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姚孟电厂等离子点火调试措施 锅炉等离子燃烧器点火调试措施 等离子系统运行操作、控制要求及热备用方式 为提高锅炉冷态点火和投第二层燃烧器时燃烧的可靠性和 等离子系统本身的安全可靠性及规范性,根据宿州电厂锅炉制粉 系统、燃烧系统特点,结合相近炉型基建机组实现零油耗的运行 经验,现提出锅炉等离子点火及稳燃系统冷态点火、投运第二层 燃烧器、低负荷稳燃、机组滑停投运和退出操作控制要求及热备 用方式,在机组整体启动和试运行中建议按此要求进行。 这些操作要求还应经过实践再进行完善,对于等离子系统运 行中出现的问题,请做好记录,提出修改、补充意见,以建立运 行标准。 一.点火前暖磨、铺煤 1.投等离子暖风器,开启A磨热一次风门,调节A磨煤机入口 风量,开磨煤机出口一次风门,维持磨出口一次风管风速在18~20m/s 左右,进行暖磨; 2.按顺序启动磨煤机对应的等离子发生器。检查各等离子发生 器拉弧正常,将A磨煤机运行模式切换到“等离子运行模式”; 3.当磨煤机温度达110℃,A磨煤机出口温度稳定在70~75℃左 右,提起磨辊,启动磨煤机,给煤机给煤量25t/h,对磨煤机进行动 态铺煤(时间约30s),然后停A给煤机。 二.冷态点火,投等离子燃烧噐 1.落下A磨煤机磨辊并启动给煤机,180s内等离子燃烧器可点 1 姚孟电厂等离子点火调试措施 燃着火。 2.点火时一次风速控制在18-20m/s,A磨煤机出力25t/h, 此时一次风煤粉浓度大于0.3,点火器电流300A左右。稳定着 火后磨煤机出力降至20~22t/h,一次风速、点火器电流不变。 维持30分钟,以提高点火初期煤粉燃烬率。注意控制燃烧器壁 温不超过300℃。 3.经历上述时间后,根据升温要求,逐步增加A磨煤机出力 至26t/h,一次风速逐步增至22~23m/s(煤粉浓度>0.3)。 三.投第二层(F层后墙下层)燃烧噐。 1.逐步增加A磨煤机出力至38~40t/h,一次风速维持在~ 26m/s。注意控制燃烧噐壁温不超过300℃。 2.当过热器出口烟温探针指示大于400℃并且F层火检可以 检测到部分火焰信号时,投F磨煤机及对应的F层燃烧器(首次 启动时也需要提前铺煤),F磨煤机出力在20~22t/h、入口风量 65~70t/h(注意:防止锅炉烧正压)。着火后,为防止投入热功率 发生阶跃,适当降低A磨煤机出力,并适当降低A层燃烧器一次 风管风速。 3.根据锅炉升温要求增加A、F磨煤机出力,根据需要调整 一次风速。 四.等离子点火器退出运行 1.根据锅炉负荷要求,投B磨煤机。 2.锅炉燃烧稳定后,将A磨煤机运行模式切换到“正常运行模 2 姚孟电厂等离子点火调试措施 式”。 3.当锅炉负荷至断油负荷且燃烧稳定时,逐一停等离子发生器, 等离子燃烧器作主燃烧器运行。 五.锅炉低负荷稳燃操作 1.检查等离子系统各主系统、分系统正常。 2.投运等离子点火器,稳定拉弧,电流控制在300A。。 3.等离子燃烧器着火并稳定后,将一次风速调整到25~26m/s,A 磨煤机出力38~40t/h。 4.检查等离子发生器电压正常,电流控制在260~270A。 5.注意监视等离子燃烧器壁温不超过300℃。 6.检查载体风系统压力正常(15KPa)。 7.检查冷却水压力、温度正常(0.5MPa45℃)。 8.检查等离子图像火检冷却风压力正常。 六.机组滑停过程中等离子燃烧器的投入和停运 在机组滑停的过程中,投入等离子点火装置锅炉燃烧稳定,汽温 滑停平缓,不仅节约机组燃油,而且汽机缸温控制较低,利于检修等 工作的提前进行,大大缩短检修工期,进而提高机组的可利用小时数, 经济效益明显。 1.机组降负荷至50%,维持3台磨煤机运行; 2.降负荷,维持A磨煤机给煤量38~40t/h,一次风速控制在 25~26m/s按顺序启动1~4号等离子点火器,调节电流在300A。 3.降负荷,顺序停B、F二台磨煤机。 3 姚孟电厂等离子点火调试措施 4.根据汽温要求,逐步降A磨出力和一次风速;视机组滑停参数 适时维持一次风速22m/s,将制粉系统煤粉吹扫干净,直至锅炉灭火; 停A磨,停等离子点火器,进行锅炉熄火操作。 七.等离子系统热备用方式 1.冷风加热系统停止运行。 2.载体风系统运行。 3.冷却水系统运行,2台水泵15天更换一次。 4.图像火检及冷却风系统运行。 5.壁温监测系统运行。 6.一次风在线监测运行状态。 7.等离子发生器拉弧试验30天一次,根据拉弧情况检查阴极头、 阳极,并及时清理。 2007年6月25日 4