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苏丹水平井钻井技术研究论文 苏丹1/2/4区水平井原设计二开准311mm井眼在1050m左右造斜,钻至1700m左右至着陆点(井斜在80°左右),下技术套管,再水平钻进300~800m完钻。这样的设计存在如下问题:大井眼井段过长,施工后期泵压高,安全隐患较大;设备负荷重,维修时间多;大井眼机械钻速慢,影响钻井周期。针对存在问题,对井身结构进行了优化:①以前设计造斜点有时会在Jimidi泥砂岩交互层,造斜效果差。根据地层实钻资料及邻井资料,将造斜点移至泥岩稳定井段,提高了造斜效果。②技术套管从以前的1700m减少到1300m左右,在井斜60°前下入,减轻设备负荷,缩短了钻井周期,降低了钻井成本。③随着老油区完钻井的增加,防碰问题将越来越严重,但为了尽量避免绕障而带来的施工难度,与地质人员和甲方协商,在满足地质要求的情况下,调整了地质靶点,避开障碍。在水平段及大斜度井段,传统的钻柱结构已不再适用[2]。采用带欠尺寸扶正器的微增倒装钻具组合,将加重钻杆放置在井斜和全角变化率较小的井段,这样做减小了下部钻具的刚性,有效传递钻压和扭矩;减轻了水平段和接近水平段钻具向下井壁的压力;避免了钻杆台肩吃入地层,摩擦阻力减小,避免了可能产生的卡钻。井斜60°以后,使用加重钻杆代替部分钻铤,简化下部钻具组合并降低了下部钻具刚性,将加重钻杆、震击器等加在30°~60°井段,减轻下部钻具重量,有利于钻具弯曲,减小摩阻,使滑动钻进加压更顺畅。确保井底获得足够的钻压,并减少黏卡的机会。钻具组合为:准127mm钻头+准127mm加重钻杆×2柱+准127mm钻杆×5柱+震击器+准127mm钻杆+准127mm加重钻杆9柱+准127mm钻杆。苏丹老区块内水平井目的层厚度大多在1.5~3m,应用LWD工具,将测得的数据与邻井的电测数据对比,及时进行判断,可以实时指导钻进的方向。同时,采用近钻头测量工具,减少了仪器零长,测量数据更接近井底,减小了预测误差和扭转方位的次数,施工效率更高。下入的LWD测井仪器组合为:Pulser+PSA+SEA+GR+THE+CPR。在着陆层位YabusⅥ之前,Adar和Yabus两层界面的测井曲线值有一明显变化:上部泥岩为低电阻值(1~2Ωm)和小密度(2.35g/cm3),而下部大段泥岩为高电阻值(10Ωm)和较大的`密度值(2.45g/cm3),保证了准确找到第一个主要标志层。在着陆前15~20m左右时,根据深浅电阻率的相对变化值指导导向钻进,避免了在目标层里进行大的调整,保证了油层钻遇率。限制苏丹水平井施工进度的主要问题是定向造斜段机械钻速低,平均机械钻速在5m/h左右,严重制约了全井的施工进度。影响施工进度的主要问题集中在两点:一是普通PDC钻头易憋钻,托压现象严重,机械钻速低;二是使用普通PDC钻头造斜时,工具面不易控制,定向效果差。笔者优选了长寿命的专用定向PDC钻头。苏丹石油工业处于起步阶段,能够提供定向PDC钻头的供应商只有SMITH、Varel、川克三家。通过对比分析,优选了Varel公司VRP519GH钻头。该钻头扶正块短,在切削齿后设计了支撑块,不但能保护切削齿,延长钻头使用寿命,增加总进尺,而且能将切削齿吃入深度限定在一个固定的数值,防止钻头扭矩因切削刃吃入量变动而出现剧烈变化,工具面控制更容易。使用证明,VRP519GH钻头明显减少定向时的托压现象,工具面稳定,定向造斜效果好。斜井段平均纯钻时间为74h,平均进尺为838m,平均机械钻速为11.32m/h,提速效果明显。可减少起下钻次数,提高钻进时效,达到优快钻井的目的。直井段和水平段内的钻头采用现场钻井资料选型法优选钻头,该方法简单实用,适合现场钻井技术人员采用。首先对老井钻头使用指标进行统计,依据机械钻速、进尺、钻头寿命、使用井段等条件进行综合评定,去除机械钻速在10m/h以下的钻头,初选出机械钻速高、寿命长、耐磨损的PDC钻头。在3/7区,川克BD506钻头三开水平段机械钻速达15.20m/h;在1/2/4区直井段和水平段,SmithM616LKBPX钻头机械钻速达13.90m/h,均取得了预期效果。在3/7区水平井施工初期,使用PDC钻头,在井斜超过75°滑动钻进时扭矩变化大,影响LWD仪器传输信号,转盘钻进时井斜下降严重。由于位移、摩阻较大,钻具托压严重,工具面很容易跳动,难以控制。根据对地层情况和钻进情况分析,在3/7区改用牙轮钻头,克服摩阻扭矩大、托压严重等难题,LWD信号比较稳定,稳斜效果好,水平段基本可以保证80%以上的旋转钻进,确保了岩屑的携带。在1/2/4区,通过多口井的试用,发现准311mm井眼使用VAREL公司生产的定向PDC钻头,自造斜点至1900m使用效果较好;三开时使用Smith公司PDC钻头,也没有出现严重托压现象。在钻进方式