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隔油气浮AO组合工艺在污水处理中的 设计与应用 摘要:由于含油污水色度高、化学需氧量高、油水分离难度大,使得它成为 一种很难被降解的工业废水。为了能够有效地减轻含油废水给人体带来的伤害, 本装置隔采用隔油气浮AO组合的设计,对含油废水的处理效果展开了研究。研 究结果显示,组合工艺具有很强的抗负荷冲击能力,处理效果稳定,而且成本低 廉,在调试和运行过程中,深度处理的出水水质都能够稳定地达到要求,具有占 地面积小,电耗和药耗都在可控等优点。 关键词:隔油-气浮-AO组合;污水处理;工艺作用 随着我国工业化进程的飞速发展,环境污染造成的问题也日益凸显,含油废 水由于来源广泛、待处理量大且处理难度高日趋受到重视.通过对隔油气浮AO 组合工艺在污水处理工程的研究,考察其对含油废水中有机污染物COD、氨氮、 含油量的处理效果,旨在研究出一种工艺流程合理、处理效果稳定且运行费用低 的含油废水处理工艺. 1设备概况及工艺过程 本项目为新建马目油库的污水处理场项目。库区的原油脱出水、初期污染雨 水和生产污水压力流都会流入到除油罐中。除油罐污水通过调节除油罐内的罐中 罐收油器进行除油后,污油重力流到污油罐,再经过泵提升后,再被送回库区原 油罐。在该装置中,用在脱油槽上加一个“槽中槽”的方法代替了常规的“隔离 槽”,有效地提高了原油的回收率。经过处理的废水通过水泵输送到涡凹+溶解 气组合气浮系统中,对废水中的油污和悬浮物质进行进一步的去除。一次气浮采 用涡凹气浮技术,其优点是:充气量大,自动内回流,无需安装回流泵,占地省, 能耗低;而二次气浮使用的是多相泵增压的溶气气浮,其使用剂量小,处理效果 好。这种复合气浮技术,提高了油污的脱除效率。气浮后水由于重力流到了生化 池,生化池被分成了两个部分,分别是缺氧和好氧,通过池内微生物的作用,对 污水中的COD、氨氮以及总氮进行降解。该工艺具有操作简单,耐冲击性好,对 氨氮、总氮和有机物的脱除效果良好等特点。[1] 2污水的来源和水质 根据生产工况,废水的来源可以被划分成两种类型,共4种类型。油罐切水 和库区生活污水,洗罐废水和库区初期雨水。油罐切水是将原油放置一定时间后, 由于油的密度比水轻,使其自然脱离而沉降到油罐底的一种水。此段水需定期排 放。初期雨水,其主要污染因子有COD和石油类。经收集的初期雨水则采用泵 提升后进入相应污水处理场调节除油罐进一步处理。 2投运效果分析 2.1联合工艺对污水中的COD的处理效果 在含油废水中,存在着大量难降解的固体悬浮物、胶体物质和染色基团。由 于组成成分的复杂性,导致了它的化学需氧量COD高。本试验可以发现,虽然在 试验期间,含油废水进水COD质量浓度变化幅度较大,但出水COD质量浓度基 本保持在93.76mg/L左右,这说明该组合工艺抗负荷冲击的能力较强,并且工 艺流程合理。经过隔油装置处理后出水COD平均质量浓度较高。进入气浮装置后, 污水中的COD质量浓度进一步下降,出水的平均COD质量浓度接近排放标准, 此工艺单元的COD去除效果最好,这主要是由于污水中的固体悬浮物、胶体物质 以及染色基团在絮凝剂的作用下,都会以絮体的形式直接排放到系统之外;气浮 装置出水进入两级AO后,出水平均COD质量浓度保持在13.5mg/L左右,工艺 单元COD去除效率高,通过厌氧、兼氧和好氧微生物的分解代谢,将废水中已经 不能通过絮凝反应去除的溶解性、难降解的有机物质转化为CO2和H2O,保证处理 后的含油废水出水COD指标稳定且满足排放标准。 2.2联合工艺对污水中水中油的处理效果 含油量变成了衡量出水水质的一项重要指标。在本装置中,对组合工艺在最 佳运行工况条件下,不同工艺单元对油的去除效果进行了研究,隔油气浮AO组 合工艺稳定运行后,进水含油量平均质量浓度有所降低,经过隔油装置处理后出 水含油量平均质量浓度再一次下降。在进入到气浮装置之后,废水中的含油量被 进一步降低,气浮装置出水含油量平均去除率达到92.02%,这主要是由于聚合氯 化铝的投加,在废水中油颗粒表面形成双电层,加快油颗粒之间的碰撞,从而形 成大的絮体。与此同时,聚丙烯酰胺的投加,还通过桥架吸附,强化了絮体之间 的粘合性,提高了絮体之间的内摩擦力和剪切力,从而实现了油的高效去除。经 两段生物滤池处理后,出水含油率仍保持在0.75mg/L上下,与两段生物滤池联 合处理的含油率达到了98.16%,出水含油率达到污水综合排放标准。[2] 2.3联合工艺对污水中氨氮的处理效果 进水中的氨氮质量浓度表现出了一定的波动,但是波动的幅度并不大,这是 因为在机械格栅处理的过程中,有一部分氮元素与空气进行了一系列的化学反应。 在隔油气浮AO组合工艺的最佳运行工况条件