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微量喷水减温器结构改进 锅炉微量喷水减温器喷管断裂原因分析及结构改进 常熟发电有限公司杨宝童 一、设备简介 江苏常熟发电有限公司于04年11月至09年4月间完成了四台 300MWUP型直流炉整组技术改造,改造后的锅炉为亚临界压力一次 再热控制循环锅炉,采用中速磨正压直吹式制粉系统,单炉膛倒U型 露天布置,后烟井双烟道,四角切向燃烧,再热汽温挡板调节,平衡 通风,全钢架悬吊结构,固态排渣,燃用烟煤。锅炉主要特性参数如 表1所示: 表1锅炉主要特性参数 负荷工况(设计煤种) 序号项目单位 BMCRECR高加全切60%ECR 1过热蒸汽流量t/h1025988873575 2过热蒸汽出口压力MPa16.8116.7716.649.54 3过热蒸汽出口温度℃541541541541 4再热蒸汽流量t/h865.1835.7865541 5再热蒸汽进口压力MPa3.653.533.702.15 6再热蒸汽出口压力MPa3.473.353.522 7再热蒸汽进口温度℃320.1319333.8306 8再热蒸汽出口温度℃541541541541 9给水温度℃262.5260.4171.0232.2 10给水压力MPa19.419.219.112.4 锅炉再热蒸汽调温主要靠后烟井下部的两组烟道挡板。再热器有 两级减温器,第一级为事故喷水减温器,在再热器进口管道上,当再 热器进口汽温由于某种原因超过340℃,(MCR工况正常数值为320.1 ℃)时,自动投入事故喷水,两个减温器喷水总量为54t/h。微量喷 水减温器(如图1、2所示)布置在低再至高再的连接管道上,是作为 1 微量喷水减温器结构改进 挡板调温的辅助手段,在正常带负荷运行时,关小再热器侧挡板仍不 能使再热器汽温不超过额定数据,则开微量喷水,其喷水量(两路总 和)与负荷成一定比例关系。微量喷水减温器设计参数见表2。 表2微量喷水减温器设计参数 微量喷水减温器混合式2只φ508×2510CrMo910 减温水量T/H10(总和) 减温水源给泵中间抽头(2级后) 减温水压力MPa8.81 减温水温度℃166.4 图1微量喷水减温器 图2减温器喷水装置 2 微量喷水减温器结构改进 二、存在的主要问题: 2010年6月,#3炉B级检修中锅炉微量喷水减温器解体检查发 现:A侧喷管根部断裂、B侧下喷嘴压盖螺母脱落掉入高再进口集箱; 同月#1炉调停检查发现B侧微量喷水减温器喷管根部断裂、连接管 座根部角焊缝及筒体、保护套管裂纹、A侧减温器喷管根部及喷管同 样存在裂纹现象。经查阅相关检修经历,自07年至今,我公司锅炉 微量喷水减温器已发生八次喷管断裂事件,严重威胁着锅炉设备的安 全运行。易产生缺陷部位如上图1、2中红色标注部分所示,现场实 物缺陷情况如下图3、4、5所示。 图3喷管根部裂纹及断裂 3 微量喷水减温器结构改进 图4压盖螺母裂纹 图5筒体及保护套管裂纹 三、原因分析 4 微量喷水减温器结构改进 喷水减温器是锅炉的主要调温部件,同时也是锅炉的重要承压部 件,因此,保证其安全、可靠运行,对整台锅炉的安全、经济运行, 尤其是对承压联箱、受热面管材的寿命管理具有十分重要的意义。 原微量喷水减温器设计为逆流布置、喷嘴雾化、支头螺栓固定形 式。发生多次喷管断裂、连接管座及筒体裂纹主要原因有以下几个方 面: (1)喷水管稳定性差。该减温器结构形式比较接近悬臂式。由于运 行时间较长,加之减温器喷管与保护套管配合间隙较小,拆装过 程中经多次敲打喷嘴已不在减温器管道的中心,支头螺栓弯曲变 形,已不能完全顶住喷水管的喷嘴端,喷水管的稳定性较差。运 行时喷水管易发生悬臂振动,这样喷水管一方面管座处焊接强度 不够,另一方面振动过大,使得喷水管从管座处断裂。减温水从 断裂处喷出,致使减温器保护套管和简体均因温差应力形成裂 纹。 (2)较大温差及减温水的反复投停造成喷管热疲劳断裂。设计喷水 温度160℃,再热蒸汽温度470℃,较大的温差,造成的热应力 越大,则越容易发生抗热疲劳破坏现象。 (3)喷管多段焊接存在应力缺陷,焊接质量差。经对喷管焊缝及角 焊缝外观检查及拍片、着色抽检,发现部分焊缝存在虚焊、焊缝 高度不够及未焊透现象。 (4)锅炉厂错用材质造成压盖螺母裂纹。原压盖螺母设计材质 2Cr13,为马氏体不锈钢。但对碎裂及产生裂纹的螺母光谱分析 5 微量喷水减温器结构改进 发现其材质为1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢。1Cr18Ni9Ti螺母与 12Cr1MoV喷嘴三点点焊固定,由于奥氏体钢的膨胀系数大,在 运行温度下约为珠光体的1.3~1.4倍,因而在温度发生变