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震立零速自动接纸机Z4050-35自动接纸故障分析与解决方法次 零速自动接纸机能在HYPERLINK"http://www.keyin.cn"\t"_blank"印刷主机不停机的情况下实现从一卷纸到另一卷纸的交换,并且在交换过程中保证供给张力的恒定。零速自动接纸机的工作过程为:当接纸机正在使用的一个纸卷的直径逐渐减小,并达到预先设定直径时,接纸机的蓄纸库开始上升;当另一个新纸卷完成必备的接纸准备工作,并且正在使用的纸卷达到接纸直径时纸品包装,接纸机自动发出接纸信号,同时接纸铃鸣响;铃响结束后,接纸机对正在使用的纸卷进行制动,由于此时该纸卷已处于不供纸状态,而印刷主机并没有减速和停止晒版,接纸机的蓄纸库此刻便承担对印刷主机的供纸,直至接纸完成;当被制动的纸卷接近零速时,接纸机自动发出对接信号,就在两卷纸进行对接的瞬间,纸卷处于零速状态;两卷纸黏合后上海电气,接纸机的裁刀同时将用完的纸卷裁断,随后接纸机的加速机构对新纸卷进行加速,直至新纸卷的供纸速度达到印刷主机的印刷速度;然后加速机构退出工作,蓄纸库回到正常工作位置,至此整个接纸过程完成。在使用该接纸机的这些年里供墨,我们遇到了不少接纸故障,通过分析和实践,笔者总结出了一些应对方法。投资采购1.接纸时,纸张黏合失败原因1:气胀轴漏气。当零速自动接纸机接纸时,需要对正在使用的纸卷进行制动平装无线胶订联动线装机量调查,此时,如果该纸卷所用的气胀轴漏气,就不能将纸芯张紧停住,该纸卷仍会继续运动。随着纸卷运动速度的减慢,接纸机发出接纸指令全印展,但由于此时该纸卷没有接近零速,因而两纸卷对接时纸张之间会有一定的相对运动,就容易出现纸张两端被黏住、而中间黏不住的情况(真空辊使用较长时间后,由于长期受冲击,会产生中间小、两头大的形变个性化印刷,此时,该现象会表现得特别明显),使得接纸失败。解决办法:更换气胀轴和真空辊。原因2:制动力太小。制动力太小,会使两卷纸在对接的瞬间,均未处于零速状态。解决办法:调节制动力大小。原因3:两个真空辊两端的距离不一致。真空辊两端的距离不一致印刷适性,导致其两端对纸张的压力不一致。解决办法:调节真空辊两端距离,使其一致,同时要注意此距离不宜太小。2.接纸后,纸张黏在过纸辊或印刷滚筒上,导致纸卷被拉断原因1:待接纸卷的纸边留得过长。解决办法:应使纸边长度少于1cm。原因2:纸张黏合位置不正确。胶印解决办法:调整真空辊上的接纸平面胶片,使其水平。3.接纸时,在用完的纸卷与接纸头(装置)之间出现断纸原因1:操作面板上制动电位器的设定不当。解决办法:适当调小制动电位器的设定值。原因2:制动摩擦片太脏。解决办法:清洁制动摩擦片。原因3:纸张过脆,抗拉强度不够。解决办法:降低印刷速度。4.接纸时,活动蓄纸库降到底原因1:操作面板上制动电位器设定值太小。制动电位器设定值太小,表示接纸制动力太小印刷配件,即完成接纸的时间变长,从而造成蓄纸库内的纸已用完。解决办法:将制动电位器的设定值调大。原因2:电磁摩擦离合器阻力太小。电磁摩擦离合器阻力太小,导致蓄纸库下降过快,甚至会降到底。解决办法:增加电磁摩擦离合器的控制电压。5.在接纸头(装置)与张力浮动辊之间出现断纸原因1:操作面板上加速离合器气压设定不当。解决办法:将气压值调节到20乣30psi。(2)原因2:加速离合器不能分开。解决办法:检查离合器及其电磁阀,并排除可能的故障。金属包装(3)原因3:纸张有缺口。解决办法:更换纸张。6.接纸完成黏合后印刷市场,蓄纸库的纸用完原因1:加速电机没有启动。解决办法:检查加速电机,并排除可能的故障。原因2:操作面板上的加速离合器气压值设定太小。解决办法:将此气压值调到30psi或更大。原因3:加速电机离合器的电磁阀接线脱落或性能不良。解决办法:检查电磁阀的相关电路和气路,并排除可能的故障。原因4:加速啮合辊没有啮合。解决办法:检查啮合辊电磁阀及相关气路,并排除可能的故障。原因5:加速离合器间隙过大。解决办法:调小间隙值,但注意不要过小。7.在张力浮动辊与蓄纸库之间出现断纸(1)原因1:张力设定参数不当。解决办法:调小张力值。(2)原因2:制动摩擦片太脏。解决办法:清洁制动摩擦片。(3)原因3:蓄纸库电磁摩擦离合器阻力过大。蓄纸库电磁摩擦离合器的控制电压可出厂时设定为10V。在接纸过程中评奖,如果电磁摩擦离合器阻力过大,蓄纸库就会下降迟缓,造成断纸。设计解决办法:调低电磁摩擦离合器的控制电压。