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静压预应力管桩载荷试验异常沉降的原因分析及复压处理-- 静压预应力管桩载荷试验异常沉降的原因 分析及复压处理 摘要:静压预应力管桩施工方法因其有广泛的地质适应性及无噪音、 无震动、无污染、速度快、质量容易控制等优点,已越来越多地得到建筑界人士 的认同,得到了广泛的应用。但越取越高的单桩设计承载力和不合理的工期,给 桩基施工带来了很大的挑战和问题,应引起各方的注意。本文根据工程实例,对 一组预应力混凝土管桩竖向静载试验异常沉降进行原因分析,并据此总结了今后 设计和施工中应注意的问题。 关键词:预应力管桩;静载;沉降 1工程概况 汕头市某新校区工程为五层建筑面积14500m2,基础采用预应力管桩基 础,双桩承台,布桩平面系数为2.6%。Φ;400(壁厚90mm)、Φ;500(壁厚100mm) 的设计单桩竖向承载力极限标准值分别为3100KN、4300KN,而设计终压值只为 2500KN、3500KN,约为设计单桩竖向承载力极限标准值的80%。按照管桩公司提 供的数据,设计单桩竖向承载力极限标准值接近桩身容许承载力。 根据地质勘察报告,场地岩土层分布从上到下分别为: 首先,按照规范中对工程桩的抽检要求,对照地勘报告,工程桩施工完 成并满足规范规定的时间间歇后,随机对两根桩进行竖向载荷试验自检。该新校 区的1#楼桩基础按设计要求的终压力值(Φ;400管桩终压值为2900KN,Φ;500 管桩为4100KN)进行施工完成隔7天后进行复压抽查发现有些桩桩的承载值达 不到设计要求,且出现桩身下沉情况,其中一根Φ;500桩加载到六级时沉降突 然加大,桩身开始滑行下沉,至沉降量达500.77mm后压力值才达到设计要求的 终压力值为4100KN;另一根径Φ;400桩,加载到六级时沉降突然加大,桩身开 始滑行下沉,至沉降量达800.77mm后压力值才上升达到设计要求的终压值为 2900KN,沉降量达达到908.91mm。经查施工记录,以上两根桩自施打完成到竖 向静载荷试验间歇时间(以下简称为间歇时间)均为7天,施工过程正常。因此决 1 静压预应力管桩载荷试验异常沉降的原因分析及复压处理-- 静压预应力管桩载荷试验异常沉降的原因分析及复压处理-- 定对已施工完成的78根桩进行复压检查,结果11根桩出现压力值达不到设计要 求,其余67根桩压力值达到设计要求。根据地质资料判断为不下沉的67根桩, 桩尖基本能进入中砂层界面或进入该层,选择复压会出现下沉的27#桩(Φ;400) 和不会下沉的47#桩(Φ;500)两根桩进行静压试验,采用静压桩机作为静载荷 试验工具,在第七级至第九级又稳定均匀沉降,最终27#桩(Φ;400)沉降量为 34.74mm,残余19.50mm。最终47#桩(Φ;500)沉降量为29.55mm,残余14.98mm。 经两根桩进行静压试验结果合格,复压检查后桩的承载值达到设计要求。 3原因分析 3.1试验时间 根据《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002附录Q单桩竖向静载荷试 验要点Q.0.4条规定:开始试验时间:预制桩在砂土入土后7天后;粘性土不得 少于15天;对于饱和粘性土不得少于25天。本工程由于工期十分紧迫,竖向静 载荷试验沉降异常的两根桩都在施打完成后7天进行试验的。由于桩侧阻力大部 分由饱和粘性土承担,间歇时间太短,桩周土未充分固结,其抗剪强度不能得到 充分恢复和发挥,导致桩的承载力达不到要求。 地质条件相同,桩端持力层未存在粘土薄层、间歇时间为7天、静载荷 试验合格的桩的试验曲线图。其Q-s曲线较陡,s-lgt曲线显示在加载到七级之 后比前几级有较大的沉降,说明桩周土固结不充分,可以近似地认为桩侧阻力占 桩极限承载力标准值的70%。与事故桩的情况相似。 根据有关文献,桩侧摩阻力主要由粘土层承担的工程桩,如桩的设计极 限侧阻力qsik取值较规范表值高出不多(如本工程),则间歇时间为14天时侧 阻力可达qsik的90%以上,最终侧阻力可比规范表值高出40-50%。此次复压处 理,沉降量大于20mm的桩从压桩到复压的间歇时间均小于15天;间歇时间大于 20天的桩的的复压沉降量均小于10mm,属于正常沉降;间歇时间大于25天的桩 的复压时都有不同程度(-1~-14mm)的反弹。说明桩周土的充分固结可以大幅 度地提高极限侧阻力。 经过复压处理、间歇时间为33天、较有代表性的桩的静载荷试验曲线 图。其Q-s曲线较平缓,可以说明桩周土固结较充分,按地质考虑桩的承载力还 有较大余地。s-lgt曲线在加载到九级之后比前几级有较大的沉降,从曲线分析 2 静压预应力管桩载荷试验异常沉降的原因分析及复压处理-- 静压预应力管桩载荷试验异常沉降的原因分析及复压处理-- 桩侧摩阻力约占桩极限承载力标准