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第3期总第163期冶金丛刊Sum.163No.3 2006年6月METALLURGICALCOLLECTIONSJune2006 PC钢棒镦头开裂的原因分析 梁志勇岳志毅 (广钢集团理化检验中心) 摘要PC钢棒在生产过程中出现镦头开裂。对开裂的镦头进行了化学成分、夹杂物及金相组织等检验。结果 表明,镦头内部存在表面脱碳、块状碳化物和纵向夹杂物等缺陷是导致PC钢棒镦头开裂的主要原因。 关键词PC钢棒;镦头;开裂;金相组织;夹杂物 中图分类号:TG142.1文献标识码:A文章编号:1671-3818(2006)03-0018-03 CRACKINGANALYSISOFUPSETHEADOFPCSTEELBARS LiangZhiyongYueZhiyi (Physical&ChemicalTestingCentreofHISE) AbstractTheupsetheadwascrackedintheprocessofPCsteelbars.TheheadofPCsteelbarswas analysedandtestedbymeansofchemicalcompositionanalysis,inclusionsandmetallographicstructure examination.Theresultsshowthatthemainreasonofupsetheadcrackingissuchdefaultsassurfacede- carboning,blockycarbidesandlongitudinalinclusions. KeywordsPCsteelbar;upsethead;crack;metallographicstructure;inclusion 1前言 PC(PrestressedConcrete)钢棒用于预应力混凝 土管桩、铁路轨枕等预应力混凝土构件,其生产工艺 流程为:PC钢棒→锯切→端部加热(900e左右)→ 镦头→做管桩骨架→给拉应力(1200MPa左右)→ 水泥混凝土浇注。某厂在对PC棒感应加热过程中 发现其镦头呈开裂状(见图1、2)。通过对PC棒镦 头开裂进行宏观(低倍)、化学成分、气体元素含量、 金相组织及夹杂物的检测,找出了裂纹产生的原因。 图2镦头开裂状况 2检验分析 2.1检验方法 在酸洗槽中将钢材放入50%的盐酸中加热到 80e后保温40min,酸洗后做低倍检验。同时将钢 材加工后做成金相试样,经磨制、抛光后,再用4% 硝酸酒精将试样腐蚀;用日本PME-323UN金相显 微镜和中科仪的SISCIASV8.0金相图象分析软件 进行组织分析。结合化学成分检验和气体元素含量 检验,找出裂纹产生的原因。 2.2检验结果 图1镦头开裂状况2.2.1化学成分检验 第3期梁志勇等:PC钢棒镦头开裂的原因分析#19# 对送来的试样编号,进行化学成分检验和N、O颗粒夹杂和条形夹杂。用能谱分析其夹杂物,其主 气体元素的检验,结果见表1、表2。要成分是铁、硅和钙,属氧化铁和硅钙酸盐夹杂(见 表1化学成分检测结果表图8)。在1#样的一个微裂纹处进行了能谱分析,发 样品样品分析项目及其含量/%直径现含有MnS夹杂(见图7)。 编号名称CSiMnPS/<mm 1#30MnSi0.320.721.050.030.0148.0 2#30MnSi0.310.711.050.030.0218.0 表2N、O气体元素的检验 分析项目及其含量/% 样品编号样品名称直径/<mm NO 1#30MnSi0.00860.00398.0 2#30MnSi0.00890.00338.0 经检测,上述钢棒的化学成分均符合行业标准 要求。但钢中的N含量和O含量都偏高,表明钢的 脱氧不充分。钢中氧元素来源于脱氧不完全或钢水 图42#试样裂纹局部放大图(a)、(b)、(c)及其组织(d) 的二次氧化,即连铸时的保护渣、覆盖剂和保温渣使 用不当或存在质量问题。此外,连铸工艺也可能存 在一些问题。 2.2.2金相检验分析 1#样低倍酸洗后,看到表面裂纹呈弧状,中心微 裂纹也是曲线状,这是冶金缺陷造成的开裂。微观 图#试样纵向面夹杂图 分析发现裂口处有气泡存在,见图3(a),腐蚀后试51(100@) 样表面有黑圈。高倍观察,试样组织为铁素体和屈 氏体,见图3(b)。边缘处铁素体含量高,中心处有 碳化物,见图3(d)。 图62#试样纵向面夹杂图(100@) 图71样的一个微裂纹(100@) 图31#样表面裂纹(a)、(b),次表面裂纹(c) 及心部微裂纹(d) 2#样低倍酸洗后,发现试样裂纹处有一个大孔 洞。造成孔洞的原因是气泡。微观分析还发现有脱 碳现象,高倍观察组织为屈氏体和索氏体,有碳化物 分布在基体上,见图4(