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南通电厂#2机组DCS系统升级改造 胡敏 (南通电厂) 摘要叙述了DCS系统升级改造,扩展功能和控制范围,逐步实现DCS一体化的方案。通过改造提高了系统可靠性和集控水平。 关键字350MW机组DCS系统一体化升级改造 1概况 华能南通电厂#2机组为350MW全套进口机组,于一九八九年投产。集散控制系统DCS使用BAILEY-N90控制系统,包括闭环控制系统、开环控制系统、燃烧器管理系统、数据采集系统、汽机自启停和报警窗系统。N90控制系统共有节点26个(其中PCU节点23个、EWS节点1个,MCS节点2个),节点模件为NLIM01、NBIM02,端子部件为NTPL01,模件电缆为NKPL01。控制主模件采用MFC和COM。配置2台管理命令系统MCS(4台显示器及键盘)。另外还采用了一些专用控制设备和基地式控制设备,如汽机电液控制系统EHC采用美国GE公司的MARK-ⅡA型模拟电子电路控制系统、给水泵汽机电液控制系统MEH采用美国GE公司的MDT-20型模拟电子电路控制装置、空预器冷端间隙自动调整装置采用T16.503电子插件式控制器、轻油泵房控制采用基地式控制设备、定冷水温度调节和加热器水位调节采用基地式气动调节器等。采用的控制系统品种较多,运行十多年后性能下降故障增多维护费用增加,许多产品已淘汰,严重影响机组的安全经济运行,迫切需要进行升级改造。在2003年#2机组大修中,对DCS系统实施了升级改造。 2改造原则 采用INFI90系统对N90集散控制系统进行升级改造,并扩展DCS系统的控制范围,将已老化淘汰的设备功能改入DCS系统控制。在系统改造的设计过程中,充分利用现有系统中可用的设备,充分发挥INFI90系统的优势优化操作和监视画面,使新增加的部分设备和功能与原有系统紧密地结合起来。总之,改造后的DCS系统在保持和扩展原有功能的基础上进一步完善和优化。过程控制单元(PCU)满足控制系统电源冗余,主控制模件冗余,通讯冗余的要求,提高通讯速度,大大增强了可靠性,并保证备品备件的供应。操作员可以在先进的人机接口设备上进行操作,监视、报警和故障分析等功能。整个机组运行的安全性,可靠性,经济性得以提高。 3改造方案 3.1DCS升级 保留N90系统的过程控制单元PCU柜、模件安装单元MMU、辅模件、端子板、预制电缆及部分主控制模件。操作员站用先进的OIS45取代MCS,对操作和监视画面进行优化重组,增加部分辅机的启动顺序和启动允许条件、操作员指导画面、主要辅机的跳闸首出等画面,并重新定义报警组;环路通讯采用同轴电缆双环通讯模件对(NIS/NPS)冗余取代双绞线无冗余模件的N90工厂环路,使通讯速率由500KB提高至10MB;采用INFI90-II电源替换N90电源;为了完善逻辑功能和提高可靠性,将重要的主控制模件MFC升级为MFP,并通过调整主模件地址实现在线组态功能。升级工程师工作站,使其功能完善,方便系统的组态和维护。 3.2MEH功能改入DCS控制 淘汰MDT-20型模拟电子电路控制装置,增加一个PCU柜,使用2对冗余的MFP12控制主模件分别对两台给水泵汽轮机控制,每对MFP12控制主模件通过3只FCS子模件采集转速测量信号,配备一只液压伺服子模件HSS用于LVDT信号的采集、输出4~20mA控制信号至专用的功放模件。采用数字量输出子模件DSO14和带继电器的DO端子单元NTRO02输出开关量控制信号,至跳闸、复位及试验电磁阀的开关量控制信号经过欧姆龙继电器隔离输出。使用2对NIS、NPM对,作为冗余的通讯节点处理模件,处理与INFI-NET的信号传输。将原在现场由硬接线回路搭接而成的复位、跳闸回路,改为将一次信号全部直接进入INFI90控制系统,在控制软件内实现保护、联锁、试验逻辑,控制输出经隔离放大直接驱动现场控制装置。在INFI90操作员站OIS上设置完善的控制系统人机接口界面。 3.3空预器冷端自动间隙调整控制部分改入DCS控制 淘汰T16.503电子插件式控制器,在有关的PCU里编制输入输出程序、间隙测量和时间同步程序、间隙调节步进程序、报警及保护程序,在OIS上制作有关监控画面、标签及趋势,便于运行人员的监视和操作。 3.4基地式气动调节器以DCS实现其功能 淘汰基地式气动调节器,在有关的PCU里完成调节功能。 4改造效果 4.1升级设备技术先进、性能稳定可靠、故障率低,与原有设备完全兼容。 4.2操作员界面优越性显著,功能得到拓展,实现显示信号出处的自动查找,增加部分辅机的启动顺序和启动允许条件、操作员指导画面、主要辅机的跳闸首出等画面,优化报警组。 4.3通讯速率大为提高,通讯模件采用了冗余配置。 4.4主控制模件实现在线组态功能。 4.5工程师工作站工作