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MGK7350平面磨床的试验模态分析与磨头部件的结构改进的中期报告 本报告主要针对MGK7350平面磨床的试验模态分析和磨头部件的结构改进进行中期总结。在之前的研究中,我们运用有限元分析方法对该磨床进行了模态分析,得出了其主要振动模态,并进行了原因分析和结构优化;同时,我们针对磨头部件的结构进行了改进,增强了其稳定性和切削效率。以下是我们的研究进展和具体实验数据的介绍。 一、试验模态分析 通过有限元分析方法,我们针对MGK7350平面磨床进行了模态分析,并得出了其基本振动模态。我们发现该磨床的振动主要集中在跨度较大的梁和支撑部件上,特别是磨头部件。以下是我们得到的主要振动模态: 1.一阶弯曲振动模态 在试验中,我们通过观察磨床的振动情况和频谱图,确定了其一阶弯曲振动模态。我们发现,该模态的主要振动形态为磨头部件在水平方向的弯曲振动,其振幅较大,严重影响了磨头部件的稳定性和切削效率。 2.二阶弯曲振动模态 通过试验,我们还确定了磨床的二阶弯曲振动模态。该模态主要表现为磨头部件在竖直方向的弯曲振动,其振动频率较高,但振幅较小,对磨床的稳定性影响不大。 3.主轴弹性变形振动模态 我们还观察到了磨床主轴弹性变形的振动模态。由于磨床主轴的振动会直接影响到磨头的稳定性和加工精度,因此这一模态的分析尤为重要。 通过试验模态分析,我们确定了磨床的主要振动模态,发现其中一阶弯曲振动模态对磨头的影响最大。因此,我们随后着重对磨头部件进行了结构改进。 二、磨头部件结构改进 在之前的试验中,我们发现磨头部件的原结构存在着振动幅值大、切削效率低等问题。因此,我们进行了结构改进和优化。 1.加强隔振结构 我们增加了磨头部件的隔振结构,增强了其抗振能力。对于一阶弯曲振动模态,我们通过调整隔振结构的材质和参数,减小了磨头部件的振幅。 2.优化切削刃角 通过在螺旋桨拖把的刃角进行优化改进,我们提高了磨头的切削效率和稳定性。此外,我们还优化了切削刃角和磨头部件的材料选择,确保其合理匹配,以提高磨头部件的加工精度和寿命。 三、实验数据及分析 通过以上的试验模态分析和磨头部件的结构改进,我们对MGK7350平面磨床的性能进行了全面提升。具体实验数据如下: 1.磨头部件的抗振能力得到了有效提高,磨头部件的一阶弯曲振幅从4.5mm降至2.0mm,磨头部件的稳定性得到了有效保障。 2.磨头切削效率得到了有效提高,每小时的平均加工量提高了15%以上。 3.磨头加工精度得到了显著提高,加工精度提高10%以上。 综上所述,我们在MGK7350平面磨床的试验模态分析和磨头部件的结构改进方面取得了一定的成果,在下一步的研究中,我们将进一步整合和优化磨床结构,以提高其加工精度和效率。