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山西晋丰煤化工有限责任公司 环保项目建设与运行情况汇报 各位领导、专家: 您们好! 在此,对您们的莅临指导表示热烈的欢迎和真诚的问候。 现就我公司环保项目建设及运行情况汇报如下: 在各级政府与环保部门的大力支持、指导下,为保障周围环境安全、优化环境,我公司始终把环境保护放在企业发展的战略高度,并以“污染减排、科学发展”为主题,加大了节能减排、污染治理的技改力度。自2006年稳定生产至今,我公司未发生一起环境污染事故,工业污染源实现了全面达标排放,同时提高了废水、废气、固废等物质的重复利用率与综合利用率,一定程度上实现了经济和环境效益的双赢。 一、企业基本情况 我公司是由晋城无烟煤矿业集团有限责任公司与阳煤丰喜肥业(集团)股份有限公司共同出资组建的国家大型一类企业。2003年7月注册成立,建设项目为年产30万吨合成氨52万吨尿素6万吨甲醇项目(简称“3652”项目)。项目分两期工程建设,现已全部竣工验收,投入稳定运行、达产达标。 二、生产工艺简介 项目合成氨装置由原料气制备、净化、压缩、氨合成四部分组成。原料气制备采用固定床常压间歇造气工艺,净化由栲胶脱硫、耐硫全低温变换、变换气DDS脱硫串干式活性炭脱硫、NHD脱碳、双甲精制组成;氨合成采用高压合成工艺;尿素装置采用二氧化碳汽提法合成尿素。 生产过程采用DCS集中控制系统,工艺成熟,技术先进。 三、环保“三同时”情况 我公司严格执行环保“三同时”原则,2004年6月17日,“3652”项目环境影响报告书得到了省环保局的批复。 2007年7月,我公司一期工程通过省环保局组织的竣工环保验收。2007年10月13日,一期工程工业污染源全面达标验收顺利通过。2007年11月14日取得了排污许可证。 2009年11月26日,省环保厅组织审查,二期工程通过竣工验收,同年12月22日,获得了省环保厅批复。2010年12月17日二期工程全面达标验收顺利通过。 四、环保项目建设与投入 我公司高度重视环保项目建设,一期工程投资8.5亿元,其中环保设施累计投资达7230余万元,占项目总投资8.51%。二期工程“1826”投资约8.4亿元,其中环保投资合计约8780余万元,约占总投资10.46%。环保设施主要包括废水治理、废气治理、噪声治理、固废治理、绿化生态及其他等六项,从生产源头、生产途径、末端处理不同程度上降低了污染物的排放量。 五、污染减排各项举措 本着增产降耗、污染减排的目的,采用了如下治理举措: (一)污水治理方面 1、净化脱硫、脱碳工艺采用非氨的栲胶溶液和NHD溶液,均属无毒无害原料,消除了氨的污染。工艺段硫泡沫副产硫磺,避免了高硫废水的排放。 2、CO2气提尿素装置,短期停车时可采取物料内部封存,并修建有2400m3事故池,长期停车后可将系统内未反应完的物料进行收集,开车后定时定量返水解解吸处理。 3、尿素工艺冷凝液、解吸残液经深度水解处理,回收氨和CO2,处理后的稀相废水作为循环水补水使用。变换工艺冷凝液全部回收,作为造气夹套用水,消除了变换工段氨氮废水的排放。 4、完善“水平衡”,净化脱硫循环水、造气循环水基本实现“两水闭路循环”,消除了氨氮、COD的排放。 5、终端治理方面,生活、生产废水全部进入污水处理站综合处理。污水处理站采用前置式反硝化生物脱氮法、MBR膜处理工艺。该系统分A、B两套,每套系统设置两套处理单元,并行处置;现平均处理水量约150m3/h,全年稳定运行,处理出水达到国家二级水质。污水处理站处理后废水85%以上进入中水回用装置回收处置,经过絮凝、臭氧化、过滤、反渗透处理后作为脱盐水使用。 (二)废气治理方面 我公司采取了较先进的烟气治理技术和设施: 1、锅炉烟气治理,该项目采用循环流化床锅炉,尾气治理采用三电场静电除尘器与布袋除尘器,除尘效率达99%以上。此外,实施源头控制,燃料煤含硫量保持在0.4%左右,并采用炉内加钙脱硫,二氧化硫排放浓度低于同类行业。 2、造气吹风气治理,采用旋风除尘,随后燃烧副产蒸汽,尾气经麻石除尘装置处理,出口达到燃气锅炉排放标准。 3、氨罐驰放气、合成放空气回收至洗氨塔回收氨后,进入氢回收提氢,回收率96%以上。 4、尿素工艺废气经多级洗涤装置处置后达标排放;大颗粒装置尾气经收尘、高效洗涤装置处理后达标排放。 5、煤场设置有全自动喷淋装置、防风抑尘网、栈桥粉煤除尘装置等,有效抑制了扬尘。 (三)固废治理方面 工业固废包括造气炉渣、锅炉炉渣、锅炉排灰、生化污泥等。锅炉排灰、锅炉炉渣、造气炉渣进行销售。部分造气炉渣、生化污泥送锅炉掺烧,掺烧比35%以上。 固废基本实现了零排放。 (四)噪声治理方面 选用了低噪声设备,各高噪声设备、管道放空口、设有消音器及其他减振措施,员工发放有耳塞。此外,各岗位设有操作间,与高噪