预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共20页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

第二章醋酸生产工艺 第五节甲醇羰基化制醋酸 一、工艺流程叙述 1、羰基化工艺发展历史: 甲醇羰基合成法有“高压法”和“低压法”之别。1950年联邦德国的BASF 公司首先开发出钴系催化剂,该法反应条件苛刻,温度为250℃,压力为70Mpa, 而且副产品多,该法称为“高压法”。国外曾建有4套装置,目前已全部停产。 1968年美国Monsanto(孟山都)开发出铑-碘催化剂体系,反应条件温和, 温度为180-190℃,压力为2.7-2.9Mpa,该法称为“低压法”。 1978年美国Celeance(塞拉尼斯)公司采用传统Monsanto法建设了一套 27万吨/年的装置,1980年Celeance公司对传统的Monsanto工艺进行改进, 推出了CeleanceAOPlus(酸最优化)工艺。 1982年英国BP(碧辟)公司引进Monsanto技术建成了一套17万吨/年的 装置,并于1986年买下Monsanto低压甲醇羰基化生产醋酸技术的专利权,其后 BP公司在Monsanto法基础上对工艺流程做了局部改进,形成Monsanto/BP法, 英国BP公司对Monsanto/BP法工艺不断进行改进,于1996年推出了BP Cativa工艺。 西南化工研究院、清华大学、中科院化学所等国内多家科研院所自70 年代就开始进行低压甲醇羰基化合成醋酸工艺技术的开发研究,由于当时材料不 过关,又无法从国外进口,一直没有实现工业化生产。 90年代,江苏索普集团公司联合西南院、中科院化学所、上海化工设 计院、西安五二四厂、上海石化总公司、合肥通用所等单位进行国内首套低压甲 醇羰基化合成醋酸工业化装置的开发建设,首先完成了300吨/年中试装置的建 设、试验,在此基础上完成了10万吨/年醋酸装置的工艺软件包开发、工程设 计、特材(锆材、哈氏合金等)设备的研制、加工制作,历时8年,装置于1998 年元月5日一次投料试车成功,当年达产,2000年进行2.5万吨/年扩能改造。 2001年开始建设第2套22万吨/年的装置,并于2004年7月一次投料试车成 功。 山东兖矿国泰集团采用该技术于2001年开始建设一套20万吨/年装 置,并于2005年6月试车成功。 2、各种甲醇羰基化工艺简介 2.1、Monsanto/BP工艺 该法以铑-碘(HI、MEI)为催化剂体系,反应液中水浓度必须维持在 13-15wt%左右以保证较高浓度(300-400ppm)铑催化剂的活性,该体系的时 空产率为7-8mol醋酸/升.小时。由于系统中高水浓度,所以公用工程(循环 水、蒸汽)的消耗高。1998年BP公司与中石化合资扬子江乙酰化工有限公司醋 酸装置即采用此法,上海吴泾醋酸厂也采用相同的技术。 2.2、国有低压甲醇羰基法工艺 多年来,江苏索普与中科院化学所合作共同开发高效催化剂,取得了丰 硕的成果,以螯合型顺二羰基铑双金属为主催化剂,辅助催化剂为HI、MEI。 反应温度185℃,压力2.8Mpa,时空产率可以达到20-30mol醋酸/升.小时。 2.3、CeleanceAOPlus工艺 1980年美国Celeance公司在传统Monsanto法的基础上开发成功AO Plus(酸最优化)工艺,在铑系催化剂中加入高浓度碘化锂,既维持了高浓度催 化剂的稳定,又降低体系中水浓度到4-5wt%。该法与传统Monsanto法比有以 下优势:装置的时空产率高20-40mol醋酸/升.小时;投资费用节省40%;公 用工程消耗降低30%。缺点是高浓度的碘盐导致设备腐蚀增加,产品中残留碘 盐量升高。为了解决这一问题,Celeance公司又开发了Silverguard工艺,使 用银离子交换树脂将产品中碘离子含量减少到2-5ppm,而采用传统方法,产 品中碘离子含量为10-20ppm。 上海吴泾引进Monsanto/BP工艺后一直致力于提高现有催化剂的活 性,并开发出类似的低水含量高活性的催化剂,2005年上海吴泾化工有限公司 采用新技术将醋酸装置产能由10万吨/年提高到25万吨/年。 2.4、BPCativa工艺 1996年BP公司开发出Cativa工艺,该法基于铱为主催化剂,钌和碘 化锂为助催化剂的催化剂体系。与铑基催化剂体系相比,Cativa催化剂体系具 有如下优势:主催化剂便宜;稳定性好,可以维持高得多的浓度(2000-5000ppm), 具有更高的时空产率20-30mol醋酸/升.小时;投资费用节省10-30%;由于 体系中水浓度低于2wt%,副产物丙酸少,因此公用工程消耗降低20-40%;采 用该技术,可将原有装置产能提高30%以上。 2005年扬子江乙酰化工有限公司醋酸装置采用此工艺将装置能力由25 万吨/年扩产到35万吨/年。 2.5UOP/ChiyodaAcetica工艺 美国UOP