影响制 图5充填压力图6熔合线位置 品外观。。 (2)填充过程评估如图10所示 【6)注射压力变化曲线如图7所示 评估结果:中间喷嘴先注射,其余顺序注射,填充较平 图7是整个成型周期中注射压力随时间的变化曲线,最大 衡,充填时间为2.245秒。 压力为87.8MPa。 2009~F-第10期(总第102期)MOULD&DIEPROJECT模具工程61 冒专题.模具晰一EI一 力为93.9MPa。 ·(7)锁模力变化曲线如图15所示 【l 图15是锁模力随时间的变化曲线,最大锁模力为985T, _ 59●1000T的成型机能满足成型要求。 图10充填时阀 图14洼射压力变化曲线 (3)翘曲变形量结果如图l1所示 X&Y&Z向翘曲变形方向如l一4图中所示,X向变形 量为1.568mm、Y向变形量为0.67l7ram、Z向变形量为潜伏浇口设计方案分析结果得知: 1.528mm、总变形量为1.965mm。①这个方案为四点潜伏浇口进料,浇口潜在顶针上的方 从图2~3中评估情况表明制品变形量满足质量要求。式,不影响制品外观。 ②浇口在距离内侧边3mm的位置,但这个位置在薄壁区 域,仍然违反设计浇口的原则。 ③需要锁模力最小,使用1000T的成型机能满足该产品的 成型要求。 ④翘曲变形量较小,产品内侧的X向收缩不均为主要因 素。 3二种浇口设计方案的相对最优解 图11翘酋变形I结果综合二种不同浇口设计方案的分析结果比较,可以看出采 用潜伏浇口设计方案优势明显: (4)充填压力如图12所示(1)熔合线数量较少,熔接强度高,制品质量好。 充填/保压切换时所需的注射压力稍低,为75.18MPa。(2)翘曲变形量较小,满足制品质量要求。 (5)熔合线位置如图13所示(3)不影响制品外观前提下,二板模的结构简单。 图l3中蓝线表示熔合线位置,熔合线较为明显处以圈所因此,采用普通流道的潜伏浇口设计方案为相对最优解。 示,可见熔合线数量较少。 4面盖模具浇口改进设计 由于四点潜伏浇口在距离内侧边3mm的位置,这个位置 在薄壁区域,仍然违反设计浇口应放置壁厚较厚处的原则。虽 然对分析结果的正确性影响很小,但在模具设计时应该移动到 壁厚较厚处,直接潜在顶针侧边上进料,如图16所示。 蘧13熔合线位置5面盖模具设计图 (6)注射压力变化曲线如图14所示(1j模具装配图,如图17所示。 图l4是整个成型周期中注射压力随时间的变化曲线最大压(2)模具装配剖切图,如图18所示。 62模具工程MOULD&DIEPROJECT2009~第10期(总第102期) 一l专题.模具cA。AM/c.晨 6试模、产品实际生产情况 在实际生产中,采用图l6所示的潜伏浇口设计方案,一次 试模成功。由于开模的成本低,产品完全符合质量要求,客户 非常满意。 图16浇D改进设计7结语 通过利用Mo1l0w软件对制件填充过程的模拟,帮助设