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经验交流 济钢1#1750m3高炉炉前液压系统的优化 岳岗,谭昕 (济钢集团有限公司第二炼铁厂,山东济南250101) 摘要:济钢1#1750m3高炉投产初期炉前液压系统存在温度高、换向阀台操作不方便、液压炮回转速度慢、液压系统串油 现象严重等问题。通过采用大流量的溢流阀、增加先导阀、改用大流量泵、增加节流阀等措施,液压系统得到了稳定,保证 了高炉的稳定顺行。 关键词:高炉;液压系统;手动换向阀 中图分类号:TF321.5文献标识码:B文章编号:1004-4620(2008)02-0064-02 收稿日期:2007-11-29 作者简介:岳岗,男,1972年生,1995年毕业于甘肃工业大学流体传 动与控制专业。现为济钢第二炼铁厂高级工程师,从事液压、气动、 机械等技术工作。 1前言 济钢第二炼铁厂1#1750m3高炉于2003年8月 31日投产,投产初期由于受工艺、设备、生产等因素 的制约,高炉生产一直不稳定。其中炉前液压系统 存在油温远远超出正常范围、操作台操作不方便、系 统冲击大、串油等问题,严重影响了炉前设备液压炮 和开口机的正常工作。为了改变这种不利局面,对 高炉液压系统进行改造和优化。 2液压系统存在的问题分析 1)系统油箱温度较高。1#1750m3高炉投产不 久,发现炉前液压系统的油箱温度高,多在80℃以 上(规定不超过65℃)。 2)手动换向阀操作不方便。1#1750m3高炉炉 前液压系统控制着高炉开铁口机和液压炮,由于液 压缸的体积比较大,要求换向阀为大体积和大流量, 在设计上换向阀采用某厂油研系列DSHG-10型 号。但在实际的操作中,由于换向阀的体积大,拉动 换向阀所需要的力就大,操作很不方便。 3)液压炮回转速度慢。由于液压系统的速度不 可调,且油泵排量不够大,所以液压炮在回转过程中 回转速度比较慢,前进和后退的时间是18s,这不仅 影响了生产进度,而且容易烤坏泥炮炮嘴护套。 4)泥炮在回转过程中对铁口的冲击较大。泥炮 的操作靠人工来完成,操作人员通过听到泥炮撞铁 口声音和观察到压力表的迅速上升情况,停止回转 操作,然后进行打泥。这样的撞击有时会造成铁口 的损伤,影响铁口寿命,如果提高了回转速度,对铁 口的冲击则更大。 5)系统串油现象严重。由于开口机和泥炮共用 1个操作台,主控制阀块是相同的,在操作开口机前 进或后退时,液压炮自行前进或后退;同理,在操作 液压炮的进退过程中,开口机也自行进退。这两种 情况都存在着严重的安全隐患。分析认为,这是由 于阀的制造缺陷造成,在阀的内部出现了不该相通 而实际相通的通道,即出现了串油现象,从而影响了 换向阀的功能。 6)液压系统本身的冲击较大。阀块下面的主管 道在换向阀换向时,振动严重,经常把固定管路的管 夹震松以至脱落,其原因是液压系统本身的系统压 力(25MPa)比较高和系统缺少缓冲装置。 3改进措施 3.1采用大流量的溢流阀 平时液压系统一直是2台主泵运行,当开口机 和液压炮不动作时,主泵打出的油液一部分是通过 溢流阀溢流的,溢流阀的型号是BG-06-32。由于溢 流阀溢出的油量相对于整个液压系统的油量小,造 成溢流阀处于高压溢流,产生较大的热量,导致液压 系统温度高、油箱温度高。通过采用通径为10mm 的大流量的溢流阀BG-10-32,减少了产生的热量, 温度处于30~50℃,高温现象得到解决。 3.2加装先导阀 为了解决操作不方便的问题,在DSHG-10-3C60 换向阀的上面加装先导阀,手动操作先导阀,用液动 力控制换向阀的换向。先导阀是01系列手动直动 型,体积较小,所需的作用力也很小,操作人员可方 便地操作先导阀的换向,继而推动主阀的换向。先 导阀与主阀的连接方式为:把主阀的操作手柄去掉, 在上表面钻4个小孔,先导阀通过4个M6×40的螺 栓与主阀相连接。此方法操作省时省力,操作人员 还能同时操作开口机和液压炮。 3.3增加大流量泵和蓄能器 液压炮回转时间较长(18s),不仅影响了生产的 进度,而且容易烤坏泥炮炮嘴护套。改造方案为:在 第30卷第4期 2008年8月 山东冶金 ShandongMetallurgy Vol.30,No.4 August2008 􀥄􀥄􀥄􀥄􀥄􀥄􀥄􀥄􀧄􀥄􀧄 􀥄􀥄􀥄􀥄􀥄􀥄􀥄􀥄􀧄􀥄􀧄 -64- 原方案基础上,保留2台电机泵,1用1备,用于开铁 口机;增加2台电机泵,1用1备,用于泥炮;增加1个 蓄能器组,用于流量不够时使用。 泥炮泵流量增大20%,旋转时间少3、4s,改造 后的液压炮回转时间为14.4s。 3.4增加节流阀 在回转油缸的回油路上串联1个常开的二位四 通电磁换向阀,在二位四通换向阀旁边再并联1个 节流阀。这样在泥炮至铁口大约200mm的位置,二 位四通换向阀通电换向,油从节流阀通过。这样就 减少了流量,减慢了泥炮的