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第29卷增刊1北京科技大学学报Vol.29Suppl.1 2007年6月JournalofUniversityofScienceandTechnologyBeijingJun2007 RH生产X70管线钢的不同工艺研究 李太全包燕平刘建华韩丽娜孙宝芳 北京科技大学冶金与生态工程学院,北京100083 摘要从冶金效果、设备性能、工艺条件等方面对LF-RH与RH-LF二次精炼法进行了全面的研究,分析了两种工艺 下RH真空处理的特点,对两种工艺下管线钢中有害元素及夹杂物的控制进行了讨论.LF-RH与RH-LF工艺下生产的 X70管线钢铸坯中的T[O]平均为14×10−6和19×10−6,显微夹杂物个数分别为2.48个/mm2和2.62个/mm2,达到很高的 洁净度水平.LF-RH工艺铸坯中氮平均为53×10−6,RH-LF工艺条件下铸坯氮含量为平均38×10−6,为以后生产更高质 量的管线钢积累了经验. 关键词X70管线钢;RH;LF;脱硫;脱氮 分类号TF703.5 真空精炼的主要目的是脱除钢中的[H],[O],[C],都发生钢水回磷,其中转炉出钢过程中回磷比较严重, [N]以及去除夹杂、均匀钢水成分和温度.在具有真空回磷率为65%.通过优化转炉渣、转炉出钢前扒渣、 脱气功能的精炼装置中,RH装置运用很广泛.在管线出钢过程采用挡渣操作等,控制出钢磷含量在0.007% 钢的冶炼中,RH起着重要的作用.但是不同的工艺流左右,可以保证成品钢中P<0.011%;(3)T[O]的控制: 程中,RH处理起着不同的作用,对管线钢的质量起通过控制转炉出钢的下渣量,钢包顶渣改质,喂Al 着不同的影响.RH在钢包精炼炉的前置和后置,直线、吹氩,经过LF与RH精炼,氧控制20×10−6以下. 接决定了整个流程各工序控制特点.本文就是研究RH(4)[N]的控制:LF造泡沫渣、埋弧加热,经RH处理 前置处理及后置处理时,整个工艺流程的控制以及不后基本上可以保证钢中的氮含量在60×10−6以内.(5) 同流程下,各工序的特点及其对质量的影响[1-3].夹杂物形态控制:在LF后喂入钙线,对夹杂物进行 变性,降低钢中大型夹杂物含量[5-7]. 1LF-RH工艺生产管线钢的特点 工艺生产管线钢特点 工艺流程为:铁水预处理→转炉→LF及钙处理→2RH-LF RH→浇铸.工艺流程为:铁水预处理→转炉→RH→LF及钙 在此工艺下,RH只起到钢液净化的作用,没有处理→浇铸. 脱碳功能,转炉出钢后各个工序也没有脱碳能力,转X70管线钢属于低碳钢,RH在转炉后使用可以采 炉出钢到连铸过程钢水始终处于一个增碳的过程,因用RH轻处理,这里RH通过真空下碳氧反应进行脱 此要求在转炉出钢时管线钢中的碳成分按目标成分下气,起到净化钢液的作用,同时也可以对钢中的碳含 限控制.要保证成品钢中C<0.08%(质量分数),主要采量进行相应的控制.这时转炉终点碳含量的控制自由 取了以下几个措施:(1)转炉出钢时钢水中碳含量控度相对较大,同时转炉出钢也允许保留一定的溶解氧. 制在0.03%~0.04%;(2)钢包采用无碳耐材;(3)LF采LF进行深脱硫、补偿RH轻处理所带来的温度损失, 用长弧埋弧加热,减少电极增碳;(4)合金用低碳合金;钙处理在LF后进行.针对脱磷、脱硫热力学条件相互 (5)使用低碳中间包覆盖剂和低碳结晶器保护渣[4].矛盾而管线钢以要求[S],[P]同时低的特点,RH-LF工 有害元素及夹杂物控制:(1)[S]的控制:经铁水艺流程采用转炉重点脱磷,RH和LF重点脱硫的生 脱硫,硫含量控制到0.002%,虽然转炉冶炼有一定的产工艺.控制钢中磷含量的措施有:在转炉冶炼时采 回硫,通过优化精炼还原渣,还是可以使硫控制在用早期加入大量石灰,以达到石灰饱和;加入硅石或 20×10−6以下;(2)[P]的控制:磷的控制主要有两个关硅铁,加大渣量;增加渣中FeO含量;低温出钢.控 键点,一是转炉出钢,二是LF精炼过程.这两个过程制钢中硫含量的主要措施有:铁水进行预脱硫,在转 收稿日期:2007−02−01修回日期:2007−04−15 作者简介:李太全(1970⎯),男,博士研究生 Vol.29Suppl.1李太全等:RH生产X70管线钢的不同工艺研究•33• 炉出钢时控制转炉下渣量,对钢包内的顶渣进行改质两种工艺流程所生产的X70各工序钢中[P]的变 处理,在LF炉进行还原脱硫,控制合适的碱度、精炼化见图2.由图2可见,在现有生产条件下,即使不进 渣的氧化性、流动性,增大精炼渣的硫容量.行铁水脱磷处理,也可控制转炉终点[P]不大于 90×10−6;两种流程控制磷的关键工序都在转炉,通过 不同工艺的冶炼实践 3合理的转炉吹炼及造渣制度、扒渣及档渣操作,降低 钢中的的磷