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一、现场情况调查 四平冷轧带钢厂有盐酸酸洗线、六辊冷轧机、罩式退火炉(氨分解)、四辊平整机、拉伸矫直机、剪边机等,自开工以来,生产连续性不强,冷轧带钢表面带有锈蚀、黑斑等缺陷,有的产品经涂油、包装发往用户后,依然生锈。1、考察酸洗生产线,发现酸洗槽出口挤干辊状态不好,常有盐酸溢出,后面的水冲洗喷头喷水不均,烘干后带头如果停留时间一长,就要生锈,而速度正常后,表面情况才逐渐好转。酸洗后的板卷一二天就要生锈,存放10天后表面锈蚀严重,呈棕红色。2、六辊轧机乳化液系统有纸过滤器、磁过滤器、撇油器、温度调节器等,但明显感到液面漂浮的杂油多,据了解是轧机轴承油雾润滑带入的润滑油。现场考察可见,原有乳化液喷嘴的分段控制已废弃不用,辊型靠液压弯辊、窜辊控制,板形不是太好,板中间有时有黑带并有轻微中间浪,该部分辊温、带温明显比边部和1/4宽度处高,轧辊采用3Cr材质,磨损也较快,虽然轧制速度未达到最高,压下率也就30%左右,但轧后的带温仍在80℃左右,说明润滑效果不是太好,板面由于铁粉沉积,也是越轧越黑,有的甚至出现黑色云波纹,见照片1。 照片1——黑色云纹生产观察可见:轧机前后乳化液吹扫不净,经常卷入带钢卷中,退火后的钢卷常发现乳化液斑,或呈条状、或呈块状,颜色有白、有黑,白的是残留灰份和盐类,黑的是残炭、杂油,见照片2。在罩式退火炉处观察,炉底部分气体分配盘上有许多黑碳粉,退火后的最底层带卷边部也有明显的分配盘印痕,也都说明了带卷退火前内部含有乳化液太多,且退火后形成积碳。照片2——黑斑3、在平整机,拉伸矫直机处观察,带钢表面有时有夹杂、重皮、浪形,说明热轧原料就有一些问题,加上现场反映化学成份中,C经常处于上限,原料硬度、强度偏高,给轧制及板形控制带来一定难度,这是薄板坯连铸连轧固有的特点,个别板卷在平整、矫直机处还发现有大块周期性的黑斑,是由于该处乳化液残留过多,以及天然气局部烧嘴堵塞造成的,退火时残油裂解挥发不足造成铁粉、残炭共存的产物。 4、考察现场软水设施二、取样化验分析 1、乳化油及乳化液 乳化油由武汉一枝花厂提供,因未在现场查到该产品性能说明书,但从过去资料中查得该油品属于AF413类,牌号CRD-420C,其成份由矿物油、合成酯、乳化剂和特殊添加剂、抗氧剂等组成,该乳化油易于乳化,要求用去离子水或工业软水配制乳化液,使用浓度1~4%,最佳使用温度45~55℃,乳化油外观为暗棕红色油状液体,运动黏度在58-68mm2/s,皂化值在110-130mgKOH/g,酸值≤16mgKOH/g,闪点≥190℃,比重≥900kg/m3,黏度指数≥100,凝点≤-5℃,该油品适用于中、低速可逆冷轧机,轧制较薄(例如0.3mm)规格带钢。经我们检测: ⑴用红外光谱仪分析,该油品中含有烃类(来自矿物油),酯类(来自合成酯)极压剂和添加剂(抗氧剂、乳化剂、防锈剂、清净剂等)(见照片3),与武汉一枝花产品说明书基本一致,但其防锈性不强。 照片3——红外光谱分析油的组成⑵我们检测其乳化油的皂化值138mgKOH/g,40℃运动黏度63.5mm2/s,100℃运动黏度8.9mm2/s,黏度指数113,上述指标,在该产品说明书范围内。 ⑶检测新配制乳化液的性能。浓度3%,乳化性好(高速搅拌3000转/分,三分钟)迅速乳化,呈乳白色。 ⑷乳化油的退火曲线(见照片4)由图可见,该油的退火温度区间为250-450℃,550℃以后的残留物为0.54mg,说明该油灰份和残留物较多。照片4——差热分析油的挥发曲线⑸对已使用后的旧乳化液进行检测 ①防锈性(用德国DIN51360金属粉末滤纸法),发现新配制的乳化液有一定的防锈性,但用后的乳化液防锈性很差,说明乳化液的防锈性在使用前和使用后发生了很大的变化。对武汉一枝花的平整液也进行了防锈性检测,发现防锈性也不好,故平整涂油后仍有生锈的可能,见照片5。a新乳化液b旧乳化液c平整液②耐腐败性:用三种细菌培养基在30℃条件做细菌培养,结果硫酸还原菌有中度生长,一般细菌也是中度生长,霉菌轻度生长,说明这一段由于经常加新油,油槽温度保持在42℃,但未达到要求的45-55℃,乳化液还没有产生显著的腐败变质。(见照片6)照片6——细菌培养实验⑹旧乳化液的各项指标检测 ①PH值:8.45,呈碱性,估计是由于软水本身即呈碱性和乳化液中的碱性物质造成的。 ②氯离子含量254mg/l,超出了正常值10倍左右,是钢板生锈的主要原因,是由于酸洗时残酸未除净造成的。 ③电导率1687us远高于正常值,是由于乳化液中氯离子含量高引起的,也印证了酸洗后表面残酸过多。④乳化液颗粒度1.94um,颗粒度偏小(正常在5-6um),故乳化液分散性好,润滑性差,造成板面铁粉多,发黑。 ⑤皂化值117-121mgKOH/g,比新油皂化值降低了15.2-12